一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法

文档序号:3295374阅读:396来源:国知局
一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法
【专利摘要】本发明涉及一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法,它包括下述的步骤:Ⅰ在AOD炉冶炼,出钢扒渣后,进VOD精炼炉;在VOD精炼炉将钢中碳含量脱至0.02%以下,还原;钢包扣盖,在0.8-1.3×105Pa气压下,通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,增氮至钢液温度不低于其液相线温度+20℃;Ⅱ将钢包吊运到LF炉,升温后,钢包扣盖,在0.8-1.3×105Pa气压下,将氮气由顶枪吹入钢液中氮合金化,增氮时钢液温度不能低于其液相线温度+20℃;由钢包底吹装置按每吨钢液每分吹入氩气7-15L,吹搅1-5min混匀钢液。本发明的增氮方法将钢中碳含量控制在0.02%以下,氮含量达到0.60-0.80%。
【专利说明】一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法,具体讲是成品中碳含量不大于百分之0.03,氮含量不小于百分之0.60的增氮的方法。
【背景技术】
[0002]氮作为合金化元素加入钢中起稳定奥氏体,改善钢力学性能和耐蚀性等作用。为此,部分不锈钢为满足性能要求,将钢中氮含量控制在0.60%以上。
[0003]用廉价的氮气可替代氮化锰或氮化铬等氮化合金进行氮合金化,提高钢质纯净度,降低生产成本,减少加氮化合金给钢质和环境带来的污染。
[0004]现有增氮的方法,生产高氮不锈钢,不同精炼炉有其各自特点:
第一、AOD炉生产高氮不锈钢时,将钢中碳含量脱到0.02%以下,特别是锰含量大于10%的钢种,不但冶炼周期长影响产能,而且还影响炉衬寿命。
[0005]AOD炉对控制钢中氮含量具有一定的优势,通过炉子底吹装置可将钢中氮含量控在0.40-0.60%,但将钢中氮含量控在0.60%以上比较困难,只有用氮化合金增氮。
[0006]第二、用VOD精炼炉可将钢中碳含量脱到0.02%以下,但是钢中氮含量在脱碳的同时被脱至0.08%以下,对于高氮不锈钢,还需增氮。若通过钢包底吹增氮,在VOD精炼炉还原后,将钢中氮含量增到0.40%以上,钢液温度有限,钢液温度低于其液相线温度,会导致钢液凝固,无法继续生产。

