一种离心机洗涤下料桶的改进装置的制作方法

文档序号:26168558发布日期:2021-08-06 13:05阅读:31来源:国知局
一种离心机洗涤下料桶的改进装置的制作方法

本实用新型属于材料科学技术领域,具体涉及一种离心机洗涤下料桶的改进装置。



背景技术:

四氧化三钴为钴酸锂电池正极材料的前躯体,其容量已向高电压、高压实、高能量密度方向发展。氢氧化钴作为四氧化三钴煅烧前的产品,就要求氢氧化钴必须以多规格的形式存在,现开发出的氢氧化钴有4~6μm、7~9μm、18~20μm。

目前,氢氧化钴洗涤采用1250离心机连续洗涤设备,洗涤物料为氯化钴溶液和液碱经过湿法合成的氢氧化钴颗粒。洗涤过程中需要用水进行洗脱,使氢氧化钴的na含量满足要求(≦0.002%)。粒度越小,洗后物料的粘附性越大,目前洗涤过程中,出现大量物料粘附与离心机下料口物料积料现象,使洗涤效率下降,此部分物料长期堆积,要进行定期清理,清理过程中会导致金属物料流失,而且劳动强度大,会造成物料二次污染。



技术实现要素:

针对现有技术中的问题,本实用新型提供一种能够杜绝积料现象、提高洗涤效率、避免物料二次污染、提高物料直回收率和一次合格率的离心机洗涤下料桶的改进装置。

本实用新型采用以下技术方案:

一种离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述装置包括从上到下依次安装的直桶(1)、锥形桶(4)、接料桶(5),所述装置还包括多个震打板(2);直桶(1)与离心机的出料口通过法兰连接;锥形桶(4)靠近接料桶(5)的区域安装所述多个震打板(2);接料桶(5)的底端安装有卡箍(3),接料桶(5)的底端通过卡箍(3)连接吨装袋;直桶(1)的外径为860mm-930mm,直桶(1)的高度为500mm-550mm;锥形桶(4)的顶端外径与直桶(1)的外径匹配,锥形桶(4)的底端外径为310mm-320mm,锥形桶(4)的高度为1100mm-1200mm;震打板(2)为长度是200mm-220mm、宽度是200mm-220mm、厚度是4mm-6mm的板材;接料桶(5)的外径尺寸与锥形桶(4)的底端外径尺寸匹配,接料桶(5)的高度为300mm-350mm。

根据上述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述直桶(1)的倾角为90°。

根据上述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述直桶(1)的材质、所述锥形桶(4)的材质、所述接料桶(5)的材质均为钛材。

根据上述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述离心机为1250型离心机。

根据上述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述离心机洗涤的物料为4μm~19μm的氢氧化钴。

本实用新型的有益技术效果:本实用新型装置可有效杜绝离心机下料口积料现象,避免物料因接触积料而污染,装置增大下料桶倾斜角度,将法兰连接处倾斜角度由70°改为90°,将现有的圆锥形连接直桶式下料口改为直桶式连接锥形下料桶,缩短了物料经离心机底部流经下料口过程中所用时间,杜绝了积料现象,提高了洗涤效率,避免物料二次污染,提高了物料直回收率和一次合格率。本实用新型装置改进简单实用,改进费用低,设备占地小,处理效果理想。

附图说明

图1为本实用新型装置的结构示意图;

图2为图1中a处的放大图。

具体实施方式

参见图1-2,本实用新型的一种离心机洗涤下料桶的改进装置,包括从上到下依次安装的直桶1、锥形桶4、接料桶5,装置还包括多个震打板2;直桶1与离心机的出料口通过法兰连接;直桶1的倾角为90°。锥形桶4靠近直桶式接料桶5的区域安装所述多个震打板2;接料桶5的底端安装有卡箍3,接料桶5的底端通过卡箍3连接吨装袋;直桶1的材质、锥形桶4的材质、接料桶5的材质均为钛材。直桶1的外径为860mm-930mm,直桶1的高度为500mm-550mm;锥形桶4的顶端外径与直桶1的外径匹配,锥形桶4的底端外径为310mm-320mm,锥形桶4的高度为1100mm-1200mm;震打板2为长度是200mm-220mm、宽度是200mm-220mm、厚度是4mm-6mm的板材;接料桶5的外径尺寸与锥形桶4的底端外径尺寸匹配,接料桶5的高度为300mm-350mm。离心机为普通1250型离心机。离心机洗涤的物料为4μm~19μm的氢氧化钴,洗涤完成后验证积料现象。

实施例1

物料和纯水加入浆化釜浆化0.5-1h,经筛网循环过滤后,再经由除铁器去除高磁性异物,最后进入抽滤缸洗涤。

采用本实用新型装置将500kgco(oh)2浆料分批次加入离心机,转速500rpm,离心洗涤45分钟,卸料,装包,称重,取样检测。

对比例1

将500kgco(oh)2浆料分批次加入现有1250型离心机,转速500rpm,离心洗涤45分钟,卸料,装包,取样检测。

表1为实施例1和对比例1得到的产品的检测结果。从表1可以看出,采用本实用新型装置后co(oh)2物料中的na、磁性异物含量大幅度降低,fe改变微弱,能满足产品品质要求;收率提升明显,直收率可提高至96%以上,经济效益显著。

表1离心机下料装置改动前后实验结果



技术特征:

1.一种离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述装置包括从上到下依次安装的直桶(1)、锥形桶(4)、接料桶(5),所述装置还包括多个震打板(2);直桶(1)与离心机的出料口通过法兰连接;锥形桶(4)靠近接料桶(5)的区域安装所述多个震打板(2);接料桶(5)的底端安装有卡箍(3),接料桶(5)的底端通过卡箍(3)连接吨装袋;直桶(1)的外径为860mm-930mm,直桶(1)的高度为500mm-550mm;锥形桶(4)的顶端外径与直桶(1)的外径匹配,锥形桶(4)的底端外径为310mm-320mm,锥形桶(4)的高度为1100mm-1200mm;震打板(2)为长度是200mm-220mm、宽度是200mm-220mm、厚度是4mm-6mm的板材;接料桶(5)的外径尺寸与锥形桶(4)的底端外径尺寸匹配,接料桶(5)的高度为300mm-350mm。

2.根据权利要求1所述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述直桶(1)的倾角为90°。

3.根据权利要求1所述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述直桶(1)的材质、所述锥形桶(4)的材质、所述接料桶(5)的材质均为钛材。

4.根据权利要求1所述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述离心机为1250型离心机。

5.根据权利要求1所述的离心机洗涤下料桶的改进装置,其特征在于,所述离心机洗涤的物料为4μm~19μm的氢氧化钴。


技术总结
本实用新型公开了一种离心机洗涤下料桶的改进装置,包括从上到下依次安装的直桶(1)、锥形桶(4)、接料桶(5),所述装置还包括多个震打板(2);直桶(1)与离心机的出料口通过法兰连接;锥形桶(4)靠近接料桶(5)的区域安装所述多个震打板(2);接料桶(5)的底端安装有卡箍(3),接料桶(5)的底端通过卡箍(3)连接吨装袋。本实用新型装置杜绝了积料现象,提高了洗涤效率,避免物料二次污染,提高了物料直回收率和一次合格率。

技术研发人员:李俊峰;王平德;马旭东;谭玉虎;张超武;汤玲花;王景誉;赵宗明;初旭;马子源
受保护的技术使用者:金川集团股份有限公司;兰州金川新材料科技股份有限公司
技术研发日:2020.11.09
技术公布日:2021.08.06
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