一种烧结矿的制造方法与流程

文档序号:17637023发布日期:2019-05-11 00:26阅读:776来源:国知局

本发明涉及烧结矿生产领域。



背景技术:

烧结矿是高炉炼铁的主要原料,生产烧结矿时,采用的原料主要有铁矿粉、石灰粉(或生石灰)、白云石粉和固体燃料焦粉(或无烟煤),上述原料经配料、混匀后,将混合料布到烧结台车上进行烧结,得到烧结矿。目前的烧结矿生产由于配用固体燃料焦粉(或无烟煤),导致烧结尾气中的so2和nox含量很高,污染严重,部份烧结矿生产企业已经到了无法生存的程度。



技术实现要素:

本发明提供了一种烧结矿的制造方法,用以解决现有技术中存在的烧结矿生产导致烧结尾气中的so2和nox含量很高、污染严重的问题。

本发明的技术方案如下:

一种烧结矿的制造方法,包括:

(1)将原料分别磨细至预设细度;

(2)将步骤(1)得到的磨细的原料烘干、混合、预热,得到混匀料;

(3)将步骤(2)得到的混匀料经喷枪在烧结台车上布料,通过燃烧室进行高温烧结,得到烧结矿。

进一步,在步骤(1)中,原料以重量份数计包括:

进一步,在步骤(1)中,预设细度是-0.074mm的原料的重量比例大于45%。

进一步,在步骤(2)中,烘干至原料的水分重量含量小于3.5%。

进一步,在步骤(2)中,预热至730~820℃。

进一步,在步骤(3)中,混匀料经喷枪在烧结台车上布料的料层厚度是8~25mm。

进一步,在步骤(3)中,燃烧室内混匀料面上方的温度为1200~1350℃。

进一步,在步骤(3)中,烧结台车配置有相互联接的燃烧单元。

进一步,每个燃烧单元包括喷枪和燃烧室。

相比于现有技术,本发明的技术方案至少具有如下有益效果:

烧结时不配加固体燃料焦粉或无烟煤,可大幅降低烧结尾气中sio2等有害物质的含量,降低对环境的污染。

具体实施方式

为充分了解本发明之目的、特征及功效,借由下述具体的实施方式,对本发明做详细说明,但本发明并不仅仅限于此。

针对现有技术中存在的烧结矿生产导致烧结尾气中的so2和nox含量很高、污染严重的问题,本发明的发明人通过研究对烧结矿的制造方法进行改进,即:首先将生产烧结矿用的铁矿粉、熔剂等各种原料进行配料,然后将原料细磨到一定细度,并进行高温烘干,最后用喷枪将混匀料均匀布到烧结台车,随后通过高温燃烧炉进行烧结,最后得烧结矿。通过制造方法的改进,避免了焦粉、无烟煤等固体燃料的使用,从而大幅降低了烧结尾气中sio2等有害物质的含量,进而降低了对环境的污染。

本发明提供了一种烧结矿的制造方法,具体包括如下步骤:

(1)磨细原料

在本步骤中,首先要按照规定的碱度进行配料,具体地,各种原料的重量份数如下:

在配料完毕之后,将上述各种原料分别在研磨设备中磨细,具体的细度要求是粒径是-0.074mm(即粒径小于0.074mm)的原料的比例大于45%(重量)。

(2)获得混匀料

将步骤(1)中磨细的各种原料在烘干机中烘干至水分含量小于3.5%(重量),随后打入料仓。在料仓中,各种原料混匀,并且通过向料仓通入热风,将混合的原料预热至730~820℃。

(3)烧结

混匀料经气力输送通过喷枪在烧结台车上布料,根据配料用铁矿粉种类的不同,料层厚度为8~25mm,随后通过烧结台车的移动通过燃烧室进行高温烧结,根据碱度的不同,燃烧室内混匀料面上方的温度为1200~1350℃。

优选地,烧结台车配置有相互联接的多个燃烧单元,每个燃烧单元由喷枪和燃烧室构成。

烧结矿到烧结机尾后,经过卸料、破碎、筛分成为成品烧结矿。

在本发明的烧结矿的制造方法中,以“喷枪+燃烧室”+“喷枪+燃烧室”+“喷枪+燃烧室”为连续的布料、烧结模式,可根据烧结机的长度,配备多套的“喷枪+燃烧室”单元,实现连续生产。具体的喷枪+燃烧室”单元的数目,是本领域技术人员根据烧结机的长度、生产需要可以合理确定的,在此不做限定。

实施例

下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,按照常规方法和条件,或按照商品说明书选择。

实施例1

(1)配料与磨细原料

铁矿粉、石灰石、白云石粉、焦粉、高炉返矿粉、烧结返矿按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,磁铁矿粉为山西娄烦磁铁矿粉,-0.074mm的比例为83%,赤铁矿粉为山西岚县矿粉,-0.074mm的比例为99.9%,澳大利亚矿粉-0.074mm的比例为13%,石灰石粉小于3mm的比例为84%,白云石粉小于3mm的比例为81%,高炉返矿小于3mm的比例为36%,烧结返矿粉小于3mm的比例为52%。

将澳大利亚矿粉、石灰石粉、白云石粉、高炉返矿、烧结返矿粉分别在磨矿设备中磨细,其粒度组成中-0.074mm的比例为48%。

(2)获得混匀料

将上述磨细好的原料在烘干机中烘干,其水分为2.75%,并打入料仓。

通入热风,将料仓中的混匀料预加热到755℃左右。

(3)烧结与生成成品烧结矿

混匀料经气力输送,并通过喷枪将混匀料布到烧结台车,每一单元料层厚度为12mm,随后通过台车的移动通过燃烧室进行高温烧结,其中燃烧室内混匀料面上方的温度为1260℃其中喷枪加燃烧室为一个烧结单元,长度为2m,台车上方共配有30套烧结单元,并相互联接。其中烧结面积为300m2,烧结机长度为60m,台车机速为2.0m/min。

