电机氧体磁极制备方法

文档序号:7311026阅读:163来源:国知局
专利名称:电机氧体磁极制备方法
技术领域
本发明涉及 一种电机氧体磁极制备方法。
背景技术
汽车电机用瓦形磁体,提高剩余磁感应强度,必然导致内察矫顽 力的快速下降,直接影响汽车起动机的寿命、可靠性及耐久性,目前 国内生产的磁体抗高低温性能很差,容易退磁。发明内容本发明的目的在于克服上述的缺陷,提供一种电机氧体磁极制备 方法。本发明的技术方案是 一种电机氧体磁极制备方法,将 Sr08. 8%, Fe20386°/。, AL2032. 0%, SrC030. 4%, Cr2O30. 5%, CaC03l. 0%, Si020. 5%, H3B03 0. 8%搅拌成料粉;将料粉投入球磨机进行超细研磨,研磨时 在球磨机中加入直径为6-8iM的钢球、水及助磨剂,钢球料粉水 助磨剂=7: 1: 1. 5: 0. 003,球磨18小时后检测达到粒度为0. 8腿后, 再用压缩气将料浆打入储料塔;沉淀50小时后,抽出浆料上面多余 水,搅拌30分钟,使浆料含水率为35%;将浆料注入模具中,压制 成磁极毛坯,充磁釆用5-7万安匝直流磁场,另外叠加9-10万安匝 脉冲磁场;将毛坯放入40。C恒温烘箱中放置48小时后,使生坯含水 率为2-4%;将生坯放在推板窑上烧结,烧结温度为1150°C-120(TC, 保温时间为90-120分钟,推板速度为15分钟/板,降温时在80(TC 之前采用急冷淬方法,使产品尽可能获得高的Hcj值;检测;用金钢 石成型砂轮对磁极进行磨削。本发明具有以下优点抗高低温性能优良,退磁率低,提高电机 起动性能。
具体实施方式
实施例 一种电机氧体磁极制备方法,将SrO 8.8%,Fe203 86%, AL2032. 0%, SrCO30. 4%, Cr2O30. 5%, CaC03l. 0%, SiO20. 5%, H3B03 0. 8% 搅拌成料粉;投入球磨机进行超细研磨,研磨时加入直径为6-8鹏钢 球3. 5吨、球料水比率为7: 1: 1. 5,加入助磨剂1公斤,球磨18小 时粒度为0.8um,用压缩气将料浆打入储料塔;沉淀50小时,抽出 多余水,搅拌半小时,;将IOO升浆料注入模具中,充磁采用6万安 匝直流磁场,叠加脉冲磁场9万安匝,压制成磁极毛坯6000片;将 毛坯放入4(TC恒温烘箱中放置48小时后,使生坯含水率为4%;将生 坯放在推板窑上烧结,烧结温度115(TC-1200°C,保温时间120分钟, 推板速度15分钟/板,检测;用金钢石成型砂轮对磁极进行磨削。
权利要求
1、一种电机氧体磁极制备方法,其特征在于将SrO8.8%,Fe2O386%,AL2O32.0%,SrCO30.4%,Cr2O30.5%,CaCO31.0%,SiO20.5%,H3BO30.8%搅拌成料粉;投入球磨机进行超细研磨,研磨时加入直径为6-8mm钢球3.5吨、球料水比率为7∶1∶1.5,加入助磨剂1公斤,球磨18小时粒度为0.8um,用压缩气将料浆打入储料塔;沉淀50小时,抽出多余水,搅拌半小时,;将100升浆料注入模具中,充磁采用6万安匝直流磁场,叠加脉冲磁场9万安匝,压制成磁极毛坯6000片;将毛坯放入40℃恒温烘箱中放置48小时后,使生坯含水率为4%;将生坯放在推板窑上烧结,烧结温度1150℃-1200℃,保温时间120分钟,推板速度15分钟/板,检测;用金钢石成型砂轮对磁极进行磨削。
全文摘要
一种电机氧体磁极制备方法,将SrO8.8%,Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>86%,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>2.0%,SrCO<sub>3</sub>0.4%,Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>0.5%,CaCO<sub>3</sub>1.0%,SiO<sub>2</sub>0.5%,H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>0.8%搅拌成料粉;研磨,制浆,压制,烘箱中生坯含水率控制;烧结,检测;磨削。本发明具有以下优点抗高低温性能优良,退磁率低,提高电机起动性能。
文档编号H02K15/03GK101154855SQ200610015969
公开日2008年4月2日 申请日期2006年9月25日 优先权日2006年9月25日
发明者马长富 申请人:天津得鑫电机有限公司
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