本发明涉及一种转炉低碳钢出钢过程的脱氧工艺,尤其是冶炼sphc等低碳铝镇静钢出钢过程的脱氧工艺,属于冶金行转炉炼钢工艺技术领域。
背景技术:
转炉冶炼低碳钢的脱氧操作是控制钢中氧含量的关键环节。传统脱氧工艺采用合金中硅、铝与钢水中氧反应,生成非金属化合物,再通过吹氩、镇静、精炼等手段尽量去除。但仍不可避免地会有部分非金属化合物残留形成夹杂物而污染钢液,它是影响钢的纯净度和钢材质量的主要因素。
对于冶炼sphc等低碳铝镇静钢,国内钢铁企业均采用全铝脱氧工艺控制钢水氧含量。由于转炉内碳氧积是相对固定的,并且冶炼终点碳比较低,所以终点氧通常会较高,导致消耗大量的铝,市场上铝铁成本高,增加冶炼成本,同时产生的al2o3残留钢水中,会增加后续精炼炉的负担。一旦处理不当,则会造成钢水高的al2o3含量在连铸过程中堵塞水口,或者对产品质量形成影响,后续加工过程出现严重的表面质量缺陷。
技术实现要素:
本发明目的是提供一种转炉低碳钢出钢过程的低成本脱氧工艺,在出钢过程前期使用煤质增碳剂进行预脱氧,在出钢过程进行铝铁脱氧,出钢全程通过调整钢包底吹气体流量控制,保证煤质增碳剂与钢液中氧充分反应,解决背景技术中存在的问题。
本实用发明的技术方案是:
一种转炉低碳钢出钢过程的低成本脱氧工艺,包含如下工艺步骤:
(1)转炉出钢:转炉终点氧含量在500-850ppm时出钢;
(2)出钢时,调整钢包底吹氩气流量为300-400nl/min;
(3)出钢10-20吨时,每100吨钢加入煤质增碳剂8—25kg,进行预脱氧,所述煤质增碳剂为碳粉,质量百分比,c≥92%;
(4)出钢40-60吨时,每100吨钢加入铝铁150-250kg进行脱氧,至钢水氧含量20-50ppm;,
(5)出钢至100吨时,调整钢包底吹氩气流量50-80nl/min,至出钢结束。
所述煤质增碳剂,质量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,挥发份≤2%,n≤0.25%,粒度为2-7mm。
所述煤质增碳剂和铝铁的加入量,是根据转炉的冶炼容量计算出来的,如100吨转炉,则需加入煤质增碳剂8—25kg,铝铁150-250kg;120吨转炉,则需加入煤质增碳剂9.6—30kg,铝铁180-300kg。
本发明采用冶金热力学和动力学原理,利用转炉冶炼出钢过程中碳氧平衡关系,在低碳钢生产过程中使用煤质增碳剂脱除部分钢水氧,钢包底部使用底吹氩气,通过控制底吹氩气流量促进碳和氧充分反应,而不会对钢水成分造成影响,尤其是不会出现碳高的质量事故。
钢水中的氧与煤质增碳剂反应生成一氧化碳气体,一氧化碳气体在钢水中逸出过程中,会促进钢水中杂质的上浮,提高钢水纯净度;使用煤质增碳剂,进行预脱氧,可以降低铝铁用量,会减少al2o3杂质的生成,减少连铸过程中堵塞水口现象的发生;并且使用煤质增碳剂的钢包渣中cao和碱度有不同程度的提高,sio2、al2o3和feo有一定的下降,mno和mgo基本保持不变,有利于lf炉的造渣操作。
本发明的有益效果是:使用煤质增碳剂替代部分铝铁,可大大降低脱氧成本,减少al2o3杂质的生成,提高钢水纯净度,而且也不会出现碳高的质量事故。
具体实施方式
以下通过实例对本发明作进一步说明。
一种转炉低碳钢出钢过程的低成本脱氧工艺,包含如下工艺步骤:
(1)转炉出钢:转炉终点氧含量在500-850ppm时出钢;
(2)出钢时,调整钢包底吹氩气流量为300-400nl/min;
(3)出钢10-20吨时,每100吨钢加入煤质增碳剂8—25kg,进行预脱氧,所述煤质增碳剂为碳粉,质量百分比,c≥92%;
