废弃陶瓷填料制备废水处理用陶瓷球的方法与流程

文档序号:16332606发布日期:2018-12-19 06:17阅读:152来源:国知局

本发明涉及一种废弃陶瓷填料制备废水处理用陶瓷球的方法。



背景技术:

陶瓷填料使用废弃后容易造成资源的浪费及对环境的破坏,但由于陶瓷填料吸附有机物,直接采用火法处理会带来新的难以控制的大气污染,因此研发出环保再生利用废弃陶瓷填料的方法具有重要的实际意义。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺点:提供一种成本低、适合环保利用废弃陶瓷填料制备废水处理用陶瓷球的方法。

本发明的技术解决方案如下:一种废弃陶瓷填料制备废水处理用陶瓷球的方法,包括以下步骤:

1)将废弃陶瓷填料置于200-250℃的高温水蒸汽中加热2-4小时后,再于80-100℃水中搅拌8-10小时,过滤去除液体、将固体烘干,得到初级原料;

2)将初级原料置于隧道窑中,以每小时50-80℃的升温速率升温至1200-1320℃,保温1-2小时,冷却后得到活化原料;

3)取所述活化原料与钾长石、高岭土、羧甲基纤维素混合研磨至平均粒径为3-10微米,然后造粒制成平均粒径为8-20mm的陶瓷球生坯;

4)将所述陶瓷球生坯置于窑中,以每小时50℃-80℃的升温速率升温至1320℃-1350℃,保温3-8小时,冷却后即得废水处理用陶瓷球。

步骤3)中,按重量份数计算各原料的配比如下:活化原料60-70份;钾长石10-15份;高岭土10-20份;羧甲基纤维素5-12份。

本发明的有益效果是:由于废弃陶瓷填料含有有机杂物,本发明将废弃陶瓷填料高温蒸汽处理后加入水煮搅拌,滤除大量有机物后进行烘干、活化处理,再与其他组分结合制备出废水净化处理用陶瓷球,不但节约资源、保护生态环境,而且大大降低了生产成本以及扩展了陶瓷球原料来源。使工业废料得到资源化和高附加值利用,具有良好的经济效益和社会效益。

具体实施方式

下面用具体实施例对本发明做进一步详细说明,但本发明不仅局限于以下具体实施例。

实施例1

1)将废弃陶瓷填料置于250℃的高温水蒸汽中加热4小时,具体可将废弃陶瓷填料置于圆筒筛中通入高温水蒸气加热处理,再于80℃水中搅拌8小时,过滤去除液体、将固体烘干,得到初级原料;

2)将初级原料置于隧道窑中,以每小时60℃的升温速率升温至1320℃,保温2小时,冷却后得到活化原料;

3)取所述活化原料与钾长石、高岭土、羧甲基纤维素混合研磨至平均粒径为10微米,然后造粒制成平均粒径为8mm的陶瓷球生坯;按重量份数计算各原料的配比如下:活化原料70份;钾长石15份;高岭土10份;羧甲基纤维素5份。

4)将所述陶瓷球生坯置于窑中,以每小时50℃的升温速率升温至1320℃,保温8小时,冷却后即得废水处理用陶瓷球。

实施例2

1)将废弃陶瓷填料置于220℃的高温水蒸汽中加热4小时,再于100℃水中搅拌8小时,过滤去除液体、将固体烘干,得到初级原料;

2)将初级原料置于隧道窑中,以每小时60℃的升温速率升温至1320℃,保温2小时,冷却后得到活化原料;

3)取所述活化原料与钾长石、高岭土、羧甲基纤维素混合研磨至平均粒径为10微米,然后造粒制成平均粒径为8mm的陶瓷球生坯;按重量份数计算各原料的配比如下:活化原料60份;钾长石15份;高岭土20份;羧甲基纤维素5份。

4)将所述陶瓷球生坯置于窑中,以每小时50℃的升温速率升温至1320℃,保温8小时,冷却后即得废水处理用陶瓷球。

实施例3

1)将废弃陶瓷填料置于230℃的高温水蒸汽中加热4小时,再于90℃水中搅拌8小时,过滤去除液体、将固体烘干,得到初级原料;

2)将初级原料置于隧道窑中,以每小时60℃的升温速率升温至1320℃,保温2小时,冷却后得到活化原料;

3)取所述活化原料与钾长石、高岭土、羧甲基纤维素混合研磨至平均粒径为10微米,然后造粒制成平均粒径为8mm的陶瓷球生坯;按重量份数计算各原料的配比如下:活化原料70份;钾长石15份;高岭土10份;羧甲基纤维素5份。

4)将所述陶瓷球生坯置于窑中,以每小时50℃的升温速率升温至1320℃,保温8小时,冷却后即得废水处理用陶瓷球。

以上仅是本发明的特征实施范例,对本发明保护范围不构成任何限制。凡采用同等交换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本发明权利保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开一种废弃陶瓷填料制备废水处理用陶瓷球的方法,包括以下步骤:1)将废弃陶瓷填料置于200‑250℃的高温水蒸汽中加热2‑4小时后,再于80‑100℃水中搅拌8‑10小时,过滤去除液体、将固体烘干,得到初级原料;2)将初级原料置于隧道窑中,以每小时50‑80℃的升温速率升温至1200‑1320℃,保温1‑2小时,冷却后得到活化原料;本发明成本低、适合环保回收利用废弃陶瓷填料。

技术研发人员:宁平;王学谦;李波;李斌;李绍明
受保护的技术使用者:萍乡市华星环保工程技术有限公司
技术研发日:2018.10.16
技术公布日:2018.12.18
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1