一种聚合氯化硫酸铁的合成方法与流程

文档序号:11122646阅读:634来源:国知局

本发明涉及一种聚合氯化硫酸铁的合成方法。



背景技术:

目前我国钛白粉产量和钢铁的产量居世界前列,但是工艺较落后,钛白粉多采用硫酸法生产,在生产过程中产生大量含铁废硫酸;在钢铁电镀行业采用盐酸进行除锈,产生大量含铁废盐酸。目前的解决方法多为用碱进行中和,产生大量废渣,并且成本很高。部分企业为节约成本而偷排,造成环境污染。

目前在我国的污水处理领域,铁系水处理药剂是最主要的药剂。聚合硫酸铁、三氯化铁等单一净水药剂均在各种纸浆废水、印染废水、市政污水等领域有着广泛的运用。目前这二种产品主要采用铁矿酸溶法和亚铁氧化法进行生产,生产成本较高,容易产生污染,制约着生产规模的扩大。

中国专利CN02128373.7《聚合氯化硫酸铁净水剂的生产新工艺》公开的方法是:用硫酸亚铁、氯气为原材料,用气液带压式内循环方式混合吸收氧化。此方法采用剧毒的危化品氯气作为氧化剂,反应不易控制,对设备的要求高,如果操作不当造成氯气泄漏容易造成中毒。

中国专利CN201510202784.0《一种酸洗废液制备聚合氯化硫酸铁的方法》公开的方法是:用钢铁酸洗废液、硫酸亚铁或铁粉及浓盐酸、浓硫酸为原材料,加入固体稳定剂磷酸盐,然后加热到60-100℃,您加入硝酸钠、碘化钾作为催化剂,氧气作为氧化剂进行反应,涉及的设备有循环反应器、气体分部器、塔式反应器等,总反应时间13-31小时。该方法操作繁琐,需要额外能耗加热,引入太多杂质离子,设备复杂,在实际生产中几乎不具备可操作性。

中国专利CN200910068445.2《一种用双氧水氧化制备聚合氯化硫酸铁的工艺》公开的方法是:以硫酸亚铁和盐酸为原料,用过氧化氢进行氧化,用氢氧化钠调节碱化度,并在老化槽中熟化10天。该方法耗时太长,成本偏高。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是克服现有技术中含铁废水处理成本高,效果不理想的缺陷,提供一种聚合氯化硫酸铁的制备方法。

为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

一种聚合氯化硫酸铁的合成方法,包括以下步骤:

1)、在第一搅拌池里加入含铁废硫酸,通过投加七水硫酸亚铁和硫酸,使溶液中的Fe2+的含量≥4.5wt%,H2SO4的含量≥6.0wt%,得到复配含铁废硫酸;

2)、在第二搅拌池里加入含铁废盐酸,通过投加七水硫酸亚铁和盐酸,使溶液中的Fe2+的含量≥11wt%,HCl的含量≥6.0wt%,得到复配含铁废盐酸;

3)、在第三搅拌池内按照质量比为1:0.25~1:1.39~1.49加入复配含铁废硫酸、复配含铁废盐酸和七水硫酸亚铁,打入循环氧化反应釜,打开循环泵开始循环;

4)、将氯酸钠配置成质量分数为40~50wt%的氯酸钠溶液;

5)、向循环氧化反应釜内加入氯酸钠溶液,随着反应进行,反应釜内物料升温10~15℃,氯酸钠溶液的总投加时间为5min,氯酸钠溶液的总投加量与循环氧化反应釜内含铁废盐酸、复配含铁废硫酸和七水硫酸亚铁总质量的质量比为0.0075~0.0094:1;

6)、将亚硝酸钠配置成质量分数为20~25wt%的亚硝酸钠溶液;

7)、向循环氧化反应釜内缓慢加入亚硝酸钠溶液,同时通入氧气,使反应釜内压力为0.15~0.30MPa,亚硝酸钠溶液总投加时间为1.5~3.0h;亚硝酸钠溶液的总投加量与循环氧化反应釜内含铁废盐酸、复配含铁废硫酸和七水硫酸亚铁总质量的质量比为0.0144~0.0288:1;

