本实用新型属于原油集输技术领域,具体涉及一种降回压用低密度清蜡球。
背景技术:
2017年中国石油长庆油田第九采油厂,有集油管线372条,正常投球管线247条,投收球率66.4%,自然收球率21%,不能正常收球的管线主要为总机关下汇管与收球筒高度不一致,普通清蜡球过重无法被液流冲至收球筒,需利用水泥车进行辅助收球,造成运行成本增加。
技术实现要素:
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的上述技术问题,提供一种降回压用低密度清蜡球。
本实用新型提供的技术方案如下:
一种降回压用低密度清蜡球,包括不锈钢空心球和耐油橡胶,所述耐油橡胶包裹在不锈钢空心球外表面。
所述不锈钢空心球的直径为35-38mm,所述耐油橡胶的厚度为7-9mm。
所述不锈钢空心球的厚度为0.5-1mm。
所述不锈钢空心球采用304不锈钢,所述耐油橡胶采用丁腈橡胶。
所述耐油橡胶厚度7mm,不锈钢空心球直径35mm时,清蜡球密度为0.85-0.88g/cm3。
所述耐油橡胶厚度9mm,不锈钢空心球直径35mm时,清蜡球密度为0.94-0.99g/cm3。
所述耐油橡胶厚度8mm,不锈钢空心球直径38mm时,清蜡球密度为0.88-0.94g/cm3。
本实用新型的有益效果是:
1、清蜡球的密度可调;橡胶内部为空心钢球,使其密度较普通实心清蜡球小,通过控制橡胶的厚度调整清蜡球密度与采出液密度相当。
2、实现管线的自然收球;
3、可以避免使用清防蜡剂控制管线压力;
4、恢复自然收球的管线可以实现冷输,停用电磁加热装置或加热炉,节省了耗电与燃煤;
5、可以节省水泥车辅助收球产生的费用。
下面将结合附图做进一步详细说明。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是清蜡球现场实施示意图。
图中:1、耐油橡胶;2、不锈钢空心球。
具体实施方式
实施例1:
为了实现管线的自然收球,本实施例提供了一种如图1所示的降回压用低密度清蜡球,包括不锈钢空心球2和耐油橡胶1,所述耐油橡胶1包裹在不锈钢空心球2外表面。
本实用新型耐油橡胶内部为空心钢球,使其密度较普通实心清蜡球小,通过控制橡胶的厚度调整清蜡球密度与采出液密度相当,实现管线的自然收球。
实施例2:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种降回压用低密度清蜡球,所述不锈钢空心球2的直径为35-38mm,所述耐油橡胶1的厚度为7-9mm。
所述不锈钢空心球2的厚度为0.5-1mm。回压指下流的管线对油流产生的阻力。
制作过程:先将不锈钢空心球2用酸浸泡,洗净表面,在表面涂覆粘接胶水,然后将耐油橡胶1片贴于不锈钢空心球2表面,经过硫化,橡胶均匀将不锈钢空心球2包裹。
降回压用低密度清蜡球密度范围:
低含水井组用低密度清蜡球密度为0.85-0.88 g/cm3,中含水井组用低密度清蜡球密度为0.88-0.94 g/cm3,高含水井组用低密度清蜡球密度为0.94-0.99 g/cm3。较普通清蜡球(1.2-1.35g/cm³)密度低。
不锈钢空心球2的厚度:0.5mm。
清蜡球的形状:圆球形。
不锈钢空心球2直径范围:35-38mm,材质为304不锈钢。
耐油橡胶1的厚度范围:7-9mm,材质为丁腈橡胶。
使用过程:从井口投球器将清蜡球投入管线,通过管线的油压推进,从井场到井站,完成清蜡工作。如图2所示。
实施例3:
在实施例2的基础上,本实施例提供了一种降回压用低密度清蜡球,所述不锈钢空心球2采用304不锈钢,所述耐油橡胶1采用丁腈橡胶。
所述耐油橡胶1厚度7mm,不锈钢空心球2直径35mm时,清蜡球密度为0.85-0.88g/cm3。此时,清蜡球的直径为42mm,适用于低含水井组的清蜡过程。
所述耐油橡胶1厚度9mm,不锈钢空心球2直径35mm时,清蜡球密度为0.94-0.99g/cm3。此时,清蜡球的直径为44mm,适用于高含水井组的清蜡过程。
所述耐油橡胶1厚度8mm,不锈钢空心球2直径38mm时,清蜡球密度为0.88-0.94g/cm3。此时,清蜡球的直径为46mm,适用于中含水井组的清蜡过程。
使用该清蜡球之前,普通清蜡球投球后需要辅助收球,平均20天推球一次。使用该清蜡球后,现了自然收球。
2017年中国石油长庆油田第九采油厂,在不能实现自然收球的出油管线累计使用降回压用低密度清蜡球8000个(20万元),产生经济效益如下:
1、避免了使用清防蜡剂控制管线压力,全年节省清防蜡剂80吨,每吨清蜡剂0.98万元,节省费用78.4万元。
2、自然收球的管线增加了78条,投普通清蜡球时每条管线平均每月辅助收球1.5次(3000元/次),自然收球后每条管线每月可节省辅助收球费用4500元,全年节省辅助收球费用106万元。
3、2017年11月起停用电磁加热装置9台,每台每天用电140度,2月节省用电75600度,每度电0.62元,节省费用4.7万。
4、2017年11月起停用加热炉28台,每台每天用煤0.5吨,2月节省用煤840吨,每吨煤430元,节省费用36万。
2017年全年累计节省费用224万元,自然收球率由21提高至53%。
综上所述,本实用新型提供的这种降回压用低密度清蜡球,通过控制橡胶的厚度调整清蜡球密度与采出液密度相当,实现管线的自然收球,可以避免使用清防蜡剂控制管线压力;而且,恢复自然收球的管线可以实现冷输,停用电磁加热装置或加热炉,节省了耗电与燃煤,节省水泥车辅助收球产生的费用。
以上例举仅仅是对本实用新型的举例说明,并不构成对本实用新型的保护范围的限制,凡是与本实用新型相同或相似的设计均属于本发明的保护范围之内。