利用炼钢铁泥进行烧结的方法

文档序号:3260755阅读:572来源:国知局
专利名称:利用炼钢铁泥进行烧结的方法
技术领域
本发明涉及炼钢生产领域,更具体地说,是涉及一种利用炼钢铁泥进行烧结的方法。
背景技术
炼钢厂每天产生的干铁泥量百吨左右,年产炼钢铁泥约几万吨。炼钢铁泥含有 50%的铁,12%左右的Ca0、4%左右的MgO等可利用的元素。过去炼钢铁泥通过斜板沉池 沉淀后通过压滤机压滤后,转送烧结铁泥池加水稀释后用渣浆泵喷入烧结一混工序使用, 由于稀释时浓度、粒度难以掌握,在喷浆使用时堵渣浆泵,一度停止使用。改为在料场晾干 后直接作为烧结原料按一定配比混合进行烧结。以上使用办法第一,需要将铁泥压滤后使 用,增加压滤费用;第二,需倒运至料场晾干再倒运至烧结使用,由于晾干需要时间受天气 影响大,所以铁泥不能实现有效的循环利用,占用了本来就紧张的场地,增加倒运费;第三, 露天堆放污染环境。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术中存在的不足,提供一种能够节省 人力、物力并有效降低成本的利用炼钢铁泥进行烧结的方法。本发明利用炼钢铁泥进行烧结的方法,通过下述技术方案予以实现,直接将炼钢 斜板沉池沉淀的铁泥浆用罐车拉至烧结铁泥池,通过渣浆泵打入一混工序用于烧结,利用 现有烧结工艺完成烧结。本发明具有如下有益效果第一,因为炼钢铁泥在湿态下消石灰的粘性被保留下来,表面呈胶体状态,吸水性 强,粘结力大,可以改善烧结混合料的成球性。对混料、成球都有极大的促进作用,使造球效 果显著提高。喷浆法造的球多、球大,在烧结时料层透气性好,强化了烧结过程,烧结矿成品 率提高,返矿率降低。第二,因为炼钢铁泥浆中含有消石灰和水,在烧结配料中可以适当降低熔剂消石 灰的配比,一混工序配水装置平时可以不用,降低了烧结成本。第三、同时此种办法减少了铁泥压滤工序,节约了人力、减少了二次倒运,降低了 铁泥利用成本。第四、节约了场地,减少了水资源浪费,减少了污染。经济效益测算相比以前的铁泥利用工艺,该工艺每年可节约成本约175万元。
具体实施例方式下面对本发明做进一步描述。直接将炼钢斜板沉池沉淀的铁泥浆用罐车拉至烧结铁泥池,通过渣浆泵打入一混 工序用于烧结,利用现有烧结工艺完成烧结。
原有的工艺是在一混打入水,利用滚筒将混合料均勻混合造球为含水7%的球状 料,现在通过渣浆泵将炼钢铁泥浆喷入一混滚筒,节约了原有的用水,降低了烧结配料中石 灰粉的配比,配比降低约4%,每天节约石灰粉10吨。上面所述的实施例仅仅是对本发明优选实施方式进行描述,并非对本发明的构思 和范围进行限定,在不脱离本发明设计思想的前提下,本领域中普通工程技术人员对本发 明的技术方案作出的各种变形和改进,均应属于本发明的保护范围。
权利要求
1. 一种利用炼钢铁泥进行烧结的方法,其特征是,直接将炼钢斜板沉池沉淀的铁泥浆 用罐车拉至烧结铁泥池,通过渣浆泵打入一混工序用于烧结,利用现有烧结工艺完成烧结。
全文摘要
本发明公开了一种能够节省人力、物力并有效降低成本的利用炼钢铁泥进行烧结的方法。本发明利用炼钢铁泥进行烧结的方法,直接将炼钢斜板沉池沉淀的铁泥浆用罐车拉至烧结铁泥池,通过渣浆泵打入一混工序用于烧结,利用现有烧结工艺完成烧结。本发明减少了铁泥压滤工序,节约了人力、减少了二次倒运,降低了铁泥利用成本。
文档编号C21B3/04GK102071269SQ200910310179
公开日2011年5月25日 申请日期2009年11月21日 优先权日2009年11月21日
发明者刘晓军 申请人:天津荣程联合钢铁集团有限公司
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