一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法

文档序号:3341846阅读:179来源:国知局
专利名称:一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法
技术领域
本发明涉及一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法,属于冶金及金属材料领域。
背景技术
TDC76属于中碳低合金钢,采用该钢种生产的热轧圆钢主要用于热轧穿管。目前国内部分钢厂生产的同级别的钢种,连铸坯表面易存在裂纹,严重影响了产品质量及使用性能。究其原因是由于TDC76属含Cr低合金钢,钢种的铬兀素对冷却速度极为敏感,导 致在结晶器内初生坯壳时,对冷却速度过于敏感,从而导致连铸坯表面产生裂纹,直接原因是相变应力和温度场应力较大超过了晶界结合力。

发明内容
本发明的目的是提供一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法。本发明的具体解决方案如下I、转炉生产为保证产品质量及供精炼钢水成分,供转炉铁水要求按质量百分数磷含量小于等于O. 12%,硫含量小于等于O. 05%。在转炉冶炼过程中加入白灰、白云石等造渣辅料,出钢过程中根据成品TDC76钢成分要求加入增碳剂、锰铁、矽锰、铬铁和铝硅锰进行脱氧合金化。转炉终点钢水的碳含量、磷含量(质量百分数)及出钢温度如下出钢温度1567-1637°C,平均1607°C ;碳含量O. 04-0. 19%,平均O. 07% ;磷含量
O.010-0. 020%,平均 O. 012% ;2、LF 炉生产LF炉精炼就位温度1480-1564°C,平均1532°C ;LF精炼离位温度1598_1665°C,平均1615°C ;精炼处理时间30-45 min,平均35 min ;3、VD 炉生产钢水经VD炉真空脱气处理,进一步降低钢中有害气体含量,提高钢的洁净度,VD后喂入硅钙线进行夹杂物变性。要求VD炉冶炼的深真空时间都大于13min,深真空度(O. lOKpa,软吹时间 10-17min,平均 Ilmin ;软吹流量 20-99 Nl/min,平均 53Nl/min ;上台温度 1553-1602°C,平均 1560。。。4、连铸生产在连铸机结晶器使用中碳钢保护渣及二冷区采用弱冷冷却,连铸生产中过热度控制在20-33°C之间,拉速在O. 50m/min-0. 70m/min之间;连铸铸坯下线采取下铺上盖型堆垛缓冷避开风口堆放,缓冷时间大于48小时。本发明的优点是在不改变工艺路线的前提下,采用在连铸机结晶器使用专用保护渣及采用弱冷冷却,连铸铸坯下线采取堆垛缓冷,缓冷时间大于48小时,避免了连铸坯的裂纹产生。
具体实施例方式工业生产工艺简述如下转炉冶炼一 (LF)钢包炉精炼一 (VD)真空脱气一大方坯连铸(280mmX 380mm)。工业生产了 40炉钢,具体的工艺参数控制如下I)转炉生产转炉冶炼时根据实际情况加入白灰4000_5000kg,白云石500_1200kg,出钢过程中加入锰铁500kg,矽锰合金1200kg,铝硅锰200kg,铬铁500kg。 转炉终点钢水的碳含量、磷含量(质量百分数)及出钢温度如表I所示。表I转炉出钢的成分及温度
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fW..SM U 242) LF 炉生产LF炉精炼根据钢水成分及温度变化进行加辅料造渣,加合金进行微调和升温操作。加入白灰400-500kg,萤石120-200kg,矾土 150_235kg,电石100_120kg,合金根据精炼就位成分进行微调锰铁250-450kg,铝锰铁40-100kg,铬铁150_300kg,硅铁300_500kg,硅钙钡镁100kg,喂入铝线200m。表2 精炼LF炉温度控制
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^.Ι^ Π-15321615353) VD 炉生产钢水经VD炉真空脱气处理,进一步降低钢中有害气体含量,提高钢的洁净度,精炼后喂入硅钙线200m进行夹杂物变性。要求VD炉冶炼的深真空时间都大于13min,其它工艺参数见表3。表3 精炼VD炉工艺控制
权利要求
1.一种含Cr合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法,其特征是供转炉生产铁水要求按质量百分数磷含量小于等于O. 12%,硫含量小于等于O. 05% ;在转炉冶炼过程中加入造渣辅料控制碳、磷含量,出钢过程中根据成品TDC76钢成分要求加入锰铁、矽锰、铬铁和铝硅锰进行脱氧合金化,转炉终点钢水的质量百分数碳含量O. 04-0. 19%、磷含量O.01. -O. 020%,出钢温度1567-1637°c ;LF炉精炼就位温度1480_1564°C,LF精炼离位温度1598-1665°C,精炼处理时间30-45 min ;钢包LF精炼后钢水经VD炉真空脱气处理,VD炉冶炼的深真空时间都大于13min,深真空度彡O. lOKpa,软吹时间10_17min,软吹流量20-99Nl/min,;上台温度1553-1602°C ;在连铸机结晶器使用中碳钢保护渣及二冷区采用弱冷冷却,连铸生产中过热度控制在20-33°C之间,拉速在O. 50m/min-0. 70m/min之间,连铸铸坯下线采取下铺上盖型堆垛缓冷,避开风口堆放,缓冷时间大于48小时,避免了连铸坯的裂纹产生。
全文摘要
本发明涉及一种含Cr低合金钢TDC76连铸坯裂纹控制方法,其特征是转炉终点钢水的质量百分数碳含量0.04-0.19%、磷含量0.010-0.020%,出钢温度1557-1637℃; LF炉精炼就位温度1480-1564℃,精炼离位温度1598-1665℃; VD炉冶炼的深真空时间大于13min,深真空度≤0.10Kpa,软吹时间10-17min;软吹流量20-99 Nl/min;连铸生产中过热度控制在20-33℃之间,拉速在0.50m/min-0.70m/min之间;在连铸机结晶器使用中碳钢保护渣及二冷区采用弱冷冷却,连铸铸坯下线采取下铺上盖型堆垛缓冷,缓冷时间大于48小时,避免了连铸坯的裂纹产生。
文档编号B22D11/22GK102909334SQ201210464148
公开日2013年2月6日 申请日期2012年11月16日 优先权日2012年11月16日
发明者周彦, 刘平, 郝振宇, 白国君, 宋俊涛, 李德跃, 冯岩青 申请人:内蒙古包钢钢联股份有限公司
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