烧结矿到烧结机尾后,经过卸料、破碎、筛分成为成品烧结矿。

经检测,烧结矿碱度r=1.75,成品烧结矿的转鼓指数为79.3%,烧结尾气中sio2含量为237mg/m3

实施例2

相比实施例1,本实施例提高了石灰石粉的用量,提高了烧结矿的碱度。

(1)配料与磨细原料

铁矿粉、石灰石、白云石粉、焦粉、高炉返矿粉、烧结返矿按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,磁铁矿粉为山西娄烦磁铁矿粉,-0.074mm的比例为83%,赤铁矿粉为山西岚县矿粉,-0.074mm的比例为99.9%,澳大利亚矿粉-0.074mm的比例为13%,石灰石粉小于3mm的比例为84%,白云石粉小于3mm的比例为81%,高炉返矿小于3mm的比例为33%,烧结返矿粉小于3mm的比例为47%。

将澳大利亚矿粉、石灰石粉、白云石粉、高炉返矿、烧结返矿粉分别在磨矿设备中磨细,其粒度组成中-0.074mm的比例为49%。

(2)获得混匀料

将上述磨细好的原料在烘干机中烘干,其水分为2.64%,并打入料仓。

通入热风,将料仓中的混匀料预加热到755℃左右。

(3)烧结与生成成品烧结矿

混匀料经气力输送,并通过喷枪将混匀料布到烧结台车,每一单元料层厚度为12mm,随后通过台车的移动通过燃烧室进行高温烧结,其中燃烧室内混匀料面上方的温度为1250℃,其中喷枪加燃烧室为一个烧结单元,长度为2m,台车上方共配有30套烧结单元,并相互联接。其中烧结面积为300m2,烧结机长度为60m,台车机速为2.2m/min。

烧结矿到烧结机尾后,经过卸料、破碎、筛分成为成品烧结矿。

经检测,烧结矿碱度r=1.95,成品烧结矿的转鼓指数为81.2%,烧结尾气中sio2含量为208mg/m3

实施例3

本实施例进一步提高了石灰石粉的用量,提高了烧结矿的碱度。

(1)配料与磨细原料

铁矿粉、石灰石、白云石粉、焦粉、高炉返矿粉、烧结返矿按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,磁铁精矿粉为山西娄烦磁铁矿粉,-0.074mm的比例为83%,赤铁矿粉为山西岚县矿粉,-0.074mm的比例为99.9%,澳大利亚矿粉-0.074mm的比例为13%,石灰石粉小于3mm的比例为84%,白云石粉小于3mm的比例为81%,高炉返矿小于3mm的比例为31%,烧结返矿粉小于3mm的比例为44%。

将澳大利亚矿粉、石灰石粉、白云石粉、高炉返矿、烧结返矿粉分别在磨矿设备中磨细,其粒度组成中-0.074mm的比例为50.2%。

(2)获得混匀料

将上述磨细好的原料在烘干机中烘干,其水分为2.77%,并打入料仓。

通入热风,将料仓中的混匀料预加热到755℃左右。

(3)烧结与生成成品烧结矿

混匀料经气力输送,并通过喷枪将混匀料布到烧结台车,每一单元料层厚度为12mm,随后通过台车的移动通过燃烧室进行高温烧结,其中燃烧室内混匀料面上方的温度为1240℃,其中喷枪加燃烧室为一个烧结单元,长度为2m,台车上方共配有30套烧结单元,并相互联接。其中烧结面积为300m2,烧结机长度为60m,台车机速为2.4m/min。

烧结矿到烧结机尾后,经过卸料、破碎、筛分成为成品烧结矿矿。

经检测,烧结矿碱度r=2.1,成品烧结矿的转鼓指数为81.8%,烧结尾气中sio2含量为195mg/m3

对比例

本对比例是常规的烧结矿生产工艺。

常规工艺制备的烧结矿的具体步骤如下:

(1)配料:

铁矿粉、石灰石、白云石粉、焦粉、高炉返矿粉按下述重量百分比进行称量配料,具体的配比为:

其中,磁铁精矿粉为山西娄烦磁铁矿粉,-0.074mm的比例为83%,赤铁矿粉为山西岚县矿粉,-0.074mm的比例为99.9%,澳大利亚矿粉-0.074mm的比例为13%,石灰石粉小于3mm的比例为84%,白云石粉小于3mm的比例为81%,焦粉小于3mm的比例为67%,高炉返矿小于3mm的比例为36%。

(2)混匀

上述混合料经过一次混烊机、二次混料机加水混匀,得到水分为8.8%的混合料,其中大于3mm的粒级比例为67%。

(3)布料、烧结

混合料经泥辊将混合料布到烧结台车上,形成600mm厚的烧结料,通过点火炉进行点火烧结,台车机速为2.0m/min。

(4)生成成品烧结矿

烧结矿到烧结机尾后,经过卸料、破碎、筛分成为成品烧结矿矿。

经检测,烧结矿碱度r=1.75,成品烧结矿的转鼓指数为78.5%,烧结尾气中sio2含量为735mg/m3

从上述实施例和对比例的比较可以看出,采用本发明的方法,在不改变烧结矿碱度和成品烧结矿的转鼓指数的情况下,能够极大地降低sio2含量。

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的替代、修饰、组合、改变、简化等,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

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