一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统的制作方法_2

文档序号:9965269阅读:来源:国知局
>[0027]应用例一:
[0028]将城市污水处理厂二沉池的剩余活性污泥经过离心机脱水作用,污泥含水率78.1%,此污泥10g与400mL 二沉池出水在搅拌曝气池混合,开启曝气装置调节气量3L/L.min,开启搅拌装置控制搅拌速率300rpm,搅拌方式为脉冲间歇式即每转10秒停5秒。在处理时间分别为12h、24h、48h、72h、90h、I 1h时取样分析,测定上清液中溶解性磷氮浓度,在处理时间12h时分别为428.8mg/L和120.9mg/L,SCOD为3806.7mg/L。.随着处理时间的延长,72h时氨氮浓度为458.2mg/L,溶解性磷浓度达到199.2mg/L,SCOD为5842.6mg/L。。
[0029]将此混合液沉淀后,出水排入MAP沉淀池中,投加5%Na3P04溶液和17%MgCl 2溶液,使P/Mg/N摩尔比为1/1.2/1,用5MNa0H调节反应溶液pH值9.0,在投加药剂时进行搅拌,搅拌方式为800rpm搅拌5分钟后、降为200rpm搅拌15分钟,停止搅拌后沉淀3h,上清液中氨氮的回收率是89%,溶解性磷的回收率是93.9%。对生成的沉淀用中国专利201420458242.0 “一种对废水磷氮进行鸟粪石资源化回收的装置”进行分离回收,测得沉淀中磷酸铵镁含量在93.3%以上。
[0030]将上述搅拌曝气后底泥和MAP沉淀后上清液在厌氧调节池中混合,混合液pH值8.37,再排入厌氧反应器,接种厌氧污泥启动反应器,反应器正常运转后每次进料的料液比1/3-1/5,COD去除率85-90%以上,甲烷最大比产气率1.13-1.27 L/ (g.VS)。厌氧反应器中排出污泥最终再经过机械脱水后进行填埋处理,与初始剩余活性污泥相比,VSS减少80-90%,排放体积减少70-90%。极大地降低污泥处理处置费用,实现了污水处理厂清洁生产的理念。
[0031 ] 同时进行污泥碱解处理对比工艺,取二沉池剩余活性污泥各400ml分装入100ml广口试剂瓶中,分别加入5%Na0H溶液,在处理时间分别为12h、24h、48h、72h、90h、I 1h时分取少量碱处理液并对其进行离心分离,然后测定上清液中溶解性氮磷浓度分别为67.5mg/L和70.lmg/L,远低于本实用新型中氮磷浓度。在处理12h后碱的处理液色度均很重,呈现黑褐色,而本实用新型曝气搅拌池中上清液与原污水颜色相近。碱处理中含有大量的Na+、OH离子造成上清液盐度大,会增大后续处理出水色度、盐度,不利于废水达标排放。
[0032]本实用新型操作简便易行,没有引入新的化学物质,与碱处理液相比,污泥氮磷回收率被极大地提高,且最终经过厌氧产甲烷回收大量能源,使污泥最终排放体积减少70-90%,极大地降低污泥处理处置费用,实现了污水处理厂清洁生产的理念。
[0033]应用例二:
[0034]将城市污水处理厂二沉池的剩余活性污泥经过离心机脱水作用,污泥含水率78.1%,此污泥300g与1200mL 二沉池出水在搅拌曝气池混合,开启曝气装置调节气量3L/L.min,开启搅拌装置控制搅拌速率300rpm,搅拌方式为脉冲间歇式即每转10秒停5秒。在处理时间分别为12h、24h、48h、72h、90h、I 1h时取样分析,测定上清液中溶解性磷氮浓度,在处理时间12h时分别为430.5mg/L和122.4mg/L,SCOD为3901.2mg/L,随着处理时间的延长,72h时氨氮浓度为468.lmg/L,溶解性磷浓度达到219.2mg/L,SCOD为6012.6mg/L。
[0035]将此混合液沉淀后,出水排入MAP沉淀池中,投加5%Na3P04溶液和17%MgCl 2溶液,使P/Mg/N摩尔比为1/1.2/1,用5MNa0H调节反应溶液pH值8.95,在投加药剂时进行搅拌,搅拌方式为800rpm搅拌5分钟后、降为200rpm搅拌15分钟,停止搅拌后沉淀3h,上清液中氨氮的回收率是87.4%,溶解性磷的回收率是94.1%,。对生成的沉淀用中国专利201420458242.0 “一种对废水磷氮进行鸟粪石资源化回收的装置”进行分离回收,测得沉淀中磷酸铵镁含量在94.5%以上。
