一种利用树脂砂生产刹车盘的方法与流程

文档序号:13460875阅读:461来源:国知局

本发明涉及一种利用树脂砂生产刹车盘的方法。



背景技术:

原生产刹车盘用的是粘土砂,粘土砂的配方是用硅砂加1%左右膨润土、5%左右煤粉、3%左右水分经混砂机混碾而成,生产线制造大货车刹车盘有以下缺点:

1:因铸件较大,浇注时间长,能造成冲砂、落砂、使铸件产生砂眼缺陷。

2:粘土砂中的粘接材料(膨润土),耐火度比较低,经高温铁水燃烧后能产生大量粉尘,而清除这些粉尘需要高端设备才可以。

3:粘土砂生产的铸件表面光洁度粗糙,尺寸精度低。

根据以上缺陷,在生产时成品率只能达到70%左右。

采用呋喃自硬树脂制备的树脂砂工作时间/脱模时间约为0.45,造型完成后不能迅速脱模,生产效率低。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是,提供一种利用树脂砂生产刹车盘的方法,本发明解决问题一是提高成品率;解决问题二是迅速脱模,提高生产效率。

为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种利用树脂砂生产刹车盘的方法,其特征在于按照以下步骤进行:

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.5~3%加入到pz~ⅰ中搅拌20~50s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比98.7~99.1:0.5~0.7:0.3~0.5加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为5~8min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6~7min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12~14min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60~70min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

所述pz~ⅰ为聚苯醚酚基树脂,pz~ⅱ为聚异氰酸酯;所述pz~ⅲ为催化剂成分为液态胺,均采购于欧区爱铸造化工(常州)有限公司。

所述步骤1)中pz~ⅲ加入到pz~ⅰ的量根据环境温度控制,当温度高于20℃时,则取下限;温度低于20℃时,则取上限。

优选地,步骤1)中所述混合树脂和pz~ⅱ加入到连续混砂机的方式为雾化加入。

合箱步骤为:合箱工用专用吊环勾住上箱,看准合箱销位置进行合箱,将上下箱合到一起。

优选地,连续混砂机为两台,分别用于灌上下两个砂箱。

优选地,

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.8%加入到pz~ⅰ中搅拌30s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比98.9:0.6:0.5加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为6min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

发明具有以下有益技术效果:

1、增加砂型强度,砂型受铁水长时间冲刷能够避免掉砂。

2、降低经高温铁水燃烧产生的粉尘。

3、树脂砂造型可以排除许多使型腔变形的因素,砂型固化后起模,减少了因起模前松动模样和起模时碰坏砂型引起的变形,提高了铸件尺寸精度与表面光洁度,提高了产品的成品率。

4、节能减排,同样产量粘土砂每天排废砂、粉尘约2吨左右,现在每4天才能排废砂、粉尘约2吨左右。

5、砂型强度高、表面稳定性好,分型负数小,减少了下芯、配模过程中砂型的破损和变形,保证了起模精度。

6、与呋喃自硬树脂制备的树脂砂相比具有迅速脱模,提高生产效率的优势。

具体实施方式

实施例1

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.8%加入到pz~ⅰ中搅拌30s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比98.9:0.6:0.5加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为6min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

实施例2

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.8%加入到pz~ⅰ中搅拌30s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比98.8:0.7:0.5加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为6min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

实施例3

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.8%加入到pz~ⅰ中搅拌30s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比99:0.6:0.4加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为6min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

实施例4

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.8%加入到pz~ⅰ中搅拌30s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比99.1:0.6:0.3加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为6min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间6min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间12min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为60min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

实施例5

1)制备树脂砂:将pz~ⅲ按照pz~ⅰ质量的1.6%加入到pz~ⅰ中搅拌40s,得混合树脂,加入到一组分树脂罐中;pz~ⅱ加入到二组分树脂罐中;天然石英石以气力输送到连续混砂机上方储砂罐中;将天然石英石、混合树脂和pz~ⅱ按照质量比98.9:0.6:0.5加入到连续混砂机中,混砂时间为10s,得树脂砂;

2)造型:将树脂砂放入砂箱当中,直到填满,刮平砂箱中平面砂子;

3)起模:将完成造型的砂箱通过轨道输送至起模工位起模,起模时间为7min;

4)下芯:砂箱起模后由单线辊道运到下芯区进行下芯,下芯时间7min;

5)合箱:下芯后由双条自动运输辊道运往合箱区,合箱时间13min;

6)浇注:上下箱合到一起后,打好箱夹吊到浇注辊道,运往浇注区域进行浇注,时间为65min;

7)制备刹车盘:浇注完成后进入冷却带,冷却后经过落砂、抛丸处理,即得刹车盘。

下面结合具体实例进一步说明本发明:

下面结合实验数据进一步说明本发明的有益效果:

1材料与方法:

1.1试验地点:山东鲁达刹车盘有限公司,生产车间温度为20~30℃。

1.2实验检测:连续生产20天测得平均每小时产量和平均成品率。

1.3供试材料:按照实施例1、实施例2、实施例3、实施例4、对比1(除起模时间为4min外,其它制作方法均与实施例1一致)、对比2(除起模时间为9min外,其它制作方法均与实施例1一致)、对比3(除下芯时间为5min外,其它制作方法均与实施例1一致)、对比4(除下芯时间为8min外,其它制作方法均与实施例1一致)、对比5(除合箱时间为11min外,其它制作方法均与实施例1一致)、对比6(除合箱时间为15min外,其它制作方法均与实施例1一致)和对比7(除采用呋喃树脂替换派普树脂外,其它制作方法与实施例1一致)。本实验除实验处理不同外,其它操作均一致。

2结果与分析:平均每小时产量和平均成品率

结论:由实施例1、实施例2、实施例3和实施例4数据比较,可以得出在相同产量的情况下,实施例1的成品率最高;由实施例1、对比1、对比2、对比3、对比4、对比5和对比6数据比较,可以得出刹车盘的成品率与起模时间、下芯时间和合箱时间都有关,本发明的数据最优;由实施例1和对比7数据比较,可以得出采用派普树脂砂生产刹车盘,无论是在产量还是在成品率方面,都好于采用呋喃树脂。

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