基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的EGSB-BAF耦合反应器处理生活污水方法与流程

文档序号:18642281发布日期:2019-09-11 23:36阅读:254来源:国知局
基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的EGSB-BAF耦合反应器处理生活污水方法与流程

本发明涉及一种生活污水的处理方法。



背景技术:

目前,我国大部分污水处理厂对于氨氮和总氮的去除率仅仅约为80%和60%,即使达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级a排放标准后的出水中仍然含有较高浓度的总氮,远超出地表水ⅳ类水体水质标准。因此,生活污水脱氮仍是我国污水处理领域面临的棘手问题。传统的生物脱氮技术主要依赖于氨氧化菌、亚硝化菌、硝化菌和异养反硝化菌,通过硝化和反硝化作用将有机氮、氨氮、亚硝氮和硝氮转化为氮气,从而达到脱氮的目的。但是该过程需要额外的外加碳源,如甲醇或乙酸钠。额外碳源的加入会增加出水中cod含量和运行成本,同时会增加co2的排放,当好氧池中cod含量升高时,硝化细菌对氧气和营养物质的竞争不如异养菌,硝化效果会变差。因此需要开发更加高效且节能的脱氮技术。



技术实现要素:

本发明的目的是解决现有生物脱氮技术需要额外的外加碳源,会导致出水中cod含量、运行成本和co2的排放提高的问题,提出一种基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的egsb-baf耦合反应器处理生活污水方法。

本发明基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的egsb-baf耦合反应器处理生活污水方法按以下步骤完成:

步骤一、异养反硝化egsb反应器的启动阶段:

将二沉池污泥接种于egsb反应器的反应区内,通过egsb反应器的进水口向反应区内注入egsb反应器启动污水,调整egsb反应器的水力停留时间为10~13h,调整回流比为(5~7):1,持续运行25~30d,完成异养反硝化egsb反应器的启动;

步骤二、baf反应器的启动阶段:

将二沉池污泥接种于baf反应器的反应区中,同时向baf反应器的反应区中添加内置填料,并通过baf反应器的进水口向的baf反应器的反应区内注入baf反应器启动污水,通过baf反应器的曝气装置调节反应区的溶解氧含量维持在1~2mg/l,调节baf反应器的水力停留时间为3~5h,持续运行20~30d,完成baf反应器的启动;

步骤三、egsb-baf耦合反应器的启动阶段:

首先,将egsb反应器的出水口与baf反应器的进水口连通,在baf反应器的出水管上引出一条回流管,回流管的出水口与egsb反应器的进水口连通,调整回流比为(2~4):1,调整egsb反应器的停留时间为10~13h,调整baf反应器的停留时间为3~5h,持续运行25~30d,完成以异养反硝化为主的egsb-baf耦合反应器成功启动;

然后,向egsb反应器中通入含有h2s的沼气,连续运行15~25d,即完成以混养反硝化为主的egsb-baf耦合反应器的启动;

步骤四、处理阶段:

将生活污水持续注入egsb-baf耦合反应器中egsb的反应区中,同时向egsb反应器中持续通入含有h2s的沼气,即开始进行生活污水脱氮及沼气脱硫。

进一步地,步骤一所述egsb反应器启动污水中no3-的浓度为8~10mg/l,cod的浓度为180~250mg/l,nh4+的浓度为30~50mg/l,tn的浓度为30~50mg/l。

进一步地,步骤二所述baf反应器启动污水中cod的浓度为190~210mg/l,nh4+的浓度为30~50ng/l,tn的浓度为30~50mg/l。

进一步地,步骤三所述沼气中h2s的体积含量为0.9~1.5%。

进一步地,步骤三所述向异养反硝化egsb反应器中通入的沼气中的h2s中s元素与egsb出水中n氮元素的摩尔比为(4~6):2。

进一步地,步骤四所述处理阶段egsb反应器的水力停留时间为5~7h,baf反应器的水力停留时间为3~5h,回流比为(2~4):1。

进一步地,步骤四所述含有h2s的沼气中h2s的体积含量为0.9~1.5%。

本发明原理为:

