一种高洁净度管线钢冶炼工艺的制作方法

文档序号:8313522阅读:293来源:国知局
一种高洁净度管线钢冶炼工艺的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于冶金领域,设及一种管线钢冶炼工艺,具体地说是一种高洁净度管线 钢冶炼工艺。
【背景技术】
[0002] 随着石油、天然气等管线钢需求行业的迅速发展,其对管道用钢管的可靠性要求 越来越高,不仅要求具有高强度、高的低温止裂初性及良好的焊接性,对特殊地区的管线钢 还要求有抗&S腐蚀能力和抗大应变能力。
[0003] 在酸性气体环境中,导致管线钢失效的主要质量问题是氨致开裂(Hy化ogen InducedCracking 简称 HIC)和硫化物应力腐蚀开裂(SulfideStress Corrosion Cracking 简称SSCC)。通常认为,HIC大都起源于钢水中的有害元素和夹杂物,SSCC的形成与HIC密 切相关。为了提高管线钢抗HIC和抗SSCC能力,必须尽可能的降低钢中磯、硫、氧、氮、氨杂 质元素的含量和控制非金属夹杂物的数量、形态和尺寸,提高钢水的纯净度,尤其是对管线 钢性能危害较大的Al2〇3和MnS夹杂物的控制,改变其形态是管线钢冶炼的重要任务之一。
[0004] 为保证管线钢较好的抗HIC性能要求,在冶炼工艺上必须保证钢水的低碳成分和 高纯净度,尽可能降低夹杂物总量并进行变性处理。采用RH真空精炼和LF钢包精炼联合 处理工艺,可W很好的满足高级别钢线钢对钢水质量的要求,目前宝钢、鞍钢、武钢、沙钢等 国内钢厂管线钢生产主要采用的生产工艺为;铁水预处理一转炉一 LF精炼一 RH真空处理 及巧处理一诱注。但从转炉出钢到诱注过程由于合金、覆盖剂、保护渣等含碳材料的使用和 耐材侵蚀,不可避免会引起钢水增碳,一般成品碳在0. 04%~0. 08%之间,抗HIC管线钢要 求成品C《0. 04%的要求,仅靠转炉脱碳和控制后道工序增碳无法批量稳定生产,另外在 转炉炉况维护、钢铁料消耗方面也存在一定的不足。

