本发明属于炼钢连铸领域,涉及一种热卷气泡缺陷的解决方法。
背景技术:
1、连铸坯轧制后热卷出现气泡缺陷的情况时常发生,存在很多影响因素,如:连铸保护浇铸塞棒氩气、连铸工序更换中包下水口、连铸工序中包水口对中、连铸工序中包水口潜入深度和连铸结晶器内钢水液面波动等,这些因素被连铸工作者忽略或缺乏认识,未找到改善要点,连铸工序结晶器内保护渣卷入连铸坯中,导致热卷出现气泡。同时通过控制钢水脱氧、减少转炉烟罩漏水和提高连铸中包烘烤效果等措施后,热卷气泡缺陷仍然较多。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种热卷气泡缺陷的解决方法,避免结晶器保护渣卷入,避免钢水二次氧化,减少热卷气泡缺陷。
2、为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:一种热卷气泡缺陷的解决方法,包括以下步骤:
3、s1,高炉铁水经bof转炉冶炼后成为钢水,倒入钢包,经精炼工序处理;
4、s2,经处理后的钢水运至连铸浇钢平台进行浇铸,钢水从钢包流入中包内,再经中包水口流入结晶器内,在结晶器和连铸二冷区冷却为连铸板坯;
5、s3,连铸板坯送至轧钢厂,经轧机轧制为热卷。
6、可选的,s2步骤中,连铸正常生产过程时,中包塞棒氩气流量按3-5l/min控制。
7、可选的,更换中包下水口时,关闭中包塞棒氩气。
8、可选的,控制中包水口对中和潜入深度,保证结晶器内钢水液面不翻卷;其中对中偏差<5mm,潜入深度为140~160mm。
9、可选的,中包塞棒开度变化值>5mm时,向炼钢工序反馈信息,及时调整钢水钙处理喂丝量,避免中包水口堵塞或洗水口造成钢流失控的现象。
10、本发明的有益效果在于:本发明一种热卷气泡缺陷的解决方法,连铸坯轧制后热卷气泡缺陷减少,减少了废品损失。
11、本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
1.一种热卷气泡缺陷的解决方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种热卷气泡缺陷的解决方法,其特征在于:在需要更换中包下水口时,关闭中包塞棒氩气。
3.根据权利要求1所述的一种热卷气泡缺陷的解决方法,其特征在于:s2步骤中,控制中包水口对中和潜入深度,保证结晶器内钢水液面不翻卷;其中对中偏差<5mm,潜入深度为140~160mm。
4.根据权利要求3所述的一种热卷气泡缺陷的解决方法,其特征在于:中包塞棒开度变化值>5mm时,向炼钢工序反馈信息,及时调整钢水钙处理喂丝量,避免中包水口堵塞或洗水口造成钢流失控的现象。