一种H08A系列钢种脱磷生产工艺的制作方法

文档序号:15857961发布日期:2018-11-07 11:18阅读:136来源:国知局
本发明涉及钢铁冶炼
技术领域
,尤其涉及一种h08a系列钢种脱磷生产工艺。
背景技术
磷是炼制绝大多数钢种时需要清除的有害元素,一般要求磷含量小于0.03%,含磷量高时,会降低钢的塑形和冲击韧性,低温时,会出现“冷脆”的现象,因此脱磷是转炉炼钢的主要任务之一,在现有技术中,一般采用氧气顶吹转炉脱磷方式,采用单渣法或者双渣法进行造渣操作,脱磷效率可达效率85%~95%,由于终渣碱度高、渣温高、feo含量高,有助于前期石灰熔化成渣和脱磷,其优点突出,能满足绝大多数钢种的成分要求,但对一些特别成分要求的钢种,特别是磷硫含量在0.005%以下的低碳钢种,传统操作技术很难完成,同时若掌握操作不当,极易发生兑铁大喷、开吹不易起燃、喷溅严重、炉底上涨等问题,所以需要一种有效可行的工艺来替代原工艺。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种h08a系列钢种脱磷生产工艺,通过控制钢水的碱度,并结合双渣操作脱磷,实现h08a系列钢种低成本稳定化的生产。为达到上述目的,本发明的技术方案为:一种h08a系列钢种脱磷生产工艺,其包括如下步骤:(1)兑铁加料:在兑铁前加入白灰,随废钢加入氧化铁皮或烧结返矿进行垫料;兑铁结束开始吹炼时,加入氧化铁皮,以及部分辅料轻烧白云石;(2)造渣脱磷:在氧枪吹炼过程中,加入白灰,前期碱度控制在1.5~1.7范围内,后期碱度控制在2.5~2.8范围内,合理控制枪位,并结合双渣操作进行脱磷。所述双渣操作具体包括:吹炼氧量2400~3200n·m3,当炉内起渣,且有溢渣迹象出现,同时煤气检测co浓度达到40~50m3/min时,提枪倒渣,前期渣倒出2/5~3/5;前期倒完渣后,进行第二次造渣,上调氧枪枪位,促进生成feo,保证终渣中feo的含量在20%~25%范围内,mgo的含量在9~12%范围内,才能形成低熔点的,易于脱磷的渣系。进一步地,为了促进化渣,并且最大限度的去除铁水中的磷、硫,在吹炼过程中,前期枪位应控制在2.5~3.0m,倒渣前30秒降低枪位至2.0~1.8m。进一步地,根据铁水成分,以及炼钢成渣量计算,兑铁前的白灰加入量为13.3kg/t,氧化铁皮或烧结返矿的量为20kg/t,兑铁后加入氧化铁皮的量为6.65kg/t。进一步地,兑铁后加入氧化铁皮,应在氧枪下枪吹炼1.5min前,分两批加完。进一步地,炼钢温度控制在1550℃以上,有利于提高渣铁的流动性,加大动力学条件,增强脱磷效果。本发明所提供的的技术方案中,在氧枪吹炼过程中,铁水中的硅氧化生成sio2;前期碱度控制在1.5~1.7范围内,有利于生成3cao·2sio2,这种渣在相图中的熔点在1400~1450℃,且流动性好,也有脱磷能力,而且放渣的时候因为流动性好,易于排出;后期碱度控制在2.5~2.8有利于生成2feo·sio2,熔点在1500℃左右,有利于提高流动性,加大动力学条件,也有利于脱磷。feo含量的升高会促进氧化钙在渣中的溶解,但过高的feo会造成铁损失率高和喷溅,因此需要将feo的含量控制在20%~25%范围内,同时前期脱磷率最好。轻烧白云石的加入,起到保护炉里耐火材料的作用,其高温分解的mgo,留到渣里,也起到降低粘度,提高钢渣流动性的作用。本发明所述的脱磷方法完成后,其余过程采用常规冶炼方法即可实现低磷硫的h08a系列钢种的生产。本发明所涉及的成分含量为质量含量。本发明所涉及的技术方案能够达到超低磷的标准,同时冶炼过程中石灰用量在可控范围内,具有吹损减少、钢铁料消耗降低、转炉终点一次命中率提高、能够延长炉衬寿命等良好效果。具体实施方式下面结合实施例对本发明进行进一步说明。某炼钢厂采用本发明所述技术方案进行h08a系列钢种的冶炼,钢包中钢水重量为150t,h08a系列钢种的成分设计如下表:元素csimnps标准≤0.080≤0.030.35~0.60≤0.005≤0.005放行≤0.075≤0.030.40~0.60≤0.0045≤0.0045内控≤0.070≤0.020.45~0.55≤0.004≤0.004目标0.065≤0.020.50≤0.003≤0.003实施例1工艺步骤如下:(1)兑铁加料:在兑铁前加入白灰2t,随废钢加入氧化铁皮3t进行垫料;兑铁结束开始吹炼时,加入1.5t氧化铁皮,在氧枪下枪吹炼1.5min前,分两批加完,加入部分辅料轻烧白云石,(2)造渣脱磷:炼钢温度控制在1580℃,在氧枪吹炼过程中,通过加入石灰,前期碱度控制在1.5,前期枪位应控制在2.5m,倒渣前30秒降低枪位至1.8m;吹炼氧量3200n·m3,当炉内起渣,且有溢渣迹象出现,同时煤气检测co浓度达到46m3/min时,提枪倒渣,前期渣倒出2/5;前期倒完渣后,进行第二次造渣,补加石灰,后期碱度控制在2.5,上调氧枪枪位,促进生成feo,终渣中feo的含量为20%,mgo的含量为9%,钢液中p含量为0.0028%,满足生产需求。实施例2工艺步骤如下:(1)兑铁加料:在兑铁前加入白灰2t,随废钢加入氧化铁皮3t进行垫料;兑铁结束开始吹炼时,加入1.5t氧化铁皮,在氧枪下枪吹炼1.5min前,分两批加完,加入部分辅料轻烧白云石,(2)造渣脱磷:炼钢温度控制在1600℃,在氧枪吹炼过程中,通过加入石灰,前期碱度控制在1.7,前期枪位应控制在3.0m,倒渣前30秒降低枪位至2.0m;吹炼氧量2800n·m3,当炉内起渣,且有溢渣迹象出现,同时煤气检测co浓度达到50m3/min时,提枪倒渣,前期渣倒出3/5;前期倒完渣后,进行第二次造渣,补加石灰,后期碱度控制在2.8,上调氧枪枪位,促进生成feo,终渣中feo的含量为25%,mgo的含量为11%,钢液中p含量为0.0025%,满足生产需求。以上所述的具体实施方式,对本发明的技术方案进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。当前第1页12
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