【发明内容】

[0005] 本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种高洁净度管线钢 冶炼工艺,本发明通过铁水脱硫预处理,转炉出钢脱氧制度和造渣制度优化,LF精炼炉深脱 氧和造还原渣工艺,RH高真空度脱气和去夹杂物工艺,连铸全程保护诱铸,使铸巧成分均 匀,S、P、0、N、H等有害元素含量低,非金属夹杂物有效控制,铸巧内部质量良好,保证高附 加值的超低硫钢的生产。
[0006] 为了解决W上技术问题,本发明提供一种高洁净度管线钢冶炼工艺,工艺路线为: 铁水倒罐一铁水预处理一转炉冶炼一出钢脱氧合金化一 LF精炼炉一巧处理一 RH真空炉一 连铸,包括如下具体步骤:
[0007] 步骤一,转炉冶炼:
[000引 (1)铁水预处理操作;入炉铁水经脱硫预处理并化渣干净,其中S元素含量为 0-0. 005 %,废钢中S元素含量为0-0. 010% ;
[0009] (2)转炉处理过程深脱磯:采用"双渣法",在转炉吹炼4-6分钟,即碳氧反应刚开 阶段,进行第一次倒渣,在保证前期炉渣尽快化好的前提下,采用高碱度、高氧化性、低温度 渣系操作;
[0010] 做挡渣操作追制出钢过程中的下渣量为〇-2kg/t ;
[0011] (4)出钢造渣;出钢过程加入复合精炼渣和石灰进行对钢包顶渣改质,复合精炼 渣成分为;CaO ;55% -65%、Al2〇3;27% -37%、Si〇2;〇-8. 0%、H20 5%、N 05%, 其余为其他杂质,加入量吨钢服g,石灰加入量吨钢3Kg ;
[0012] (5)出钢脱氧;出钢过程采用侣块脱氧,根据转炉吹炼终点氧含量加入侣块,按 30kg侣块平衡钢水中0. 010%氧的量加入侣块,即;侣块加入量=终点氧含量X0. 3 ;出钢 过程;出钢开始一出钢30秒加造渣料一出钢至1/3加合金和侣块一出钢结束;
[0013] (6)钢包底吹氣气控制;出钢过程钢包底吹气体流量为200-300Nl/min,出钢时间 控制在5-8min ;
[0014] 步骤二,精炼炉冶炼:
[0015] (1)LF炉前期操作;钢水到处理工位后,调整钢包底吹流量300-400Nl/min,供电 化渣2-3min后加入石灰3kg/吨钢、侣丝0. 3kg/吨钢,取样分析,下电极升温;
[0016] (2)LF炉中期过程控制;处理时间为lOmin,根据LF炉第一个钢样成分和渣况粘稠 情况,加入石灰和侣丝造渣脱硫,石灰加入量吨钢小于2Kg,侣丝0.化g/吨钢,脱硫过程氣 气流量350-500Nl/min,喂侣线调整钢液侣含量,喂侣线控制氣气流量30-60Nl/min,侣线 喂入量;W冶炼过程钢水中侣含量保持在0. 05-0. 06%范围来控制侣线喂入量,根据目标 钢种的成分进行合金化,升温6-8min取样分析,下电极继续升温脱硫;
[0017] (3) LF炉后期过程控制:处理时间25min,根据LF炉第二个钢样成分和渣况粘稠情 况,加入石灰和侣丝造渣脱硫,石灰加入量吨钢1. 5-2Kg,侣丝0. 1-0.化g/吨钢,脱硫过程 氣气流量350-500Nl/min,喂侣线调整钢液侣含量,喂侣线控制氣气流量30-60Nl/min,侣 线喂入量;W冶炼过程钢水中侣含量保持在0. 03% -0. 05 %范围来控制侣线喂入量,加入 合金进行合金化微调,直至达到钢种目标要求;下电极升温脱硫,取样分析;根据分析结果 重复该步骤的流程(3);
[001引 (4)LF炉巧处理及软揽拌;钢水中喂入纯巧线180-200m/炉(巧铁线350-400m/ 炉),巧处理结束软揽拌不少于5min,软揽拌底吹流量控制;10-60Nl/min ;
[0019] (5) RH真空处理:钢水到达RH炉处理工位后,测温取样,开始抽真空处理,真空度 降低至300Pa W内,保持时间为不少于15min,RH真空处理过程,钢包底吹氣气流量控制在 5-15Nl/min,真空结束后软揽拌时间不少于15min ;
[0020] 步骤S,连铸;
[002U (1)中包烘烤温度为1050-1100。烘烤时间为160-180分钟;开诱前5分钟中包 开始吹氣,排除中间包空气,防止二次氧化;
[0022] (2)每炉钢水在大包回转台镇静时间不少于5分钟。
[0023] 本发明进一步限定的技术方案是:
[0024] 前述步骤一中第(2)步中,碱度为3.2-4. 0,氧化性TFeO为20 %-25%,温度为 1580°C -1620°C ;步骤一中吹炼终点温度为1620-1680°C,终点C含量为0-0. 035%。
[0025] 本发明的有益效果是:
[0026] 本发明设计的管线钢冶炼技术,采用;采用铁水倒罐一铁水预处理一转炉冶炼一 出钢脱氧合金化一 LF精炼炉一巧处理一 RH真空炉一连铸生产工艺流程,通过铁水预处理 深脱硫化渣,转炉处理过程深脱磯,出钢侣块深脱氧和复合精炼渣顶渣改质;LF精炼炉侣 丝渣脱氧、石灰造渣W及喂侣线微调钢水中侣,结合LF炉冶炼过程全程合理的氣气底吹控 审IJ,LF结束巧处理对夹杂物变性处理,配合合适的软揽拌时间促使夹杂物上浮去除;RH真 空炉保持高真空脱除钢水中气体;连铸工序全程无氧化保护诱铸工艺技术。
[0027] 本发明冶炼技术成功解决了管线钢冶炼钢水洁净度控制的难点,采用铁水预处理 深脱硫化渣,转炉处理过程深脱磯,出钢侣块深脱氧和复合精炼渣顶渣改质;LF精炼炉侣 丝渣脱氧、石灰造渣W及喂侣线微调钢水中侣,结合LF炉冶炼过程全程合理的氣气底吹控 审IJ,充分发挥脱硫的冶金热力学和动力学条件,把扩散脱氧和沉淀脱氧进行有机结合,充分 挖掘渣脱氧脱硫的潜力,LF结束巧处理对夹杂物变性处理,配合合适的软揽拌时间促使夹 杂物上浮去除;RH真空炉保持高真空脱除钢水中气体,同时促使夹杂物进一步聚集长大上 浮去除;连铸工序全程无氧化保护诱铸、动态轻压下、液面自动控制等设备及工艺,使铸巧 成分均匀,S、P、0、N、H等有害元素含量低,非金属夹杂物有效控制,铸巧内部质量良好。 [002引本发明技术W理论计算分析为基础,优化各工序控制要点,把扩散脱氧和沉淀脱 氧充分有机结合,经过现场反复试验,成功开发高洁净度管线钢冶炼工艺,通过炼钢厂一年 多的扩大生产,S、P、0、N、H等有害元素含量低,非金属夹杂物有效控制,铸巧内部质量良好, 钢板探伤合格率控制在99. 5 % W上,完全满足生产需要。
【附图说明】
[0029] 图1为本发明的工艺流程图。
【具体实施方式】 [0030] 实施例1
[0031] 本实施例提供一种高洁净度管线钢冶炼工艺,本实施例选择X70管线钢种,其主 要化学成分见表1 ;如图1所示,工艺路线为:铁水倒罐一铁水预处理一转炉冶炼一出钢脱
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