[0036]将上述搅拌曝气后底泥和MAP沉淀后上清液在厌氧调节池中混合,混合液pH值8.29,再排入厌氧反应器,接种厌氧污泥启动反应器,反应器正常运转后每次进料的料液比1/3-1/5,COD去除率85-90%以上,甲烷最大比产气率1.18-1.38 L/ (g*VS)0厌氧反应器中污泥最终再经过机械脱水后进行填埋处理,与初始剩余活性污泥相比,VSS减少80-90%,排放体积减少70-90%。极大地降低污泥处理处置费用,实现了污水处理厂清洁生产的理念。
[0037]同时进行污泥碱解处理对比工艺,取二沉池剩余活性污泥各800ml分装入2000ml广口试剂瓶中,分别加入5%Na0H溶液,在处理时间分别为12h、24h、48h、72h、90h、I 1h时分取少量碱处理液并对其进行离心分离,然后测定上清液中溶解性氮磷浓度分别为72.5mg/L和68.2mg/L,远低于本实用新型中氮磷浓度。在处理12h后碱的处理液色度均很重,呈现黑褐色,而本实用新型曝气搅拌池中上清液与原污水颜色相近。碱处理中含有大量的Na+、OH离子造成上清液盐度大,会增大后续处理出水色度、盐度,不利于废水达标排放。
[0038]本实用新型操作简便易行,没有引入新的化学物质,与碱处理液相比,污泥氮磷回收率被极大地提高,且最终经过厌氧产甲烷回收大量能源,使污泥最终排放体积减少70-90%,极大地降低污泥处理处置费用,实现了污水处理厂清洁生产的理念。
【主权项】
1.一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,其特征在于,机械脱水装置(I)的活性污泥进料口(2)与二沉池的剩余活性污泥出料口连接,脱水后的污泥出口(4)接曝气搅拌池(5),曝气搅拌池的污泥上清液出口(6)接MAP沉淀池(7)的污泥上清液入口,曝气搅拌池的底泥出口( 16)接厌氧调节池(15)的底泥入口,MAP沉淀池的沉淀后上清液出口( 10)接厌氧调节池(15 )的沉淀后上清液入口,MAP沉淀池(7 )的沉淀物出口( 8 )接MAP回收装置(9)的沉淀物入口,厌氧调节池的混合液出口(14)接厌氧反应器(12)的混合液入口,厌氧反应器的甲烷出口( 11)接甲烷贮罐的甲烷入口。2.根据权利要求1所述的一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,其特征在于,厌氧反应器的厌氧污泥出口( 13)接机械脱水装置(I)的厌氧污泥入口。3.根据权利要求1所述的一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,其特征在于,机械脱水装置(I)还设置有排污口( 3 )。4.根据权利要求1所述的一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,其特征在于,曝气搅拌池(5)中的搅拌装置由搅拌轴(17)及6个相隔60°的长方形叶片(18)组成。5.根据权利要求3所述的一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,其特征在于,曝气搅拌池(5)中的曝气装置(19)设置在搅拌装置的下面。
【专利摘要】一种剩余活性污泥资源化与能源化处理系统,机械脱水装置(1)的活性污泥进料口(2)与二沉池的剩余活性污泥出料口连接,机械压榨脱水装置脱水后的污泥出口(4)接曝气搅拌池(5),曝气搅拌池的污泥上清液出口(6)接MAP沉淀池(7)的污泥上清液入口,曝气搅拌池的底泥出口(16)接厌氧调节池(15)的底泥入口,MAP沉淀池的沉淀后上清液出口(10)接厌氧调节池的沉淀后上清液入口,MAP沉淀池的沉淀物出口(8)接MAP回收装置(9)的沉淀物入口,厌氧调节池的混合液出口(14)接厌氧反应器(12)的混合液入口,厌氧反应器的甲烷出口(11)接甲烷贮罐的甲烷入口。本实用新型操作简便易行,污泥氮磷回收率高,处置费用低。
【IPC分类】C02F11/00, C02F11/12, C02F11/04
【公开号】CN204874226
【申请号】CN201520601755
【发明人】张冬梅, 刘洋, 林燕娟, 刘欢欣, 吴伟阳, 邓惠锋, 常晟, 袁嘉淳
【申请人】广东石油化工学院
【公开日】2015年12月16日
【申请日】2015年8月12日
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1