专利名称:Lf炉冶炼超低碳钢的方法
技术领域:
本发明涉及钢铁冶金行业,具体涉及LF炉冶炼超低碳钢的方法。
背景技术:
目前,马钢生产的超低碳钢,由于受马钢铁水条件、废钢和CSP自身特点等条件的限制,经常采用RH+LF炉双联生产的工艺。此工艺钢水在RH炉脱碳,到LF炉中造渣、脱硫、升温等操作,这种操作容易造成LF炉内钢水增碳,最终造成钢水终点碳含量很高,甚至超过规程要求的范围而改变产品性能。为保证此工艺生产的超低碳钢能够满足产品性能要求,需降低LF炉内钢水的碳含量,因而急需对LF炉冶炼超低碳钢的工艺进行改进。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种能够降低碳含量,进而保证产品性能的LF炉冶炼超低碳钢的方法。为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:该LF炉冶炼超低碳钢的方法,具体为:钢包车打到处理位后,对钢水进行吹氩化渣,渣层破开后进行强吹氩操作,直到渣层完全化开;吹氩起来,渣层 破开后向钢水中加铝,依据RH炉成份中Als含量,分2 3批加入铝;加入铝后继续向钢水中强吹氩,在铝反应完全后,测钢水温度Tl,取样一;对钢水进行电极加热,钢水加热前减小底吹氩流量或在钢水加热时前2 3min关闭氩气;钢水加热前在料仓内称取石灰,称量结束后起弧加热,在电极刚要接触钢水时加入第一批石灰;再分两次快速向钢水中加入与第一批重量相同的石灰;再根据埋弧情况,分2 6次按每批为第一批石灰重量的二分之一向钢水中加入石灰;钢水加热时根据Tl控制升温时间,如Tl ( 1570°C,则按4°C /min进行升温,目标温度为161(Tl620°C ;如Tl彡1580°C,则按5°C /min进行升温,目标温度为161(Tl620°C ;抬起电极,根据取样一化验结果中Als含量进行二次调铝,二次调铝目标为
0.4% ;强吹氩造渣脱硫,定期取渣样观察颜色;在强吹氩8 IOmin后,调小吹氩流量至100 200L/min,测钢水温度T2,取样二 ;T2在1590 1595°C进行软吹操作,等待取样二化验结果;根据取样二的化验结果来微调合金,合金按钢水中合金配比目标值进行调解;T2在1590 1595°C,且合金成份合格开始喂线,喂线前测温度T3,T3测两次,且要求两次温度差值< 3度;喂线后2 3min,测温度T4,取样四,再进行软吹操作,软吹时间彡6min ;等到取样四化验结果;成份合格,温度T4满足出站温度要求后出站;停止吹氩,将钢包车打到吊包位,行车吊上连铸台。
强吹気気气流量为彡600L/min。软吹氩气流量为彡100L/min。强吹氩造渣脱硫阶段,如T2 < 15900C,则按5 6°C /min对钢水进行二次升温,二次升温目标值为1590 1595°C,T2升至1590 1595°C后再进行软吹操作。钢水加热次数控制在< 2次。钢水出站目标温度为1585 1590°C。微调合金阶段,如需要合金量重量> 100 kg,则调合金后,对钢水进行取样三化验分析。本发明的优点在于:该LF炉冶炼超低碳钢的方法,通过钢水加热前大吹氩充分化渣,使钢水顶渣完全融化;控制钢水加热时底吹氩或钢水加热前期关闭氩气,减少钢水舔电极的机会;采用分批加入铝及分批加石灰;减少冶炼过程中的加热次数等方式,有效减少了冶炼过程中碳量增加的机会;降低了终点碳含量,提高了产品质量和性能。采用此操作方法后,生产超低碳钢时LF炉平均增碳量由40 50ppm降低到15 30ppm, RH终点碳含量控制在20ppm以下,可以保证LF炉终点碳含量在50ppm以下,基本上能够满足终点碳含量在60ppm以下的要求;每个月因碳含量高造成的降级改钢至少3炉以上,按照每月3炉计算,每炉120吨钢水,降级改钢价格降低300元/吨钢,一年直接效益为3*300*120*12 = 129.6 万元。
具体实施例方式下面通过对最优实施例的描述,对本发明的具体实施方式