(1)步骤一异养反硝化egsb反应器的启动过程中,生活污水中的有机物在此完成部分分解,异养反硝化细菌利用有机物作为碳源和电子供体,no3-作为电子受体进行反硝化作用,将no3-还原为n2。

(2)步骤二baf反应器的启动过程中,有机物在好氧条件下完成好氧分解,硝化细菌在好氧条件下利用no3--n和o2进行硝化作用,产生no3-和no2-

(3)步骤三egsb-baf耦合反应器的启动过程中,通入沼气前egsb(膨胀颗粒污泥床)内为异养反硝化过程,baf(曝气生物滤池)内为硝化过程;生活污水中的有机物在egsb反应器完成部分分解,反硝化细菌利用有机物作为碳源和电子供体,baf反应器回流来的no3-作为电子受体进行反硝化作用,将no3-还原为n2;有机物在baf反应器中完成好氧分解,硝化细菌在好氧条件下利用nh3-n和o2进行硝化作用,产生no3-和no2-

通入沼气后,egsb内为异养反硝化和自养反硝化协同过程,baf内为硝化过程;生活污水中的有机物在egsb反应器完成部分分解,异养反硝化细菌利用有机物作为碳源和电子供体,baf反应器回流来的no3-作为电子受体进行反硝化作用;自养反硝化细菌利用沼气中h2s作为电子供体,无机碳源作为碳源,baf反应器回流来的no3-作为电子受体进行反硝化作用,将no3-还原为n2。有机物在baf反应器中完成好氧分解,硝化细菌在好氧条件下利用nh3-n和o2进行硝化作用,产生no3-

(4)步骤4处理阶段中,生活污水中的有机物在egsb反应器完成部分分解,异养反硝化细菌利用有机物作为碳源和电子供体,baf反应器回流来的no3-作为电子受体进行反硝化作用。自养反硝化细菌利用沼气中h2s作为电子供体,无机碳源作为碳源,baf反应器回流来的no3-作为电子受体进行反硝化作用,将no3-还原为n2。沼气中h2s的体积含量范围为0.3~1.5%。有机物在baf反应器中完成好氧分解,硝化细菌在好氧条件下利用nh3-n和o2进行硝化作用,产生no3-

本发明有益效果为:

1、与传统的生活污水脱氮工艺相比,本发明能够同时进行生活污水脱氮及沼气脱硫;沼气中的h2s作为自养反硝化的电子供体即能够完成污水的生物脱氮技术,还能够同时净化沼气,因此不需要添加填加外加的碳源,可以节约沼气净化和污水处理所需要的处理成本,同时降低了出水cod浓度,避免了硝化效果变差;

2、本发明还能够同时去除沼气中h2s,并且不需要催化剂和氧化剂,不产生化学污泥,因此具有污染少、能耗低、效率高和成本低的优点;

3、本发明运行前113天,未向反应器中通入h2s时,egsb出水含有部分no3-和no2-,tn去除率为75%左右;第113天后,向egsb反应器中通入h2s的体积含量为1.5%的沼气,反应器继续运行20天后,egsb反应器的出水no3-和no2-下降至0mg/l。

附图说明:

图1是egsb-baf耦合反应器的结构示意图,图中1为egsb反应器的反应区,2为egsb反应器的三相分离区,3为egsb反应器的出水堰,4为baf反应器的反应区,5为baf的出水堰,6为baf反应器的微氧曝气系统,7为纤维束组合填料。

图2为未通沼气阶段egsb反应器的cod去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水cod,●对应egsb反应器的出水cod,▼对应cod去除率;

图3为未通沼气阶段baf反应器的cod去除率曲线图,图中■对应baf反应器的进水cod,●对应baf反应器的出水cod,▼对应cod去除率;

图4为未通沼气阶段nh3-n去除率曲线图,图中曲线1对应egsb反应器的进水nh3-n,曲线2对应egsb反应器的出水nh3-n,曲线3对应baf反应器的出水nh3-n,曲线4为总nh3-n去除率曲线;

图5为未通沼气阶段tn去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水tn,●对应baf反应器的曝气池出水tn,▼对应tn去除率;

图6为未通沼气阶段no3-去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水no3-,●对应egsb反应器的出水no3-,▲对应baf反应器的出水no3-

