延时厌氧实现sndpr系统强化内源贮存及内源反硝化脱氮除磷的过程控制方法_2

文档序号:9228944阅读:来源:国知局
硝化反硝化除磷SBR反应器(2) 内DO浓度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为50 %。在此阶段,保持进水COD低于300mg/ L,目的在于驯化同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内聚磷菌和聚糖菌的内碳源贮存 能力;同步硝化反硝化除磷SBR反应器⑵运行时需排泥,使同步硝化内源反硝化除磷SBR 反应器(2)内污泥浓度维持在3000~5000mg/L范围内;
[0024]方案一
[0025]采用缺氧/厌氧搅拌/低氧曝气的方式;将生活污水加入生活污水进水水箱(1), 启动进水泵将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧搅拌20min,厌 氧搅拌90min,再低氧曝气搅拌150min,同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内DO浓 度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为50%。此阶段,生活污水为低CN比生活污水,COD 为150~250mg/L,此外同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使同步硝化内 源反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在2500~3500mg/L范围内;
[0026]方案二
[0027]采用缺氧/厌氧搅拌/低氧曝气的方式;将生活污水加入生活污水进水水箱(1), 启动进水泵将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧搅拌20min,厌 氧搅拌120min,再低氧曝气搅拌150min,同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器⑵内DO浓 度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为50%。此阶段,生活污水为低CN比生活污水,COD 为150~250mg/L,此外同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使同步硝化内 源反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在2500~3500mg/L范围内;
[0028] 方案三
[0029] 采用缺氧/厌氧搅拌/低氧曝气的方式;将生活污水加入生活污水进水水箱(1), 启动进水泵将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧搅拌20min,延 时厌氧搅拌180min,再低氧曝气搅拌150min,同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内 DO浓度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为50%。此阶段,生活污水为低CN比生活污 水,COD为150~250mg/L,此外同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使同步 硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在2500~3500mg/L范围内;
[0030] 方案四
[0031] 采用缺氧/厌氧搅拌/低氧曝气的方式;将生活污水加入生活污水进水水箱(1), 启动进水泵将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧搅拌20min,延 时厌氧搅拌210min,再低氧曝气搅拌150min,同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内 DO浓度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为50%。此阶段,生活污水为低CN比生活污 水,COD为150~250mg/L,此外同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使同步 硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在2500~3500mg/L范围内;
[0032] 试验结果表明:图2显示,SNDPR系统出水P04 3_浓度范围为0.lmg/L~0.35mg/L, 出水NH4+-N浓度范围为3mg/L~5. 05mg/L,当SNDPR系统采用延时厌氧搅拌出水NO2--N浓 度降低lmg/L~2mg/L,NOf-N浓度降低5mg/L~10mg/L,说明延时厌氧搅拌有利于SNDPR 系统TN的去除。
[0033] 表1表明,SNDPR系统采用延时厌氧搅拌时,厌氧段PHA合成量和GLY消耗量增加, 好氧段PHA消耗量和GLY合成量也同样随之增加;由于处理低C/N比污水时,COD值在好氧 段几乎不变,说明好氧段同步硝化反硝化作用利用的是内碳源PHA(主要是PHB);延时厌氧 搅拌有利于SNDPR系统外源COD转化与储存,为好氧段同步硝化反硝化提供充足的内碳源。
[0034]表1
[0035]
【主权项】
1. 延时厌氧实现SNDPR系统强化内源贮存及内源反硝化脱氮除磷的过程控制方法,是 通过以下装置实现的,包括:进水水箱(1)、同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)、磁力 搅拌器(3)、鼓风装置(4)、气体流量计(5)、pH和DO测定仪(5)、搅拌子(7)、pH探头(8)、 曝气头(9)、DO探头(11)、取样器(14);并设置进水口(10)、排水阀(12)、溢流口(13)、气 体溢流口(15);其中所述生活污水进水箱(1)通过进水泵与同步硝化反硝化除磷SBR反应 器⑵的进水口(10)相链接;出水通过排水阀(12)排出。2. 延时厌氧实现SNDPR系统强化内源贮存及内源反硝化脱氮除磷的过程控制方法,其 特征在于,包括以下步骤: 1) 系统启动: 将同步硝化反硝化除磷污泥投加到同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),使接种 后反应器内的活性污泥浓度达到3000~5000mg/L ; 2) 运行时操作如下: 系统运行分两个阶段: 第一阶段,采用缺氧/厌氧/好氧的运行方式;将生活污水加入生活污水进水水箱 (1),启动进水泵,将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧搅拌10~ 60min,厌氧搅拌60~180min,再曝气搅拌90~180min,并控制同步硝化反硝化除磷SBR 反应器⑵内DO浓度为1. 5~2. Omg/L,沉淀排水,排水比为40 %~60% ;在此阶段,保持 进水COD低于300mg/L,目的在于驯化同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2)内聚磷菌和 聚糖菌的内碳源贮存能力;同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使同步硝化 内源反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在3000~5000mg/L范围内; 第二阶段,采用缺氧/延时厌氧/低氧的方式运行,目的在于强化同步硝化内源反硝 化除磷SBR反应器(2)中聚磷菌和聚糖菌的内碳源贮存作用;将生活污水加入生活污水进 水水箱(1),启动进水泵,将生活污水抽入同步硝化内源反硝化除磷SBR反应器(2),缺氧 搅拌10~30min,厌氧搅拌180~240min,低氧曝气搅拌60~240min,沉淀排水,排水比 为40%~60% ;此处的低氧是指将同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)内DO浓度控制在 0. 5~1.0 mg/L ;此外,该运行阶段,同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)运行时需排泥,使 同步硝化反硝化除磷SBR反应器(2)内污泥浓度维持在3000~5000mg/L范围内。
【专利摘要】延时厌氧实现SNDPR系统强化内源贮存及内源反硝化脱氮除磷的过程控制方法,属于污水生物处理领域,适用于低CN比废水的深度脱氮除磷处理。首先通过缺氧/延时厌氧搅拌,保证内碳源最大量的贮存,同时PAOs释磷;之后进行好氧曝气搅拌,通过控制溶解氧在0.5mg/L~1mg/L,系统实现同步硝化内源反硝化除磷;该方法通过强化厌氧段的内碳源的贮存,该工艺对于低CN比污水中碳源的利用更为充分,可实现SNDPR系统的高效脱氮除磷,保证出水氨氮<5mg/L,为系统的出水达到一级A标准提供了保障。操作方便,系统内微生物种群复杂,抗冲击负荷强。与传统的脱氮除磷工艺相比,工艺更为简单,在一个系统内实现同步硝化内源反硝化脱氮除磷。
【IPC分类】C02F3/30
【公开号】CN104944584
【申请号】CN201510406682
【发明人】彭永臻, 戴娴, 王淑莹, 王晓霞
【申请人】北京工业大学
【公开日】2015年9月30日
【申请日】2015年7月12日
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