柔软性好的面料及其起泡工艺的制作方法

文档序号:11212560阅读:486来源:国知局

本发明涉及柔软性好的面料及其起泡工艺,属于面料技术领域。



背景技术:

衣服因其保暖性、轻柔性、美观性和舒适性已逐渐被大多数消费者所接受。而目前一些用于制造衣服的面料通常会出现钻毛现象,不仅影响了整体的外观,而且会给人不舒适的感觉,而现有的防钻毛通常是在面料上涂一层胶黏剂,来填满经纬交织点,以防止毛钻出,这种结构不透气、吸湿性差,长时间穿着造成不适。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服上述不足,提供舒适、透气的柔软性好的面料及其起泡工艺。

本发明的目的是这样实现的:

柔软性好的面料:

1)、纱线品种设计:

选用羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维,对羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维进行抗起球处理、酶处理和柔软处理,抗起球处理选用磷酸酯三氧化二锑混合物作为抗起球剂,磷酸酯三氧化二锑混合物用量为羊毛纤维重量1.5-4%,酶处理系使用蛋白酶进行处理,蛋白酶用量为羊毛纤维重量的0.1-0.2%,柔软处理选用的柔软剂为水溶性有机硅柔软剂,水溶性有机硅柔软剂用量为羊毛纤维重量的6-8%;

2)、复精梳工艺:

将羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维复精梳制成毛条;

3)、纺纱工艺:

经前纺-细纱-络筒-并线-倍捻-蒸纱制成纱线,其中制得细纱其支数为81nm,捻度780z捻/米;制得的纱线其为支数80nm的双股纱,合股捻度810s捻/米;防透明涤纶在经纱与纬纱中的重量百分比含量为30;

4)、后整理工艺:

后整理包括:烧毛-单煮-洗呢-双煮-烘呢-光触媒加工液浸轧-烘呢-teflon三防整理-焙烘-熟修-刷毛-剪毛-刷毛-给湿-罐蒸,另外,光触媒加工液的用量30g/l—50g/l,轧液率75%—85%,在光触媒加工液的使用时保持车25m/min—30m/min,温度120℃—135℃,teflon三防整理加工的轧液75-85%,车速保持18-22m/min,温度160-180℃,最后制得的面料规格为:纱支96/2-100/2nm,总紧度145-165,经密615-796根/10厘米,纬密400-358根/10厘米,克重340-390克/米;

5)测试起泡性:

步骤一:在70cm通幅面料样品上取60cm×60cm的样品两块作为测试试样;

步骤二:将试样平置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境条件下平衡2小时;

步骤三:把试样纵向折叠试样,折叠后的试样为30cm(横向)×60cm(纵向)正面朝外放到压烫机上,喷蒸汽10秒,蒸汽压力为6kg,织物受湿热后发生变形、起泡,表面起不同大小或不同密度的折痕或泡泡;

步骤四:喷完蒸汽后,用吸风将面料冷却5秒后将面料取出,将试样的横向一端夹在裤子衣架上,使试样保持自然垂直;

步骤五:将夹有试样的裤子衣架悬挂于温度20±2℃,湿度65±3%的环境下,将平衡后的样品移到自然背光条件下,分别在整烫后1小时后及整烫后24小时后这两个时间段,观察试样外观变化确定试样的起泡等级。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

这种面料可以有针对性的制定合理整烫工艺,大大减少服装的返工率,提高服装生产效率,对于面料起泡性严重的,可以退回面料加工企业,由面料加工企业有针对性的进行返工,避免因严重起泡问题而导致服装报废。

具体实施方式

本发明涉及柔软性好的面料及其起泡工艺:

1)、纱线品种设计:

选用羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维,对羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维进行抗起球处理、酶处理和柔软处理,抗起球处理选用磷酸酯三氧化二锑混合物作为抗起球剂,磷酸酯三氧化二锑混合物用量为羊毛纤维重量1.5-4%,酶处理系使用蛋白酶进行处理,蛋白酶用量为羊毛纤维重量的0.1-0.2%,柔软处理选用的柔软剂为水溶性有机硅柔软剂,水溶性有机硅柔软剂用量为羊毛纤维重量的6-8%;

2)、复精梳工艺:

将羊毛纤维、竹炭涤纶纤维和聚乳酸纤维复精梳制成毛条;

3)、纺纱工艺:

经前纺-细纱-络筒-并线-倍捻-蒸纱制成纱线,其中制得细纱其支数为81nm,捻度780z捻/米;制得的纱线其为支数80nm的双股纱,合股捻度810s捻/米;防透明涤纶在经纱与纬纱中的重量百分比含量为30;

4)、后整理工艺:

后整理包括:烧毛-单煮-洗呢-双煮-烘呢-光触媒加工液浸轧-烘呢-teflon三防整理-焙烘-熟修-刷毛-剪毛-刷毛-给湿-罐蒸,另外,光触媒加工液的用量30g/l—50g/l,轧液率75%—85%,在光触媒加工液的使用时保持车25m/min—30m/min,温度120℃—135℃,teflon三防整理加工的轧液75-85%,车速保持18-22m/min,温度160-180℃,最后制得的面料规格为:纱支96/2-100/2nm,总紧度145-165,经密615-796根/10厘米,纬密400-358根/10厘米,克重340-390克/米;

5)测试起泡性:

步骤一:在70cm通幅面料样品上取60cm×60cm的样品两块作为测试试样;

步骤二:将试样平置于温度20±2℃,湿度65±3%的环境条件下平衡2小时;

步骤三:把试样纵向折叠试样,折叠后的试样为30cm(横向)×60cm(纵向)正面朝外放到压烫机上,喷蒸汽10秒,蒸汽压力为6kg,织物受湿热后发生变形、起泡,表面起不同大小或不同密度的折痕或泡泡;

步骤四:喷完蒸汽后,用吸风将面料冷却5秒后将面料取出,将试样的横向一端夹在裤子衣架上,使试样保持自然垂直;

步骤五:将夹有试样的裤子衣架悬挂于温度20±2℃,湿度65±3%的环境下,将平衡后的样品移到自然背光条件下,分别在整烫后1小时后及整烫后24小时后这两个时间段,观察试样外观变化确定试样的起泡等级。



技术特征:

技术总结
本发明涉及柔软性好的面料及其起泡工艺,所述面料舒适、透气,面料通常不会出现钻毛现象,保证了整体的外观,不会给人不舒适的感觉,面料起泡性测试短时间内可以完成,测试结果快速及时,有利于企业对起泡性面料生产和技术把关,测试方法简单实用,不需要配置专门的检测设备,测试成本低,大大减少服装的返工率,提高服装生产效率,对于面料起泡性严重的,可以退回面料加工企业,由面料加工企业有针对性的进行返工,避免因严重起泡问题而导致服装报废。

技术研发人员:黄磊
受保护的技术使用者:黄磊
技术研发日:2016.03.28
技术公布日:2017.10.10
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