图7为通沼气阶段egsb反应器cod去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水cod,●对应egsb反应器的出水cod,▼对应cod去除率;图8为通沼气阶段baf反应器cod去除率图,图中■对应baf反应器中曝气池的进水cod,●对应baf反应器中曝气池的出水cod,▼对应cod去除率;

图8为通沼气阶段baf反应器cod去除率图,图中■对应baf反应器中曝气池的进水cod,●对应baf反应器中曝气池的出水cod,▼对应cod去除率;

图9为通沼气阶段nh3-n去除率曲线图,图中曲线1对应egsb反应器的进水nh3-n,曲线2对应egsb反应器的出水nh3-n,曲线3对应baf反应器的出水nh3-n,曲线4为nh3-n去除率曲线;

图10为通沼气阶段tn去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水tn,●对应baf反应器的曝气池出水tn,▼对应tn去除率;

图11为通沼气阶段no3-去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水no3-,●对应egsb反应器的出水no3-,▲对应baf反应器的出水no3-

具体实施方式:

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加的清楚明白,以下结合附图及实施方式,对本发进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。

具体实施方式一:

本实施方式处理对象为龙江环保集团文昌污水处理厂初沉池出水,初始cod浓度为230mg/l;初始nh3-n浓度为40mg/l;初始tn的浓度为40mg/l;no3-的初始浓度为2mg/l。

本实施方式基于自养异养联合反硝化同步沼气脱硫的egsb-baf耦合反应器处理生活污水方法具体是按以下步骤完成:

步骤一、异养反硝化egsb反应器的启动阶段:

将二沉池污泥接种于egsb(膨胀颗粒污泥床)反应器的反应区内,通过egsb反应器的进水口向反应区内注入egsb反应器启动污水,调整egsb反应器的水力停留时间为12h,调整回流比为6:1,持续运行30d,完成异养反硝化egsb反应器的启动;

所述egsb反应器启动污水中no3-的浓度为10mg/l,cod的浓度为200mg/l,nh4+的浓度为40mg/l,tn的浓度为50mg/l;

所述egsb反应器有效容积为4l,高120cm,内径为50mm;

步骤二、baf反应器的启动阶段:

将二沉池污泥接种于baf(曝气生物滤池)反应器的反应区中,同时向baf反应器的反应区中添加内置填料,并通过baf反应器的进水口向的baf反应器的反应区内注入baf反应器启动污水,通过baf反应器的曝气装置调节反应区的溶解氧含量维持在1.5mg/l,调节baf反应器的水力停留时间为4h,持续运行30d,完成baf反应器的启动;

所述baf反应器有效容积为2.1l,高42cm,内径为8cm,内置填料为纤维束组合填料,内置填料的体积为2l;

所述baf反应器启动污水中cod的浓度为200mg/l,nh4+的浓度为40ng/l,tn的浓度为50mg/l;

步骤三、egsb-baf耦合反应器的启动阶段:

首先,将egsb反应器的出水口与baf反应器的进水口连通,在baf反应器的出水管上引出一条回流管,回流管的出水口与egsb反应器的进水口连通,调整回流比为3:1,调整egsb反应器的停留时间为12h,调整baf反应器的停留时间为4h,持续运行30d,完成以异养反硝化为主的egsb-baf耦合反应器成功启动;

然后,向egsb反应器中通入含有h2s的沼气,连续运行20d,即完成以混养反硝化为主的egsb-baf耦合反应器的启动;

所述沼气中h2s的体积含量为1.5%;

所述向异养反硝化egsb反应器中通入的沼气中的h2s中s元素与egsb出水中n氮元素的摩尔比为5:2;

所述回流比为baf反应器的回流管中回流至egsb反应器进水口的水量与egsb反应器的进水量的比值;

步骤四、处理阶段:

将生活污水持续注入egsb-baf耦合反应器中egsb的反应区中,同时向egsb反应器中持续通入含有h2s的沼气,即开始进行生活污水脱氮及沼气脱硫。

所述处理阶段egsb反应器的水力停留时间为6h,baf反应器的水力停留时间为4h,回流比为3:1;

