硅灰收集装置的制作方法

文档序号:15839495发布日期:2018-11-07 08:16阅读:214来源:国知局

本发明涉及一种硅灰设备,特别是一种硅灰收集装置。



背景技术:

硅灰是建材行业常用的原材料,使用量很大,因此在相关生产企业中,对硅灰的运输和储存工作量很大。目前常用的硅灰入仓储存方式为小车吊运倾倒,在工作过程中产生大量的扬尘,不仅污染环境还造成原材料的浪费,同时小车的往复动作会产生较大噪音,严重恶化生产环境,耗能非常高。



技术实现要素:

本发明的目的在于,提供一种硅灰收集装置。本发明通过全封闭结构进行硅灰的收集运输,从而减少相关工序的粉尘、噪声污染与能耗,并提高散装硅灰入库效率,提高硅灰筒仓储能利用率。

本发明的技术方案:硅灰收集装置,包括地下槽,地下槽一侧设有接收斜槽,地下槽内连接有斗式提升机,斗式提升机的顶部经输送斜槽连接有经支脚固定的筒仓,筒仓的中侧部设有开口,开口上设有电动插板阀,筒仓内设有斜料板,斜料板的低端连接至出口,斜料板的高端设有竖直挡板,竖直挡板的顶部设有横板,横板与筒仓内壁之间具有返料口;所述出口连接有计量筒,计量筒下方设有输送皮带;所述筒仓底部设有回料口,回料口经返回斜槽连接至地下槽;所述筒仓顶部收入有出气管,出气管顶部设有格栅。

前述的硅灰收集装置中,所述输送斜槽的底部设有多个进风口,每个进风口连接有进风管,多根进风管连接有风机。

前述的硅灰收集装置中,所述斜料板上设有阀门。

前述的硅灰收集装置中,所述筒仓与斗式提升机之间经连接梁连接。

前述的硅灰收集装置中,所述筒仓底部设有回料漏斗,回料漏斗的底部设置回料口,回料漏斗的侧部设有维护口。

与现有技术相比,本发明通过将硅灰统一收集至地下槽,再由斗式提升机将硅灰经输送斜槽输送至筒仓内,由筒仓内的斜料板引导至出口,出口的计量筒能进行计量出料至输送皮带供给搅拌机使用,多余的硅灰可由返料口至筒仓底部进行返料,最后落入地下槽内,以此进行循环使用,全封闭式的收集结构,从而减少相关工序的粉尘、噪声污染与能耗,并提高散装硅灰入库效率,提高硅灰筒仓储能利用率。本发明通过在输送斜槽安装风口,帮助硅灰顺利入仓,提高输送效率,避免管道积灰和堵塞,保证正常输送。阀门以及维护口的设置,方便筒仓的清理和使用。本发明能实现98%的收集率,大幅降低原材料的浪费率,降低了收集成本。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。

实施例。硅灰收集装置,构成如图1所示,包括地下槽1,地下槽1一侧设有接收斜槽2,地下槽1内连接有斗式提升机3,斗式提升机3的顶部经输送斜槽4连接有经支脚5固定的筒仓6,筒仓6的中侧部设有开口7,开口7上设有电动插板阀8,筒仓6内设有斜料板9,斜料板9的低端连接至出口7,斜料板9的高端设有竖直挡板10,竖直挡板10的顶部设有横板11,横板11与筒仓6内壁之间具有返料口12;所述出口7连接有计量筒13,计量筒13下方设有输送皮带14;所述筒仓6底部设有回料口15,回料口15经返回斜槽16连接至地下槽1;所述筒仓6顶部收入有出气管17,出气管17顶部设有格栅18。

所述输送斜槽4的底部设有多个进风口19,每个进风口19连接有进风管20,多根进风管20连接有风机21。

所述斜料板9上设有阀门22。

所述筒仓6与斗式提升机3之间经连接梁23连接。

所述筒仓6底部设有回料漏斗24,回料漏斗24的底部设置回料口15,回料漏斗24的侧部设有维护口25。

本发明通过将硅灰统一收集至地下槽,再由斗式提升机将硅灰经输送斜槽输送至筒仓内,由筒仓内的斜料板引导至出口,出口的计量筒能进行计量出料至输送皮带供给搅拌机使用,多余的硅灰可由返料口至筒仓底部进行返料,最后落入地下槽内,以此进行循环使用,全封闭式的收集结构,从而减少相关工序的粉尘、噪声污染与能耗,并提高散装硅灰入库效率,提高硅灰筒仓储能利用率。本发明通过在输送斜槽安装风口,帮助硅灰顺利入仓,提高输送效率,避免管道积灰和堵塞,保证正常输送。阀门以及维护口的设置,方便筒仓的清理和使用。本发明能实现98%的收集率,大幅降低原材料的浪费率,降低了收集成本。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种硅灰收集装置,包括地下槽,地下槽一侧设有接收斜槽,地下槽内连接有斗式提升机,斗式提升机的顶部经输送斜槽连接有经支脚固定的筒仓,筒仓的中侧部设有开口,开口上设有电动插板阀,筒仓内设有斜料板,斜料板的低端连接至出口,斜料板的高端设有竖直挡板,竖直挡板的顶部设有横板,横板与筒仓内壁之间具有返料口;所述出口连接有计量筒,计量筒下方设有输送皮带;所述筒仓底部设有回料口,回料口经返回斜槽连接至地下槽;所述筒仓顶部收入有出气管,出气管顶部设有格栅。本发明通过全封闭结构进行硅灰的收集运输,从而减少相关工序的粉尘、噪声污染与能耗,并提高散装硅灰入库效率,提高硅灰筒仓储能利用率。

技术研发人员:徐湖鹏
受保护的技术使用者:温州大学瓯江学院
技术研发日:2018.05.16
技术公布日:2018.11.06
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