8)、当反应温度到达75±5℃,且物料温度和循环氧化反应釜内压力10分钟内无明显变化时,反应结束,检验合格后,制得聚合氯化硫酸铁成品。

进一步的,含铁废盐酸中Fe2+含量1.5~4.5wt%,硫酸含量13.0~24.0wt%;含铁废盐酸中Fe2+含量6.0~11.0wt%,盐酸含量1.5~6.0%。

进一步的,所述步骤7)中氧气的投加量与亚硝酸钠溶液的质量比为0.6~0.75:1。

进一步的,化验合格指产品中全铁含量为10.0~11.5wt%,Fe2+≤0.1wt%,盐基度为4~16%。

进一步的,所述七水硫酸亚铁的有效成分≥85.0wt%,硫酸有效成分为90.0~98.0wt%,盐酸有效成分30.0~32.5wt%;氯酸钠、亚硝酸钠和氧气的有效成分≥99wt%。

进一步的,所述的循环氧化反应釜包括反应釜主体、循环喷射器和循环泵等组成的一整套设备。

本发明所达到的有益效果是:

一、本发明利用含铁废盐酸和含铁废盐酸制备聚合氯化硫酸铁,降低了废酸对环境的污染,变废为宝,所得产品具有经济价值,综合利用了资源。

二、本发明先采用氯酸钠作为氧化剂,提升了氧化反应的初始速度,使整个系统温度上升,节省了额外升温的能耗,对后续催化氧化具有促进作用;然后使用氧气为氧化剂,避免了使用氯气或双氧水的危害,同时节省成本;反应过程无需额外加入其他催化剂和稳定剂,不引入其他杂质离子,保证了产品的质量。

三、整个反应只需2~4小时,氧化反应过程平稳有序,无突然升温降温过程,安全可靠,密闭反应,无有害气体出来,设备和工艺简便、可行,设备投入低,操作简单,适合工业化大规模生产。所得的聚合氯化硫酸铁与传统聚合硫酸铁相比,稳定性好,絮凝效果更好,生产成本更低,生产周期明显缩短,节约能耗,进一步降低了生产成本。

具体实施方式

以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例

一种聚合氯化硫酸铁的合成方法,包括以下步骤:

1)、在第一搅拌池里加入5.25t含铁废硫酸,含铁废盐酸中Fe2+含量为4.0wt%,硫酸含量为20wt%,然后投加0.35t七水硫酸亚铁和0.4t硫酸,得到复配含铁废硫酸;

2)、在第二搅拌池里加入含铁废盐酸,含铁废盐酸中Fe2+含量为8wt%,盐酸含量为3%。,然后投加0.35t七水硫酸亚铁和0.4t硫酸,得到复配含铁废盐酸;

3)、将复配含铁废硫酸、复配含铁废盐酸打入第三搅拌池内,加入七水硫酸亚铁8.94t,搅拌均匀后,打入循环氧化反应釜,打开循环泵开始循环;

4)、将氯酸钠配置成质量分数为40~50wt%的氯酸钠溶液;

5)、向循环氧化反应釜内加入氯酸钠溶液,同时升温10~15℃,氯酸钠溶液的总投加时间为5min,氯酸钠溶液的总投加量为188kg;

6)、将亚硝酸钠配置成质量分数为20~25wt%的亚硝酸钠溶液;

7)、向循环氧化反应釜内缓慢加入亚硝酸钠溶液,同时通入氧气,使反应釜内压力为0.15~0.30MPa,亚硝酸钠溶液总投加时间为1.5~3.0h;亚硝酸钠溶液的总投加量为335kg;通入氧气总计251kg。

8)、当反应温度到达75±5℃,且物料温度和循环氧化反应釜内压力10分钟内无明显变化时,反应结束,分析成分。

9)、分析成分,产品中全铁含量为10.0~11.5wt%,Fe2+≤0.1wt%,盐基度为4~16%。

将实施例的聚合氯化硫酸铁产品与标准聚合硫酸铁、标准三氯化铁的净水效果对比,具体如下:

取本实施例的聚合氯化硫酸铁产品、标准聚合硫酸铁、标准三氯化铁各0.6mL,投入1L某纸浆厂制浆废水二沉池出水中,进行混凝搅拌试验,结果如下表所示:

由上表可以看出,本发明的聚合氯化硫酸铁产品在化学需氧量、色度、悬浮物的去除率上均较普通的聚合硫酸铁和三氯化铁有明显的优势。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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