所述回流比为baf反应器的回流管中回流至egsb反应器进水口的水量与egsb反应器的进水量的比值;所述含有h2s的沼气中h2s的体积含量为1.2%。

图1是egsb-baf耦合反应器的结构示意图,图中1为egsb反应器的反应区,2为egsb反应器的三相分离区,3为egsb反应器的出水堰,4为baf反应器的反应区,5为baf的出水堰,6为baf反应器的微氧曝气系统,7为纤维束组合填料。所述的微氧曝气系统包括曝气装置和固定法兰盘;曝气装置设在baf反应器的反应区内底部,利用固定法兰盘将曝气装置与反应区的侧壁固定在一起;所述的反应区内部设置固定杆用以捆绑纤维束组合填料;

分别测试通入含有h2s沼气前后的各反应器中cod、nh3-n、tn、no3-的去除率,测试结果如图2~11所示;

图2~图6为未通沼气阶段(步骤三中向egsb反应器中通入含有h2s的沼气前)egsb和baf反应器进出水cod、nh3-n、tn、no3-的浓度与去除率。

图2为未通沼气阶段egsb反应器的cod去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水cod,●对应egsb反应器的出水cod,▼对应cod去除率;图3为未通沼气阶段baf反应器的cod去除率曲线图,图中■对应baf反应器的进水cod,●对应baf反应器的出水cod,▼对应cod去除率;

由图2和图3可知,在以异养反硝化为主egsb-baf耦合工艺的启动阶段,即图2和图3中的1~30天,随着egsb反应器和baf反应器处理效果逐渐变好,egsb实际进水的cod浓度、egsb出水的cod浓度和baf出水的cod浓度均逐渐降低,30d之后趋于稳定,标志着异养反硝化-硝化耦合工艺成功启动。此时egsb实际进水的cod浓度为110mg/l,egsb出水的cod浓度为70mg/l,去除率为30%;baf出水的cod浓度为45mg/l,去除率为25%,继续运行至53d。在第53d之后,将egsb反应器的水力停留时间改为6h,baf反应器的水力停留时间改为2h,探究在此情况下异养反硝化-硝化耦合工艺的运行效能。由图2和3可以看出,缩短水力停留时间后,egsb反应器出水的cod浓度出现小幅度上升,去除率仍保持30%,baf反应器出水的cod浓度明显升高,约为55mg/l,去除率下降至23%。由此可以得出结论,egsb反应器在水力停留时间为6h的情况下,可以维持较好的工作状态,baf反应器在水力停留时间为2h的情况下,出水的cod浓度无法达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级a标准(50mg/l)。第78d开始将baf的水力停留时间增大至4h,egsb反应器的水力停留时间保持6h。由图3可知,baf反应器的cod去除效果迅速提升,出水的cod浓度提高至40mg/l左右并保持稳定。去除率为40%~50%。继续稳定运行至113天。

图4为未通沼气阶段nh3-n去除率曲线图,图中曲线1对应egsb反应器的进水nh3-n,曲线2对应egsb反应器的出水nh3-n,曲线3对应baf反应器的出水nh3-n,曲线4为总nh3-n去除率曲线;

在1~53d,baf反应器的水力停留时间为4h,生活污水的nh3-n浓度约为35mg/l,回流比为3:1,baf反应器进水nh3-n浓度为9mg/l,此时出水nh3-浓度可以降低至0.2mg/l,去除率达到98%。第54d开始将baf反应器的水力停留时间缩短为2h,此阶段进水生活污水水质出现波动,生活污水nh3-n浓度为40mg/l,因此baf反应器进水nh3-n度为11mg/l,由于水质波动和水力停留时间的缩短,baf出水nh3-n浓度有小幅度的升高,在此情况下运行9d之后,baf反应器出水的nh3-n浓度又降低至0.2mg/l,去除率恢复至98%并保持稳定,说明baf反应器在水力停留时间为2h时,硝化反应仍然可以保持高效状态。由于此时出水cod的浓度无法达标。在第78d之后,将baf反应器的hrt增大至4h,出水nh3-n浓度保持在0.2mg/l,去除率为98%。该系统的内回流比为3:1,理论上baf反应器进水nh3-n浓度应为生活污水nh3-n浓度的25%,由图4可知,反应器运行30d之后,egsb反应器出水nh3-n浓度逐渐降低,且在之后的每一阶段均呈现逐渐下降趋势。推测由于内回流的存在,egsb反应器内部有少部分溶解氧存在,可能发生了硝化反应。运行至80d,egsb反应器出水的nh3-n浓度降低至1.5mg/l并保持稳定。

