一种清洁生产食品添加剂硫酸的方法_2

文档序号:9409052阅读:来源:国知局
式汽轮机,背压式汽轮机通过热能-机械能直接拖动风机,减少能量转换过程中的损耗,并且其运行、维修成本较低,同时,更换背压式汽轮机后,高温高压蒸汽转换后的低压蒸汽通过管线送至其他用,增加经济效益。硫磺经加热融化后进入焚硫炉燃烧生成二氧化硫,燃烧产生的热量通过一台余热锅炉产生饱和蒸汽,在利用二氧化硫转化成三氧化硫产生的热量经过过热器形成过热蒸汽。原来过热蒸汽进入凝汽式汽轮机发电机进行发电;现在通过热能-机械能,过热蒸汽进入背压式汽轮机直接带动送风机产生干燥风,节约了在热能-电能-机械能转换过程中造成了能量的大量损失。
[0017]所述方法可以使企业用电负荷减少1600KW,年节约用电1088万度;电机加装变频调节器,可提高运行效率约为16%。年实际节约用电(可为企业每年节省)825.92万度,折合标煤约为1011.75吨。该方法每年可节约的能源折合标煤总量为19350.57吨。年增产低压蒸汽I万吨,年增加效益为160万元/年,节约运行成本约20万元/年,年运行费用总计节省180万元。
[0018]因硫酸生产装置采用两转两吸的工艺对二氧化硫进行吸收转化处理,采用催化剂提高转化率;二氧化硫转化为三氧化硫的转化率99.7%,三氧化硫吸收率达到99.9%,因此吸收尾气中主要污染物二氧化硫,硫酸雾的产生量较低。另外,吸收尾气采用丝网除雾器和纤维除雾器去除硫酸雾,去除率80%,尾气经处理后,经过60米的烟囱排放。处理后尾气中主要污染物二氧化硫和硫酸雾的排放浓度分别为76.8mg/m3和12.9 mg/m3,满足《硫酸工业污染物排放标准》的标准要求。
[0019]本发明所述清洁生产食品添加剂硫酸的方法年节能量为18499tce,每年可节电825.92万度,余热余压被完全回收利用并外供蒸汽22.1万吨/年,节约能源折合标煤总计为19350.57吨,生产反应能量中88.2%的能量都能回收利用;用水量削减21.6%,废水排放削减55.6%,提高了余热回收效率,余热利用率从88.2%提高至91.2%,提高余热利用率为3%,能量的转化损耗大大降低,增产蒸汽62m3/d,约1.864吨/年;用电量削减18.1万吨/年。硫减少损耗10吨/年;COD排放量削减57.1%,氨氮排放量削减率为56.5% ;二氧化硫排放量削减率为1.3%。产品合格率由99.6%提高到99.7%,提高产品合格率1% ;年节约物料16.5吨;节电18.1万度;年节水5.07万吨;减少固废产生量2.3吨;减少粉尘排放16.5吨;减少废水排放4.26万吨;年减少硫酸雾排放0.256kg。
【具体实施方式】
[0020]下面通过实施例对本发明进行详细的说明。
[0021]一种清洁生产食品添加剂硫酸的方法,包括以下步骤:
(I)熔硫:将含量为99.99%的固体硫磺通过斗式提升机和胶带输送机送入熔硫槽中,熔硫槽内设有低压式蒸汽加热管,通过0.3?0.5IMPa蒸汽间接加热将固体硫磺熔化为液体,使硫磺保持125?148°C的熔融状态;经熔化后的熔融液自溢流口自流至有硅藻土的澄清槽内,除去部分杂质;然后用粗硫栗将液体硫磺送至液硫过滤机滤除杂质,最后将滤除杂质的液体硫磺送至精硫槽中沉降,进一步除去杂质后的液体硫磺经精硫栗和液体硫磺流量计送至焚硫炉内燃烧。
[0022]( 2 )焚硫:液体硫磺由精硫栗加压经磺枪机械雾化喷入焚硫炉内,经过滤器过滤并由干燥塔干燥后的空气通过空气鼓风机加压送至焚硫炉内与雾化后的液体硫磺在920?950°C条件下充分混合燃烧,生成二氧化硫气体;高温二氧化硫气体首先进入余热锅炉进行降温并回收热量,使二氧化硫气体温度由1050°C降至420°C,同时余热锅炉产生的3.82MPa蒸汽经高温过热器加热生成过热蒸汽,该过热蒸汽送至背压汽轮机进行做功,然后通过背压式汽轮机带动空气鼓风机;做功后的低压蒸汽达到0.65MPa?0.8MPa,280°C后外供;其中背压式汽轮机的进汽压力为3.43MPa ;进汽温度为435°C ;进汽量为30t/h ;排气压力为0.8MPa0