【发明内容】

[0007]为克服现有低碳高氮不锈钢在增氮的方法上的不足,本发明提供一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法,它可兼顾钢中碳和氮含量的控制,将钢中碳含量控制在0.02%以下,氮含量达到0.60-0.80%。
[0008]本发明的技术方案是:
对于高氮不锈钢,在AOD炉冶炼,出钢扒渣后,在VOD精炼炉将钢中碳含量脱至0.02%以下,还原后,在0.8-1.3 X IO5Pa下,钢包扣盖,通过顶枪将氮气吹入钢液中进行氮合金化,增氮至钢液温度不低于钢种液相线温度+ 20°C,之后在LF炉将钢液升温后增氮,直到钢中氮含量达到要求。
[0009]一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法,它包括下述依次的步骤:
I在AOD炉冶炼,出钢扒渣后,进VOD精炼炉,钢包内带渣厚度0-60mm,钢包内空间高度大于1000mm。在VOD精炼炉将钢中碳含量脱至0.02%以下,还原。
[0010]钢包扣盖,在0.8-1.3 X IO5Pa气压下,将压强0.8~1.5MPa氮气,通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内深度800-1300_,增氮至钢液温度不能低于其液相线温度+ 200C ;化验分析钢中氮含量。
[0011]II将盛有钢液的钢包吊运到LF炉,升温后,钢包扣盖,在0.8-1.3X IO5Pa气压下,将压强0.8~1.5MPa氮气,通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内深度800-1300mm,增氮时钢液温度不能低于其液相线温度+ 20°C,直到增氮达到钢种要求。提起顶枪再升温至浇铸温度,通过钢包底吹供气装置按每吨钢液每分吹入氩气7-15L,吹搅l-5min混匀钢液,之后浇铸。
[0012]本发明可兼顾钢中碳和氮含量的控制,可将钢中碳含量控制在0.02%以下,氮含量达到0.60-0.80% ;用廉价的氮气替代氮化合金,进行氮合金化,不但可提高钢质纯净度,降低生产成本,缩短AOD炉冶炼时间,提高产能,而且彻底消除加氮化合金增氮时巨大烟尘给环境带来的污染。
【具体实施方式】
[0013]下面结合实施例详细说明一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法的【具体实施方式】,但本发明的【具体实施方式】不局限于下述的实施例。
实施例
[0014]本实施例是在180t A0D、180t VOD和180t LF炉上进行,顶枪最大流量8000L/min,钢种TSMF166,液相线温度1412°C,成品化学成分质量百分配比:
C ≤ 0.03 ;Si ≤ 1.00 ;Mn 15.00-19.00 ;P ( 0.030 ;S ( 0.010 ;
Cr 17.00-19.00 ;Ni ( 0.80 ;Mo 0.40-0.80 ;N ≥ 0.40 ;
其余为Fe与不可避免的杂质。
[0015]本实施例包括下述依次的步骤:
I AOD出钢扒渣后,钢液量145t,钢包带渣厚度40mm,钢包内空间2200mm,钢液化学成分质量百分配比:
C 0.32 ;Si 0.07 ;Mn 1.95 ;P 0.012 ;S 0.010 ;Cr 21.60 ;Ni 0.55; Mo 0.70 ;N
0.479 ;其余为Fe与不可避免的杂质。
[0016]a VOD脱碳后还原
进VOD精炼炉钢液温度1610°C,在VOD精炼炉吹氧916m3脱碳后,加石灰4.5t,萤石
1.2t,硅铁1.72t(Si含量75% ),电解锰IOt (Mn含量99% ),在真空度1.3X IO2Pa下,还原13min,真空处理结束,钢液温度1506°C,钢液化学成分质量百分配比:
C 0.012 ;Si 0.50 ;Mn 7.98 ;P 0.012 ;S 0.003 ;Cr 20.15 ;Ni 0.51; Mo 0.66 ;N0.072 ;其余为Fe与不可避免的杂质。
[0017]b VOD精炼炉增氮
钢包扣盖,在0.99X IO5Pa气压下,将压强1.2MPa氮气通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内1200mm,顶枪氮气流量7200L/min,增氮40min,钢液温度1440°C,钢液化学成分质量百分配比:
C 0.015 ;Si 0.51 ;Mn 7.99 ;P 0.012 ;S 0.002 ;Cr 20.16 ;Ni 0.51; Mo 0.66 ;N0.282 ;其余为Fe与不可避免的杂质。
[0018]经化学分析,N 0.282%,钢中氮含量未达到钢种的要求。
[0019]II将盛有钢液 的钢包吊运到LF炉,升温送电120min,加电解锰21.8t,合金化后钢液温度1520°C,又送电62min升温,在0.99X IO5Pa气压下,用压强1.1MPa氮气通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内1200mm,顶枪氮气流量7200L/min,增氮86min,顶枪提出钢液,升温至1510°C,钢液量177.5t,钢液化学成分质量百分配比:
C 0.018 ;Si 0.42 ;Mn 18.65 ;P 0.012 ;S 0.002 ;Cr 17.50 ;Ni 0.44; Mo 0.57 ;N0.663 ;其余为Fe与不可避免的杂质。[0020]通过钢包底吹供气装置按每吨钢液每分吹入氩气13L,吹搅3min混匀钢液,温度1495 °C,模铸。
【权利要求】
1.一种低碳高氮不锈钢钢包增氮的方法,它包括下述依次的步骤: I在AOD炉冶炼,出钢扒渣后,进VOD精炼炉,钢包内带渣厚度0-60mm,钢包内空间高度大于1000mm ;在VOD精炼炉将钢中碳含量脱至0.02%以下,还原; 钢包扣盖,在0.8-1.3 X IO5Pa气压下,将压强0.8~1.5MPa氮气,通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内深度800-1300_,增氮至钢液温度不低于其液相线温度+ 200C ;化验分析钢中氮含量; II将盛有钢液的钢包吊运到LF炉,升温后,钢包扣盖,在0.8-1.3X IO5Pa气压下,将压强0.8~1.5MPa氮气,通过顶枪吹入钢液中进行氮合金化,顶枪喷头插入钢液内深度800-1300mm,增氮时钢液温度不低于其液相线温度+ 20°C,直到增氮达到钢种要求;提起顶枪再升温至浇铸温度,通过钢包底吹供气装置按每吨钢液每分吹入氩气7-15L,吹搅l-5min混匀 钢液。
【文档编号】C21C7/072GK103540712SQ201310547297
【公开日】2014年1月29日 申请日期:2013年11月8日 优先权日:2013年11月8日
【发明者】张增武, 范军 申请人:山西太钢不锈钢股份有限公司
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