一种超低碳钢的生产方法

文档序号:3331769阅读:462来源:国知局
专利名称:一种超低碳钢的生产方法
技术领域
本发明属于冶炼エ艺技术领域,尤其涉及ー种超低碳钢的生产方法。
背景技术
超低碳钢是指钢中碳含量在O. 01%以下的钢种。碳是传统的、也是最经济的强化元素,钢中的碳通过固溶強化来提高钢的強度。但是,钢中碳含量的増加,轧后钢板的延展性及深冲性能会大大降低。随着工业需求的发展,相应采用了超低碳微合金化成分设计体系,既满足了钢种强度性能方面的要求,同时也可满足其他方面的要求。目前,超低碳钢冶炼大多采用转炉冶炼-RH(真空循环脱气炉)真空处理-连铸这ーエ艺路线。此エ艺路线的最大难点是温度控制以及顶渣的有效改质,因此要求转炉出钢要有较高的温度。由于吹炼时间长,钢水过氧化严重,直接影响了转炉的寿命,且在后续エ艺中温度波动较大,浇注温度难以保证。另外,此路线中对钢包顶渣改质困难。现行的改质 方法是向钢水罐顶渣中加入改质剂,通过对钢水进行底吹氩气的方法提供动力学条件。但这样做亦存在一定弊端,如在真空精炼后改质,将造成精炼后的钢水的氧化;如在真空精炼前改质,由于钢水含氧量高,顶渣改质剂与钢水中的氧发生反应,导致改制效果较差。而如果不改质,则在浇注过程中,高氧化性的顶渣将对钢水造成二次污染。

发明内容
本发明g在提供ー种超低碳钢的生产方法,通过对顶渣的合理改质,降低顶渣中的FeO含量,有效解决温度控制难的问题,避免水口堵塞,实现钢水的连续多炉浇注,提高钢水质量,生产高纯净度的超低碳钢。为此,本发明所采取的解决方案是
ー种超低碳钢的生产方法,其特征在于,具体生产方法及步骤为
1、铁水预处理采用喷吹法脱硫,脱硫后进行扒渣处理,控制脱硫后铁水中的[S]的质量百分比含量在O. 002-0. 004% ;
2、转炉冶炼采用260吨顶底复吹转炉,先加废钢后兑铁水,转炉冶炼吹氧时间控制在18-25min,冶炼周期为40-42 min ;冶炼过程中全程底吹氩气,供气强度为O. 04-0. 07m3/min-t ;顶吹氧枪采用高一低一低的枪位变化操作制度;控制转炉入炉渣料白灰中Sg O. 05wt% ;转炉终点[C]的质量百分比含量控制在O. 03-0. 05%,终点温度在1700-1720°C,终点氧活度为600-900ppm ;出钢采用挡渣操作,出钢过程中加入白灰小粒,吨钢加入量为3_8kg,出钢后对钢包顶渣进行改质处理;
3、RH真空处理RH搬入加入顶渣改质剂,RH真空处理过程采用自然脱碳模式对钢中的碳含量进行控制,脱碳结束后碳含量控制在14 ppm以下,然后采用铝脱氧,脱氧结束后钢液中酸溶铝含量控制在O. 01-0. 03 wt%,破空,向顶渣内投入铝粒和顶渣改质剂,吹氩搅拌l-5min,后重新抽真空,净循环2_10 min,破空搬出;
4、连铸浇注过程中采用无碳覆盖剂、无碳保护渣,防止浇注过程增碳;连铸过程采用全程保护浇注,控制钢水增氮量< 2ppm。本发明的有益效果为
I、由于本发明在出钢过程中加入白灰并使其充分熔化,从而可有效减少传输过程中的温降,降低后续RH精炼处理过程吹氧升温的比率,既节省能源,又可相对缩短精炼时间。2、由于本发明在RH精炼处理过程采用两次破空操作,可有效保证顶渣改质效果,将顶渣中FeO含量降至4%以下,成功解决了水口堵塞的问题,提高超低碳钢的可浇注性,并实现了多炉连浇。 本发明适用于生产高纯净度的超低碳钢。
具体实施例方式下面以板坯为例对本发明加以具体说明。其エ艺路线为铁水预处理ー转炉冶炼ー RH真空处理ー板坯连铸。实施例I :
I、铁水预处理采用喷吹法脱硫,脱硫后进行扒渣处理,保证扒渣效果。控制脱硫后铁水中硫含量,将[S]的质量百分比含量控制在O. 0025%。2、转炉冶炼采用260吨顶底复吹转炉,先加废钢后兑铁水;
转炉冶炼吹氧时间控制在22min,冶炼周期为40 min ;
冶炼过程中全程底吹氩气,供气强度为O. 05m3/min · t ;
顶吹氧枪采用高一低一低的枪位变化操作制度;
控制转炉入炉渣料白灰质量,使入炉渣料白灰中S < O. 05 wt% ;
转炉终点[C]的质量百分比含量控制在O. 05%,终点温度控制在1720°C,终点氧活度750ppm ;