作进一步详细的说明。该LF炉冶炼超低碳钢的方法,具体为:以每炉钢水重量为120吨为例,钢包车打到处理位后,接好吹氩管,开通氩气,对钢水进行吹氩化渣,在钢水不翻出的情况下,加大氩气吹入量,进行强吹氩操作,强吹氩氩气流量3 600L/min,直到渣层完全化开;如果吹氩钢水不起,则进行更换吹氩软管重新开通氩气吹氩;吹氩钢水起则进入下一步向钢水中初次加铝调铝操作,吹氩钢水还不起则称量好石灰直接对钢水进行加热;吹氩起来,渣层破开后向钢水中加铝,依据RH炉成份中Als含量,分2 3批加入200 250kg招;加入招后继续向钢水中强吹危,在招反应完全后,即可测此时钢水温度Tl,对钢水取样一;强吹氩气5 8min时,观察渣层表层是否有发亮的亮点,如渣层表层没有亮点,说明加入的铝反应完全;分批加入铝,能减少大批量铝在加入时钢水中发生结块现象,铝加入后,用铝脱除渣层中的氧,且利用铝的放热反应对钢水渣层升温,温度高的渣层更有利于化开,而只有完全化开的渣层加热时增碳才能少;对钢水进行电极加热,电极加热前减小钢水底吹氩气吹入量,即将底吹氩气吹入量调为钢水钢液面微动,不裸露钢水即可,此氩气吹入量能够将电极加热温度传递;或者在钢水加热时前2 3min关闭氩气,停止吹氩操作;这样能够减小在电极加热过程中钢水跳跃、电弧不稳的现象产生,降低钢水吸氮、降低因强吹氩钢水舔电极而带来钢水增碳的机会;钢水底吹氩气吹入量,可预先调好,在加热过程中观察弧流指针情况,以弧流指针平稳或者相对稳定为依据调整吹IS流量;
加热前在料仓内称取石灰200kg,称量结束后起弧加热操作,200kg石灰在电极刚要接触钢水时加入钢包,再分两次各加入200kg石灰,此时埋弧好转,弧流基本平稳,后面石灰每批称量100kg,根据埋弧情况分批加入;石灰要在加热过程中加入,第一批石灰的加入时间是电极刚刚接触钢水时,减少因渣层薄起弧时电极不稳而增碳的机会产生,每炉钢根据洛量计算大概需要加入石灰800 1200kg,前600kg石灰分三批快速加入,剩余的石灰可根据埋弧情况定加入时间,这样就减少了因加入石灰带来碳增加的机会;根据Tl的化验结果控制升温时间,如果Tl ( 1570°C,则每分钟按4°C进行升温,目标温度为161(T162(TC ;如果Tl彡1580°C,则每分钟按5°C进行升温,目标温度为1610 1620°C ;抬起电极,取样一化验结果出来,根据取样一中Als含量进行二次调铝操作,二次调铝目标为钢水中Als含量占0.4% ;加大氩气吹入量,强吹氩造渣脱硫,强吹氩氩气流量彡600L/min,定期取洛样观察颜色;在强吹IS 8 IOmin后,调小吹気流量至100 200L/min,测此时钢水温度T2,对钢水取样二 ;温度T2在1590 1595°C进行软吹操作,软吹时间5 7min,等待取样二化验结果;如果温度T2 < 1590°C,则按5 6 V /min对钢水进行二次升温,二次升温目标值在1590 1595°C,T2升至1590 1595°C后再进行软吹操作;钢水加热次数控制在< 2次;根据取样二结果微调合金,合金按钢水中合金配比目标值进行调解;如需要合金量重量> 100 kg,则调合金后,对钢水取样三化验分析;T2在1590 1595°C,且合金成份合格开始喂线,喂线前测此时钢水温度T3,T3必须测两次,且要求两次温度差值< 3度;喂线后2 3min,测此时钢水温度T4,对钢水取样四,再进行软吹操作,软吹氩气流量< 100L/min,软吹时间> 6min ;等待取样四化验结果;取样四成份合格,T4满足出站温度要求后出站,钢水出站温度需达到1585 1590°C ;停止吹氩,将钢包车打到吊包位,行车吊上连铸台。 该LF炉冶炼超低碳钢的方法,采用强吹氩搅拌使钢中夹杂物长大,在脱硫期完成,弱吹1 揽祥排除钢中夹杂物,在喂线如和喂线后完成;喂线如的弱吹很关键,关系到钢水中夹杂物的大部分去除;钢水加热时,一次性升高钢水温度,让钢水温度在升温后缓慢下降,适当通过吹氩量调整钢水温度,以控制好喂线前温度达标;减少电极加热次数,以减少每次加热起弧对钢液增氮、增碳的影响,也使操作工艺简化、在每炉冶炼时降低占用电极时间、提高LF作业率,整个过程的加热次数尽量控制在< 2次;第一次升温的目标值为161(T162(TC,加热后的造渣脱硫期要8 IOmin的强吹氩操作,喂线操作和软吹净搅期大概要10 15min左右,这20 25min的温降后,出站温度需达到目标要求为1585 1590 O。时间基本设定:
权利要求
1.LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:具体为: 钢包车打到处理位后,对钢水进行吹氩化渣,渣层破开后进行强吹氩,直到渣层完全化开; 渣层破开后向钢水中加铝,依据RH炉成份中Als含量,分2 3批加入铝;加入铝后继续向钢水中强吹氩,在铝反应完全后,测钢水温度Tl,取样一; 对钢水进行电极加热,电极加热前减小底吹氩流量或在钢水加热时前2 3min关闭氩气; 钢水加热前在料仓内称取石灰,称量结束后起弧加热,在电极刚要接触钢水时加入第一批石灰;再分两次快速向钢水中加入与第一批重量相同的石灰;再根据埋弧情况,分2 6次按每批为第一批石灰重量的二分之一向钢水中加入石灰; 钢水加热时根据Tl控制升温时间,如Tl ( 1570°C,则按4°C/min进行升温,目标温度为161(Tl620°C ;如Tl彡1580。。,则按5°C /min进行升温,目标温度为161(Tl620°C ; 抬起电极,根据取样一化验结果中Als含量进行二次调铝,二次调铝目标为0.4% ;强吹氩造渣脱硫,定期取渣样观察颜色;在强吹氩8 IOmin后,调小吹氩流量至100 200L/min,测钢水温度T2,取样二 ;T2在1590 1595°C进行软吹操作,等待取样二化验结果; 根据取样二的化验结果来微调合金,合金按钢水中合金配比目标值进行调解; T2在1590 1595°C,且合金成份合格开始喂线,喂线前测温度T3,T3测两次,且要求两次温度差值< 3 度;喂线后2 3min,测温度T4,取样四,再进行软吹操作,软吹时间彡6min ;等到取样四化验结果;成份合格,温度T4满足出站温度要求后出站; 停止吹氩,将钢包车打到吊包位,行车吊上连铸台。
2.如权利要求1所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:强吹氩氩气流量为^ 600L/min。
3.如权利要求1或2所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:软吹氩气流量为^ 100L/min。
4.如权利要求3所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:强吹氩造渣脱硫阶段,如T2 < 1590°C,则按5 6°C /min对钢水进行二次升温,二次升温目标值为1590 1595°C, T2升至1590 1595°C后再进行软吹操作。
5.如权利要求4所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:钢水加热次数控制在(2次。
6.如权利要求5所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:钢水出站目标温度为1585 1590 。
7.如权利要求6所述的LF炉冶炼超低碳钢的方法,其特征在于:微调合金阶段,如需要合金量重量> 100 kg,则调合金后,对钢水进行取样三化验分析。
全文摘要
本发明公开了LF炉冶炼超低碳钢的方法,通过钢水加热前大吹氩充分化渣,使钢水顶渣完全融化;控制钢水加热时底吹氩或钢水加热前期关闭氩气,减少钢水舔电极的机会;采用分批加入铝及分批加石灰;减少冶炼过程中的加热次数等方式,有效减少了冶炼过程中碳含量增加的机会;降低了终点碳含量,提高了产品质量和性能。
文档编号C21C7/064GK103160648SQ20131008491
公开日2013年6月19日 申请日期2013年3月18日 优先权日2013年3月18日
发明者胡玉畅, 解养国 申请人:马钢(集团)控股有限公司, 马鞍山钢铁股份有限公司