吹气装置的制作方法

文档序号:3167009阅读:116来源:国知局
专利名称:吹气装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种冶金设备领域的吹扫装置,特别是一种吹气装置,适合于冷轧薄板表面残留乳化液清洁。
背景技术
目前,原吹气装置喷头间距离远使吹扫有间距,板面吹扫不干净。喷头的通径大, 对压缩空气的消耗量大,浪费能源。
发明内容本实用新型所要解决的问题在于,克服现有的不足,提供了一种吹气装置。该装 置不仅设计合理,制作简单,而且改进后的吹气装置,通过调节压板来实现控制吹气量的大 小,从而节约了压缩空气,减少了能源浪费。本实用新型采用的技术方案是基座连接调节法兰,调节法兰与集流管两侧分别 连接,集流管通过开槽后焊接底板,底板上有螺孔,在底板上安装压板,在底板与压板之间 安装有调节块,调节螺孔连接安装调节螺母和调节螺栓组装一体而构成。通过调节螺孔的 位置,可以实现压板和底板的间隙大小,以控制出气量的大小。集流管两侧装有调节法兰, 通过对法兰调节位置的调整可以调整吹气装置的角度。由于调整后的吹气截面为一条直 线,从而使残留在带钢表面的乳化液清理的更干净。原设备室均布的孔状吹气,导致板面乳 化液吹不干净,本实用新型使用后,解决了这个问题,并且从压缩空气的使用量上也节俭了 能源,减少了生产成本。本实用新型的有益效果是,结构简单,使用方便,通过调节压板来实现控制吹气量 的大小,从而节约了压缩空气,减少了能源浪费。。
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。


图1为本实用新型的结构示意图。图2为本实用新型的右视结构示意图。附图编号为1、基座,2、调节法兰,3、调节块,4压板,5、底板,6、集流管,7、调节螺
母,8、调节螺栓。
具体实施方式
参照
图1,图2,基座1连接调节法兰2,调节法兰2与集流管6两侧分别连接,集流 管6通过开槽后焊接底板5,底板5上有螺孔,在底板5上安装压板4,在底板5与压板4之 间安装有调节块3,调节螺孔连接安装调节螺母7和调节螺栓8组装一体而构成。通过调节 螺孔的位置,可以实现压板4和底板5的间隙大小,以控制出气量的大小。集流管6两侧装 有调节法兰2,通过对调节法兰2位置的调整可以调整吹气装置的角度。由于调整后的吹气截面为一条直线,从而使残留在带钢表面的乳化液清理的更干净。原设备室均布的孔状吹 气,导致板面乳化液吹不干净,本实用新型使用后,解决了这个问题,并且从压缩空气的使 用量上也节俭了能源,减少了生产成本。 本实用新型吹出的气体在板面是一条横向直线,从而形成一道风墙,有效的除去 板面残留的乳化液。适用于冷轧薄板表面残留乳化液清洁。
权利要求一种吹气装置,其特征在于基座连接调节法兰,调节法兰与集流管两侧分别连接,集流管通过开槽后焊接底板,底板上有螺孔,在底板上安装压板,在底板与压板之间安装有调节块,调节螺孔连接安装调节螺母和调节螺栓组装一体而构成。
专利摘要本实用新型公开了一种吹气装置,主要由基座连接调节法兰,调节法兰与集流管两侧分别连接,集流管通过开槽后焊接底板,底板上有螺孔,在底板上安装压板,在底板与压板之间安装有调节块,调节螺孔连接安装调节螺母和调节螺栓组装一体而构成。设计合理,制作简单,而且改进后的吹气装置,通过调节压板来实现控制吹气量的大小,从而节约了压缩空气,减少了能源浪费。
文档编号B21B45/02GK201613262SQ20092031691
公开日2010年10月27日 申请日期2009年12月10日 优先权日2009年12月10日
发明者孙志生 申请人:天津市新宇彩板有限公司
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