出钢不脱氧,采用挡渣操作,出钢过程中加入白灰小粒,吨钢加入量为5kg,出钢后对钢包顶渣进行改质处理。3、RH真空处理RH搬入加入顶渣改质剂,RH真空处理过程采用自然脱碳模式对钢中的碳含量进行控制,脱碳结束后碳含量控制在14 ppm,然后采用铝脱氧,脱氧结束后钢液中酸溶铝含量控制在O. 03 wt%,破空,向顶渣内投入铝粒和顶渣改质剂,吹氩搅拌3min,后重新抽真空,净循环8 min,破空搬出。4、连铸浇注过程中采用无碳覆盖剂和无碳保护渣,防止浇注过程增碳;连铸过程采用全程保护浇注,钢水增氮量控制在I. 2ppm。同吋,浇注过程中根据板坯断面控制合理的拉速。实施例2
I、铁水预处理采用喷吹法脱硫,脱硫后进行扒渣处理,保证扒渣效果。控制脱硫后铁水中硫含量,将[S]的质量百分比含量控制在O. 004%。2、转炉冶炼采用260吨顶底复吹转炉,先加废钢后兑铁水;
转炉冶炼吹氧时间控制在19min,冶炼周期为42 min ;
冶炼过程中全程底吹氩气,供气强度为O. 07m3/min · t ;
顶吹氧枪采用高一低一低的枪位变化操作制度;
控制转炉入炉渣料白灰质量,使入炉渣料白灰中S < O. 05 wt% ;转炉终点[c]的质量百分比含量控制在O. 04%,终点温度控制在1700°C,终点氧活度850ppm ;
出钢不脱氧,采用挡渣操作,出钢过程中加入白灰小粒,吨钢加入量为6. 5kg,出钢后对钢包顶渣进行改质处理。3、RH真空处理RH搬入加入顶渣改质剂;RH真空处理过程采用自然脱碳模式对钢中的碳含量进行控制,脱碳结束后碳含量控制在10 ppm ;然后采用铝脱氧,脱氧结束后钢液中酸溶铝含量控制在O. 01wt%,破空,向顶渣内投入铝粒和顶渣改质剂;吹氩搅拌5min,后重新抽真空,净循环5 min,破空搬出。4、连铸浇注过程中采用无碳覆盖剂和无碳保护渣,防止浇注过程增碳;连铸过程采用全程保护浇注,钢水增氮量控制在I. Sppm0同吋,浇注过程中根据板坯断面控制合理的拉速。
权利要求
1.ー种超低碳钢的生产方法,其特征在于,具体生产方法及步骤为 (1)、铁水预处理采用喷吹法脱硫,脱硫后进行扒渣处理,控制脱硫后铁水中的[S]的质量百分比含量在O. 002-0. 004% ; (2)、转炉冶炼采用260吨顶底复吹转炉,先加废钢后兑铁水,转炉冶炼吹氧时间控制在18-25min,冶炼周期为40-42 min ;冶炼过程中全程底吹氩气,供气强度为O. 04-0. 07m3/min-t ;顶吹氧枪采用高一低一低的枪位变化操作制度;控制转炉入炉渣料白灰中Sg O. 05wt% ;转炉终点[C]的质量百分比含量控制在O. 03-0. 05%,终点温度在1700-1720°C,终点氧活度为600-900ppm ;出钢采用挡渣操作,出钢过程中加入白灰小粒,吨钢加入量为3_8kg,出钢后对钢包顶渣进行改质处理; (3)、RH真空处理RH搬入加入顶渣改质剂,RH真空处理过程采用自然脱碳模式对钢中的碳含量进行控制,脱碳结束后碳含量控制在14 ppm以下,然后采用铝脱氧,脱氧结束后钢液中酸溶铝含量控制在O. 01-0. 03 wt%,破空,向顶渣内投入铝粒和顶渣改质剂,吹氩搅拌l-5min,后重新抽真空,净循环2-10 min,破空搬出; (4)、连铸浇注过程中采用无碳覆盖剂、无碳保护渣,防止浇注过程增碳;连铸过程采用全程保护浇注,控制钢水增氮量< 2ppm。
全文摘要
本发明提供一种超低碳钢的生产方法,铁水采用喷吹法脱硫并扒渣,控制转炉吹氧时间及冶炼周期,全程底吹氩气,控制渣料白灰中S含量、转炉终点[C]含量以及终点温度、终点氧活度,出钢过程加入白灰,出钢后对钢包顶渣进行改质;RH采用自然脱碳控制碳含量,脱氧结束后钢液中Als在0.03%以下,破空,向顶渣内投入铝粒和顶渣改质剂,吹氩搅拌后重新抽真空,净循环2-10min;连铸全程保护浇注,控制钢水增氮量<2ppm。本发明可有效减少传送过程温降,降低后续RH精炼处理吹氧升温的比率,节省能源,缩短精炼时间。并可有效保证顶渣改质效果,避免水口堵塞,实现多炉连浇。尤其适用于生产高纯净度的超低碳钢。
文档编号C21C5/36GK102719600SQ201210087550
公开日2012年10月10日 申请日期2012年3月29日 优先权日2012年3月29日
发明者姚伟智, 张越, 李镇, 林洋, 梅雪辉, 王晓峰, 臧绍双, 辛国强, 马勇 申请人:鞍钢股份有限公司
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