图5为未通沼气阶段tn去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水tn,●对应baf反应器的曝气池出水tn,▼对应tn去除率;在1~53d,所用生活污水中tn的浓度为40mg/l,由图5可以看出,baf反应器出水的tn浓度约为12mg/l,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级a排放标准(gb18918-2002)的15mg/l。此时tn的去除率为70%左右。从54d开始,将egsb反应器和baf反应器的水力停留时间分别缩短至6h和2h,baf反应器出水的tn浓度保持在10mg/l,去除率仍然维持70%左右。在78d之后,egsb反应器中发生硝化反应,egsb出水no3--n和no2--n含量增加,但是由于baf反应器进水tn的浓度降低,baf反应器出水的tn浓度降低至5mg/l,此时tn的去除率大于75%。

图6为未通沼气阶段no3-去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水no3-,●对应egsb反应器的出水no3-,▲对应baf反应器的出水no3-

异养反硝化-硝化耦合工艺的回流比一直保持为3:1。在1~53天,随着baf反应中硝化反应逐渐趋于稳定,egsb反应器实际进水的no3--n和no2--n浓度之和为9mg/l,其中no3--n的浓度约为8mg/l,egsb反应器出水的no3--n浓度约为2mg/l,no2--n的浓度为1.5mg/l,此时依靠异养反硝化取得的脱氮效果保持稳定,no3--n的去除率约为80%。在54d开始,将egsb反应器的水力停留时间调为6h,baf反应器的水力停留时间调为2h,由于baf反应器中硝化反应并未受到影响,因此egsb反应器实际进水的no3--n和no2--n浓度并无明显变化,而egsb反应器出水的no3--n和no2--n浓度也保持不变,说明在水力停留时间为6h时,egsb反应器中异养反硝化依然可以保持稳定。在第78天,将baf的停留时间增大至4h,随着baf反应器进水nh3-n浓度的降低,baf反应器出水的no3--n的浓度也逐渐降低,egsb反应器进水no3--n的浓度随之降低至6mg/l左右,但是egsb反应器出水no3--n和no2--n的浓度逐渐升高至5mg/l。推测由于egsb反应器中发生了硝化反应,导致egsb反应器内部no3--n和no2--n的浓度升高,但碳源有限,异养反硝化的作用被抑制,所以出水中含有较高浓度的no3--n和no2--n。

图7~图11为通沼气阶段(步骤三中向egsb反应器中通入含有h2s的沼气后)cod、nh3-n、tn、no3-的浓度与去除率曲线图。

图7为通沼气阶段egsb反应器cod去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水cod,●对应egsb反应器的出水cod,▼对应cod去除率;图8为通沼气阶段baf反应器cod去除率图,图中■对应baf反应器中曝气池的进水cod,●对应baf反应器中曝气池的出水cod,▼对应cod去除率;

该系统整个运行过程采用的生活污水中cod含量保持稳定。自113d开始,向egsb反应器中通入体积含量为1.5%的h2s的沼气,由7可以看出,在通入沼气的前10d,egsb反应器出水的cod浓度和未通沼气时相比,无明显变化。但是之后逐渐降低,并稳定在55mg/l,最大cod去除率可以达到40%。由8可知,baf反应器出水的cod浓度与未通沼气之前相比无明显区别,但是由于进水cod浓度的降低,此时的cod去除率降低至40%。在第138天,将通入沼气的h2s的体积含量由1.5%降低至1.2%,egsb反应器进水的cod浓度有小幅度的升高,但出水仍然和前一阶段保持一致,此时的cod去除率升高至40%。baf反应器出水的cod浓度为35mg/l,去除率为40%。由以上数据可知,向egsb反应器中通入h2s体积含量为1.5%和1.2%的沼气对cod的去除无明显影响。

