一种减少钛白粉生产过程中洗水方法与流程

文档序号:12881588阅读:1153来源:国知局

本发明涉及一种减少钛白粉生产过程中洗水方法,属于钛白粉生产技术领域。



背景技术:

目前我国钛白粉生产主要以硫酸法为主,钛液经水解后得到白色偏钛酸沉淀,其中含大量的硫酸亚铁等杂质。杂质铁存在会对钛白粉产品亮度、白度有影响。行业内一般利用硫酸亚铁溶于水性质,用压滤机对偏钛酸进行洗涤达到除铁目的。偏钛酸除铁分三个步骤:一洗、漂白、二洗。

偏钛酸一洗过程中酸度逐渐降低,三价铁离子在ph>2.5时会水解而沉淀出不溶于水的氢氧化铁,无法除去,此时偏钛酸中fe2+/tio2约1000ppm左右。漂白过程中通过加入硫酸和还原剂将三价铁还原成二价铁,再进行二洗。二洗洗水少部分回收用于一洗,大部分经处理后排放。二洗需将偏钛酸中fe2+/tio2控制在20ppm以内,才不会对后期产品亮度,蓝光白度有影响。

整个钛白粉生产中二洗用水量最大,传统工艺中,二洗过程均是采用固定流量的脱盐水进行洗涤。且为了提高除铁效果,都是简单地采用增加洗水用量的手段,导致脱盐水用量巨大,每生产1吨钛白粉二洗需要用55℃到60℃脱盐水30吨。而加热这部分脱盐水需要用大量蒸汽能源。再者国内外一般都是用交换树脂方法生产脱盐水,每产生一吨脱盐水会产生约0.5kg氯化钠。因此钛白粉生产过程中不仅大量消耗水资源,能源、由于制备脱盐水产生的氯化钠还会对环境有所破坏,为此企业付出巨大生产成本。

国内外钛白粉生产厂家洗涤偏钛酸时,并未在洗涤方式上有所研究。大多是从水处理循环利用方面研究考虑降低钛白粉水用量,减少污染物排放,降低企业生产成本。专利cn201510716977.8将三洗废水回收用于二洗洗涤。由于三洗主要是洗涤钛白粉包膜时多余的盐分,所以三洗废水中含有大量的金属盐分。偏钛酸二洗结束后需定量加入固定的盐分调整煅烧时粒子形貌。若盐分种类,数量过多均会对产品质量有所影响。专利cn201310083671.4将二洗和一洗产生总酸性废水经电石渣,氧化钙、氢氧化钙等物质中和处理后得到的滤液回收用于二洗洗涤。此方法会产生大量的固体废弃物硫酸钙,污染环境。处理酸性废水还会增加企业生产成本。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种减少钛白粉生产过程中洗水方法,具体方案为:

一种减少钛白粉生产过程中洗水方法,包括偏钛酸的二洗步骤,所述二洗步骤包括前段水洗和后段水洗,后段水洗时相对于前段水洗采用小流量脱盐水进行水洗。

进一步的,所述后段水洗时脱盐水流量不高于前段水洗时脱盐水流量的1/3。

进一步的,所述前段水洗时的每小时脱盐水用量与被洗涤偏钛酸中tio2的质量比为5~7:1;所述前段水洗的时间为30~50min。

进一步的,所述前段水洗时的每小时脱盐水用量与被洗涤偏钛酸中tio2的质量比为6:1;所述前段水洗的时间为40min。

进一步的,所述后段水洗的时间不低于120min。

进一步的,所述二洗步骤前的偏钛酸中fe2+/tio2≤1500ppm。

进一步的,所述二洗步骤中脱盐水压力不低于0.35mpa。

发明人经长期研究发现,偏钛酸在二洗过程中,前阶段洗水中铁含量随时间降低非常明显,尤其在前40min内,洗水中铁含量由1000ppm左右降低至50ppm左右。经分析,在约200min的二洗洗涤时间,前40min左右为置换除铁,偏钛酸滤饼中大量的fe2+离子被脱盐水带走。40min以后,由于脱盐水在滤饼中形成固定通道,滤饼中铁离子通过滤饼之间细小缝隙扩散到脱盐水里面,除铁比较缓慢。采用大流量的脱盐水洗涤并不能提高除铁速度,反而会加快ph值的升高,使fe2+离子形成氢氧化铁的沉淀,不利于除铁,同时白白浪费了大量脱盐水。

综上所述,本发明的有益点在于,在偏钛酸二洗步骤中,通过采用分阶段控制脱盐水流量,在后段水洗时降低脱盐水流量,既可以有效减少洗水用量,同时可以保证除铁效果。本方法从“源头”上将吨钛白粉二洗耗水量从30倍降低至6到8倍。该方法高效简单,不仅不会影响二洗除铁效果,又能节约水资源及蒸汽,还能减少企业污水排放,对企业有着重大的环保经济效益。

具体实施方式

实施例1

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=1030ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。前30min通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量21m3/h;洗涤30min后调整供水泵阀门开度调整洗水流量6m3/h,持续时间为120min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.36mpa。

实施例2

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=800ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。前50min通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量15m3/h;洗涤50min后调整供水泵阀门开度调整洗水流量5m3/h,持续时间为120min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.35mpa。

实施例3

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=700ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。前40min通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量18m3/h;洗涤40min后调整供水泵阀门开度调整洗水流量6m3/h,持续时间为120min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.4mpa。

实施例4

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=1500ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。前40min通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量18m3/h;洗涤40min后调整供水泵阀门开度调整洗水流量4m3/h,持续时间为140min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.35mpa。

实施例5

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=1030ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。前40min通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量18m3/h;洗涤40min后调整供水泵阀门开度调整洗水流量3m3/h,持续时间为160min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.37mpa。

对比例1

二洗洗涤前偏钛酸中fe2+/tio2=1030ppm。二洗压滤机进料3t(以tio2计),进料结束以后,开始二洗。通过二洗供水泵电动阀门调节洗水流量21m3/h,持续时间为200min。整个洗涤过程通过出水管道控制洗水压力为0.37mpa。

实施例1~5与传统工艺对比情况如表1所示,从表1中可看出,采用本方法可以将吨tio2的耗水量降低至6到8倍,而产品质量达到了钛白粉产品的指标的亮度≥94.2,白度≥93。

表1:实施例1~5产品质量与正常产品质量对比

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