(4)出钢40-60吨时,每100吨钢加入铝铁150-250kg进行脱氧,至钢水氧含量20-50ppm;
(5)出钢至100吨时,调整钢包底吹氩气流量50-80nl/min,至出钢结束。
所述煤质增碳剂,质量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,挥发份≤2%,n≤0.25%,粒度为2-7mm。
实施例1:
转炉为120吨转炉,冶炼钢种:sphc
钢的主要化学成份:质量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
转炉终点温度1620℃,终点氧600ppm,终点碳0.05%;
出钢脱氧操作工艺如下:
(1)转炉出钢时,调整钢包底吹氩气流量350nl/min;
(2)出钢至20吨时,加入煤质增碳剂20kg;
(3))出钢至50吨时,加入铝铁200kg;
(4)出钢至80吨时,加入锰铁100kg,合成渣200kg;
(5)出钢至100吨时,调整钢包底吹氩气流量为60nl/min;
(6)至出钢结束。
出钢后钢水成份:钢包氧25ppm,钢包碳0.05%;
效益计算:
采用传统的全铝脱氧工艺,铝铁消耗量平均值为2.235kg/t。
采用本发明后铝铁消耗量统计如下:
与背景技术相比,铝铁消耗量降低0.235kg/t,煤质增碳剂消耗增加0.16kg/t,铝铁平均单价为9550元/吨,煤质增碳剂平均单价为1538元/吨,吨钢节省成本:0.235kg/t×9550元/吨-0.16kg/t×1538元/吨=2元/吨,按照年产220万吨计算,年创效益440万元。
实施例2:
转炉为120吨转炉,冶炼钢种:sphc
钢的主要化学成份:质量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
转炉终点温度1620℃,终点氧500ppm,终点碳0.05%;
出钢脱氧操作工艺如下:
(1)转炉出钢时,调整钢包底吹氩气流量300nl/min;
(2)出钢至10吨时,加入煤质增碳剂10kg;
(3)出钢至40吨时,加入铝铁180kg;
(4)出钢至80吨时,加入锰铁100kg,合成渣200kg;
(5)出钢至100吨时,调整钢包底吹氩气流量为50nl/min;
(6)至出钢结束。
实施例3:
转炉为120吨转炉,冶炼钢种:sphc
钢的主要化学成份:质量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
转炉终点温度1620℃,终点氧800ppm,终点碳0.05%;
出钢脱氧操作工艺如下:
(1)转炉出钢时,调整钢包底吹氩气流量400nl/min;
(2)出钢至15吨时,加入煤质增碳剂30kg;
(3))出钢至60吨时,加入铝铁300kg;
(4)出钢至80吨时,加入锰铁100kg,合成渣200kg;
(5)出钢至100吨时,调整钢包底吹氩气流量为80nl/min;
(6)至出钢结束。
拓展研究:
(1)由于rh工艺无底吹搅拌功能,故用铝铁脱氧后钢水中al2o3不能快速的上浮,导致钢水纯净度降低,如果转炉出钢用煤质增碳剂代替铝铁脱氧,不仅节约合金成本,并且提高钢水纯净度。
(2)理论计算中10kg煤质增碳剂脱氧100ppm,但是由于钢液增碳和煤质增碳剂挥发,10kg煤质增碳剂实际脱氧44ppm,如果将煤质增碳剂颗粒减小,则相当于增加煤质增碳剂反应的表面积,并防止煤质增碳剂进入钢液,避免增碳,但是合理控制小颗粒煤质增碳剂的加入时机,减少小颗粒煤质增碳剂挥发损失。