焦化煤气终冷水氰回收的新方法

文档序号:4885853阅读:575来源:国知局
专利名称:焦化煤气终冷水氰回收的新方法
技术领域
本发明涉及一种从焦化煤气终冷水中回收氰化钠的新方法。
焦化煤气终冷水一般含挥发酚20-100mg/L、萘3-10mg/L、COD700-1000mg/L,PH值7左右。目前国内外处理此废水的方法主要回收氰,生产黄血盐,回收氰后的废水进生物脱酚池曝气脱酚、脱氰。也有将此水加清水稀释后送生物脱酚池处理,还有加药剂脱氰或曝气脱氰后送生物脱酚池处理。回收氰化物生产黄血盐,因耗能高,只有微薄的经济效益,销售也不稳定,其它方法纯属消耗型,同时还有二次污染物产生。
本发明的目的在于回收氰,生产紧俏产品NaCN,并简化工艺,降低能耗和产品成本,提高产品质量,以获取良好的环境效益和经济效益。
本发明是根据终水中所含的氰、氨、酚、硫、萘等物质的物理、化学性质的差异,采取相应的手段,进行解吸和分离。其工艺流程如附图
所示终冷水从终冷塔流出,进入油水分离器,将油、萘和其它固体杂质去除,用泵将水从油水分离器中部抽出,经计量和加热器预热后,进入脱氰塔上部与塔下部进入的3公斤左右的蒸汽对流进一步加热和鼓泡,使氰化氢、挥发氨、挥发酚、硫化氢等气体从塔顶蒸出,控制塔顶冷凝器出口温度在27-40℃,使氰化氢气体得到浓缩,继而将此气体冷至1℃左右,使氰化氢气体冷凝为液体,经气液分离器分离,氰化氢液体自流入碱吸收器与NaOH反应生成NaCN,得到NaCN液体产品,液体氰化钠经真空薄膜蒸发、冷却结晶、离心脱水得NaCN固体产品。
脱氰后的终冷水含氰20mg/L以下,经换热器冷却后送生物脱酚池曝气处理。
气液分离器排出的废气经1-10℃的低温水洗涤,将微量的氰化氢回收,使外排气含氰达标。
应用本法可从焦化煤气终冷水中回收符合国家标准的NaCN产品,每处理一吨含氰100mg/L的终冷水可获利税0.4元左右,每处理一吨含氰200mg/L的终冷水可获利税1.3元左右,可实现环境效益和经济效益双丰收。
权利要求
1.一种从焦化煤气终冷水中回收氰化钠的新方法,其特征是(1)、焦化煤气终冷水经沉淀、隔油和预热后,在无溢流筛板塔中,用3公斤左右的蒸汽蒸馏脱氰,脱氰效率92%以上。(2)、控制塔顶温度将大部分水汽和氰化氢回流入塔,使氰化氢得到浓缩。(3)、氰化氢混合气体经冷凝、分离得到高纯度的氰化氢液体。(4)、冷凝、分离出来的气体经低温水直接洗涤,将微量的氰化氢气体回收,使外排气达标。
2.按权利要求1的方法,其特征是焦化煤气终冷水用无溢流筛板塔以3公斤左右压力的蒸汽脱氰,汽水比0.04∶1,脱氰率92%以上。
3.按权利要求1的方法,其特征是塔顶温度控制在27-40℃。
4.按权利要求1的方法,其特征是混合气体的冷凝器温度控制在1℃左右。
5.按权利要求1的方法,其特征是外排尾气用1-10℃的低温水洗涤。
全文摘要
本发明介绍一种从焦化煤气终冷水中回收氰化钠的方法。本方法将焦化煤气终冷水沉淀除油、预热、蒸馏脱氰,通过塔顶回流,提高氰化氢的浓度和根据各杂质气体的沸点不同,采取冷凝、分离提纯,回收的氰化钠产品可达国家标准。本法处理焦化终冷水能耗少,工艺设备简单,产品质量好,成本低,无废水、废气、废渣二次污染,有良好的环境效益和经济效益。
文档编号C02F1/04GK1046316SQ8910222
公开日1990年10月24日 申请日期1989年4月13日 优先权日1989年4月13日
发明者吴林祥, 李景钞, 廖羽林 申请人:廖羽林, 吴林祥, 李景钞
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