一种焦炭烘干系统的制作方法

文档序号:13133595阅读:1769来源:国知局

本实用新型涉及一种焦炭烘干系统,属于高炉炼铁设备技术领域。



背景技术:

高炉炼铁使用的焦炭,由于供应紧张,焦炭中的水分变化很大,含水量由正常的7%增加至25%左右,致使高炉炉顶温度由原来的120℃-150℃降低到40℃-70℃,导致布袋除尘器内煤气结露,压差升高,布袋除尘器无法正常运行。另外,由于入炉焦炭水分上升,槽下筛分效果差,入炉焦粉增多,导致高炉料柱透气性变差。

另外,热风炉在为高炉送热风的过程中,所产生的废烟气直接通过烟囱外排,也造成了余热的浪费。



技术实现要素:

本实用新型目的是提供一种焦炭烘干系统,利用热风炉的废烟气对焦炭进行烘干,有效的去除焦炭内的水分,解决背景技术中存在的问题。

本实用新型的技术方案是:

一种焦炭烘干系统,包含热风炉、烟道、电动蝶阀一、烟囱、电动蝶阀二、引风管道、盲板阀、引风机和焦仓,热风炉的废烟气出口通过烟道与烟囱连通,所述烟道上设有电动蝶阀一,引风管道的一端与烟道连通,引风管道的另一端通过引风机和焦仓连通,所述引风管道上设有电动蝶阀二和盲板阀。

所述引风机靠近焦仓。

所述焦仓的外侧设有废烟气通道,引风管道与焦仓外侧的废烟气通道连通。

所述引风管道上设有保温石棉。

采用本实用新型,通过电动蝶阀一、电动蝶阀二和盲板阀可以控制进入焦仓的废烟气量,通过引风机将废烟气送入到焦仓中,利用废烟气的余热对焦仓中的焦炭进行加热烘干。

本实用新型的有益效果是:解决了焦炭水分过高、高炉料柱透气性差和顶温低的问题,有利于布袋除尘器的使用和煤气的产出,对炉况的稳定顺行也有促进作用,为炼铁高炉稳产高产创造了条件。同时也对热风炉废烟气余热资源进行了再利用,节约了能源。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图中:热风炉1、烟道2、电动蝶阀一3、烟囱4、电动蝶阀二5、引风管道6、盲板阀7、引风机8、焦仓9、废烟气通道10。

具体实施方式

以下结合附图,通过实例对本实用新型作进一步说明。

参照附图1,一种焦炭烘干系统,包含热风炉1、烟道2、电动蝶阀一3、烟囱4、电动蝶阀二5、引风管道6、盲板阀7、引风机8和焦仓9,热风炉1的废烟气出口通过烟道2与烟囱4连通,所述烟道2上设有电动蝶阀一3,引风管道6的一端与烟道2连通,引风管道6的另一端通过引风机8和焦仓9连通,所述引风管道6上设有电动蝶阀二5和盲板阀7。

在本实施例中,引风机8的型号:G4- 73NO9D 离心引风机,风量为24000- 24 800 m3/ h , 将热风炉产生的高温废烟气送入焦仓。考虑到废气温度较高,为减轻对引风机叶轮使用带来不利影响,引风机8安装在接近焦仓9处。并且对引风管道6加装保温石棉, 解决烟气过热、超过风机使用温度和烟气过冷热量又散失的矛盾。

采用本实用新型,焦炭烘干后水分可去除5%-10%,烘干效果显著, 达到了预期目的。随着入炉焦炭水分的降低,炉顶温度随之回升,由原来的40- 50℃左右升到80℃以上。焦炭烘干解决了水分过高、高炉料柱透气性差和顶温低的问题,同时降低了焦比,节约了能源。随着炉况逐步恢复顺行,产量也大幅度提高, 利用系数由3.1 左右上升至3.7 左右。由于煤气充足,热风炉所供给高炉风温由800℃上升至1050℃以上,为高炉冶炼降低焦比创造了条件。

采用本焦炭烘干系统安全注意事项:

(1)热风操作要保证一定过剩空气系数,使煤气燃烧充分,防止残余煤气大量进入焦仓,气压低和阴天上料时岗位有人监护,保障岗位操作人员的安全;

(2)长期不使用的焦仓内焦炭或粒煤不能长时间通入废气预热烘干,以免因长时间预热烘干,焦仓内部温度较高,加之在自然通风状态下焦炭或粒煤会自燃;

(3)焦炭水分较低时,不需使用烟道废气预热烘干时,烟道电动蝶阀一必须在停风机前打开,以免停引风机后, 闸板未开影响热风炉烧炉。

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