图9为通沼气阶段nh3-n去除率曲线图,图中曲线1对应egsb反应器的进水nh3-n,曲线2对应egsb反应器的出水nh3-n,曲线3对应baf反应器的出水nh3-n,曲线4为nh3-n去除率曲线;在第78~112天,egsb反应器出水的nh3-n浓度降低至2mg/l,推测由于硝化液回流,在egsb反应器的内部存在少量的溶解氧,因此发生了硝化反应。从第113d开始,向egsb反应器中通入h2s的体积含量为1.5%的沼气,egsb反应器出水的nh3-n浓度迅速升高,可知h2s的引入,破坏了硝化反应。此时baf反应器生物膜前期已经适应了较低的负荷,受到很大冲击,出水nh3-n浓度升高至12mg/l,但是逐渐下降。第121d时,baf反应器出水的nh3-n浓度恢复至0.2mg/l,egsb反应器出水的nh3-n浓度和理论值一致,为生活污水nh3-n浓度的1/4,并保持稳定。在系统运行的第138d,将通入沼气中的h2s的体积含量降低至1.2%,139~148d,egsb反应器出水的nh3-n浓度和前一阶段保持一致,为6mg/l左右。在149d之后,egsb出水的nh3-n浓度逐渐降低至4mg/l,推测硝化细菌适应了h2s存在的环境,开始发挥作用。nh3-n的去除率在刚开始向egsb反应器中通入沼气时有明显的降低,最低为50%,其余时间nh3-n去除率均保持在98%。

图10为通沼气阶段tn去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水tn,●对应baf反应器的曝气池出水tn,▼对应tn去除率;

在第113天,向egsb反应器中通入h2s的体积含量为1.5%的沼气,由于硝化作用变差,tn去除率降低到50%。在第120天,baf的硝化作用恢复正常,tn的去除率达到75%,并逐渐升高至80%。在138天,将通入沼气中的h2s的体积含量由1.5%降低至1.2%,反应器总氮的去除率保持不变。可以得出结论,向egsb反应器中通入h2s的体积含量为1.5%和1.2%的沼气,可以实现强化脱氮的效果,总氮的去除率可以保持在80%,并且出气中无h2s,可以达到沼气净化的目的。

图11为通沼气阶段no3-去除率曲线图,图中■对应egsb反应器的进水no3-,●对应egsb反应器的出水no3-,▲对应baf反应器的出水no3-

在113天,向egsb反应器中通入h2s的体积含量为1.5%的沼气后,自养反硝化菌利用s2-作为电子供体,no3--n和no2--n作为电子受体,进行自养反硝化脱氮。由图11可知,在向egsb反应器中通入沼气的第二天,egsb反应器出水的no3--n和no2--n浓度大幅度降低,no3--n的浓度降低至0mg/l,no2--n的浓度为1mg/l。baf反应器进水中无no3--n,有少量no2--n,并且随着egsb反应器中硝化反应逐渐恢复,其出水的no3--n和no2--n浓度和未通沼气之前相比有大幅度降低。在138天,将沼气中h2s的体积含量降低至1.2%,no3--n和no2--n去除情况和前一阶段保持一致。综上,向反应器中-通入h2s的体积含量为1.5%和1.2%的沼气,可以达到很好的强化脱氮的效果。

现有外污泥处理与处置的方法通常是采用浓缩、消化、脱水、填埋及焚烧等处理处置方法。其中,厌氧消化是目前常用的污泥生物处理方法,同时也是大型污水处理厂较为经济的污泥处理方法。厌氧消化过程中产生的沼气是一种重要的资源可回收利用,但是要选择合适的沼气净化技术去除沼气中的h2s。沼气中h2s的去除方法包括物理化学法和生物法。物理化学法脱除硫化氢需要大量的化学药剂和较高的能耗,还要对吸附剂进行处置,因此费用较高,并且处理过程中可能会产生其他含硫物质,造成二次污染。本实施例同时沼气中h2s的体积含量降低至0,实现了沼气净化。实施例1处理后不产生其他含硫物质,没有二次污染;并且没有使用吸附剂,降低了成本。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1