[0023](3)转化:降温至420°C的二氧化硫气体首先进入转化器的一段五氧化二钒触媒层进行转化反应,一段出口温度达570?600°C ;—段出口气体经高温过热器换热将温度降至420°C?440°C进入转化器二段五氧化二钒触媒层进行转化反应,二段出口温度达530°C;二段出口气体经外部换热器I换热将温度降至420°C?430°C进入转化器三段五氧化二钒触媒层进行转化反应;三段出口温度达到450?460°C,三段出口气体经省煤器I及外部换热器II换热将温度降至150?180°C进入第一吸塔,在第一吸塔中气体中的三氧化硫被吸收后先经过塔顶的高效纤维除雾器除去其中的酸雾后,再依次通过三段外部换热器I1、二段外部换热器I换热加热至410?420°C进入转化器四段五氧化二钒触媒层中进行第二次转化;四段出口温度达到440?450°C,四段出口气体经蒸汽发生器将温度降至415°C进入五段五氧化二钒触媒层进行转化反应,五段出口温度达到420°C,五段出口气体经蒸汽发生器和省煤器II换热将温度降至150?180°C后进入第二吸收塔,在第二吸收塔中气体中的三氧化硫被吸收后并经过塔顶的丝网除雾器除去其中的酸雾,含二氧化硫的尾气经由亚铵母液吸收装置吸收后,由尾气排放筒排放;氨水从氨水贮槽经氨水栗送入氨水高位槽,栗入亚铵母液循环槽,液体亚铵由一级母液循环栗输送至液体亚铵贮槽储存。
[0024](4)吸收、干燥:吸收塔中的酸由于吸收了气体中的三氧化硫,食品添加剂硫酸浓度不断提高,需从吸收塔循环槽中取出食品添加剂硫酸至成品槽,然后向干燥塔循环槽中补入浓度为93%的食品添加剂硫酸。由于干燥空气过程中酸浓不断降低,需从吸收塔循环槽中补充浓度为98%的食品添加剂硫酸进入干燥塔循环槽中保持93%的酸浓度,该过程为自动化控制。在食品添加剂硫酸干燥空气和吸收三氧化硫的过程中不断放出热量,需经酸冷却器降温,保持适宜温度。空气鼓风机设在干燥塔后,焚硫所需空气经过滤器后进入干燥塔塔底,经塔顶喷淋的浓度为93%硫酸吸收空气中的水分使出塔干燥空气中的水分含量^ 0.lg/Nm3,经塔顶除雾器除去酸沫后,干燥空气经空气鼓风机加压后送入焚硫炉。
[0025]由转化器三段出口的一次转化气体经换热冷却进入第一吸塔后,用来自第一吸收塔酸冷却器的温度为75°C,浓度为98.1%的硫酸喷淋,吸收气体中的三氧化硫后硫酸自塔底流出并进入第一吸收塔循环槽,由循环酸栗送入第一吸收塔酸冷却器,经循环冷却水冷却后,再进入第一吸收塔塔顶进行喷淋。
[0026]由转化器第五段出来的二次转化气经过换热降温后进入第二吸收塔后,用来自第二吸收塔酸冷却器浓度为98.2%硫酸喷淋吸收,三氧化硫吸收率为99.96%,吸收三氧化硫后的酸自塔底流出进入第二吸收塔循环槽,由循环酸栗送入第二吸收塔酸冷却器,经循环冷却水冷却后,再进入第二吸收塔塔顶进行喷淋。
[0027](5)余热回收:焚硫炉后设置由余热锅炉、高温过热器、低温过热器、省煤器共同组成的余热回收系统,经除氧器除氧的锅炉给水由余热回收系统产生饱和蒸汽。
[0028]在焚硫炉出口处设置有3.43MPa的余热锅炉,转化器一段、四段出口处分别设置有高温过热器、低温过热器,将蒸汽加热到435°C ;在三段出口处和五段出口处各设置有省煤器,使104°C脱盐水串联加热制成热水,送入余热锅炉的汽包,锅炉产生3.43MPa的饱和蒸汽;经汽包出来的饱和蒸汽,经低温过热器和高温过热器达到温度为435°C、压力为3.43MPa的过热蒸汽。
[0029]余热锅炉的出汽压力为3.43MPa,出汽温度为435°C,额定出汽量为35t/h。
[0030]余热锅炉为单汽包横向冲刷式砖衬水管锅炉,受热面为垂直悬吊式蛇形结构,受热面包括几组蒸发区和高低温过热器。给水经过和高温炉气换热后,在汽包主蒸汽口产出饱和蒸汽,饱和蒸汽经过高低温过热器最终产出3.43MPa、435°C的过热蒸汽经主蒸汽管送出供背压式汽轮机带动焚硫炉用电机运转,在开车时电机风机的运转依靠电厂供电带动风机运转,开车正常后背压式汽轮机送入3.43MPa,435°C的过热蒸汽,这时背压式汽轮机转速超过3000转/分,电机变为发电机,每小时发有功电440KW,无功电有自备电厂供给
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