减小浸胶帘子布机头布收缩的方法

文档序号:1682237阅读:504来源:国知局
减小浸胶帘子布机头布收缩的方法
【专利摘要】本发明涉及一种减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,增加白坯布机头布长度,由原始长度30?40cm增加至60?80cm;折叠白还布机头布由上下2?3层缝纫改为4?5层缝纫;浸胶缝纫线为热收缩率<5.0%的涤纶缝纫线;缝纫垫布为热收缩率<6.0%的棉质缝纫垫布。本发明减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,有效解决了白坯帘子布机头布在浸胶过程中发生的横向变形和收缩问题,彻底消除了因浸胶帘子布机头布的布头、布尾收缩而引起的近木轴处帘布两侧起卷成型不良,造成轮胎厂压延退卷时发生边劈的问题。
【专利说明】减小浸胶帘子布机头布收缩的方法

【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,特别是涉及一种减小轮胎骨 架材料浸胶帘子布机头布收缩的方法,属于高分子材料【技术领域】。

【背景技术】
[0002] 浸胶帘子布是轮胎的主要骨架材料,在浸胶帘子布生产过程中,需将用经线和纬 纱交织而成的成卷白坯帘子布机头布的头、尾进行缝合,以此来保证生产连续性。理论上讲 白坯帘子布经过浸胶热处理后,浸胶帘子布的布头、布尾幅宽应与主体幅宽相一致,然而, 实际上由于受到浸胶干燥、牵伸、定型区高张力、高温的作用,会引起机头布横向严重变形 和收缩,从而浸胶帘子布就会出现机头布的布头、布尾幅宽小于浸胶帘子布的主体幅宽,最 终导致近木轴处帘布两侧起卷成型不良,当轮胎厂压延退卷时近木轴处发生边劈现象。


【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于解决白坯帘子布机头布在浸胶生产过程中收缩大的问题,提供 一种减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,有效解决了白坯帘子布机头布在浸胶过程中发生 的横向变形和收缩问题,彻底消除了因浸胶帘子布机头布的布头、布尾收缩而引起的近木 轴处帘布两侧起卷成型不良,造成轮胎厂压延退卷时发生边劈的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明如下技术方案: 一种减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,增加白坯布机头布长度,由原始长度30?40 cm增加至60?80 cm ;折叠白述布机头布由上下2?3层缝细改为4?5层缝细;浸胶缝 纫线为热收缩率彡5. 0%的涤纶缝纫线;缝纫垫布为热收缩率彡6. 0%的棉质缝纫垫布。
[0005] 根据上述的减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,缝纫线和垫布的热收缩率的测试 氛围为热空气条件,测试温度为200?250 °C。
[0006] 本发明积极有益效果 本发明增加白坯布机头布长度,便于后续能够折叠成多层;白坯布机头布由2?3层缝 纫改为4?5层缝纫,白坯布机头布缝纫的总厚度比原缝纫总厚度增加2?3 mm,提高机头 布纬纱纵向的抗拉变形能力,确保机头布横向的宽度不发生变化;浸胶缝纫线采用低收缩 涤纶缝纫线,其热收缩率比普通缝纫线小6~8%,减小机头布横向的热收缩力:缝纫垫布采 用低收缩的棉质缝纫垫布,其热收缩率比普通缝纫垫布小7?9%,解决原有普通缝纫垫布 浸胶后收缩大的问题。
[0007] 本发明是在原有的白坯布织造基础上,通过对浸胶缝纫方法和材料的改进,从而 有效解决了白坯帘子布机头布在浸胶过程中发生的横向变形和收缩问题,彻底消除了因浸 胶帘子布机头布的布头、布尾收缩而引起的近木轴处帘布两侧起卷成型不良,造成轮胎厂 压延退卷时发生边劈的问题,广泛应用于锦纶66、高模低缩涤纶或者锦纶6帘子布。

【具体实施方式】
[0008] 下面结合一些具体实施例对本发明进一步说明。
[0009] 实施例1 神马实业股份有限公司的浸胶帘子布机头布材质为锦纶66帘子布,通过增加白坯布 机头布长度,由原始长度35 cm增加至70 cm;白坯布机头布由上下三层缝纫改为五层缝 纫,白坯布机头布缝纫的总厚度比原缝纫总厚度增加2 mm ;浸胶缝纫线采用低收缩涤纶缝 纫线,材质为涤纶,经过热定型、上蜡处理,热收缩率为3%,比普通缝纫线热收缩率减小8% ; 缝纫垫布使用低收缩的缝纫垫布,垫布材质为棉质,经过定型处理,热收缩率为4%,比普通 缝纫垫布热收缩率减小9%。
[0010] 采用本发明减小浸胶帘子布机头布收缩的方法后,浸胶帘子布机头布及主体幅宽 收缩率由16%降低为10%,达到了工艺设计值,彻底消除了因浸胶帘子布机头布的布头、布 尾收缩而引起的近木轴处帘布两侧起卷成型不良,造成轮胎厂压延退卷时发生边劈的问 题。
【权利要求】
1. 一种减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,其特征在于,增加白坯布机头布长度,由原 始长度30?40 cm增加至60?80 cm;折叠白坯布机头布由上下2?3层缝纫改为4? 5层缝纫;浸胶缝纫线为热收缩率彡5. 0%的涤纶缝纫线;缝纫垫布为热收缩率彡6. 0%的棉 质缝纫垫布。
2. 根据权利要求1所述的减小浸胶帘子布机头布收缩的方法,其特征在于,缝纫线和 垫布的热收缩率的测试氛围为热空气条件,测试温度为200?250 °C。
【文档编号】D06B23/00GK104213350SQ201410410580
【公开日】2014年12月17日 申请日期:2014年8月19日 优先权日:2014年8月19日
【发明者】常梅英, 张鲁亚, 潘清江, 温国娜, 吕文娟, 杨超然, 路晓冬, 刘春华, 曹红艺, 袁晓明 申请人:神马实业股份有限公司
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