本发明涉及吸气剂技术领域,尤其涉及一种用于真空玻璃的吸气剂装置及其使用方法。
背景技术:
现有的吸气剂可分为蒸散型、非蒸散型以及复合型三种,应用于真空电子器件中,起到获得、维持真空以及纯化气体等作用。普通的吸气剂在高温条件下会被迅速氧化,从而失去吸气效果,无法满足真空玻璃高温加工工艺的要求。
技术实现要素:
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种用于真空玻璃的吸气剂装置及其使用方法,具有抗高温性能,在大气环境中、温度上升至500℃的条件下不被氧化,满足真空玻璃高温加工的工工艺的特点。
为了实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:
一种用于真空玻璃的吸气剂装置,包括上片玻璃1与下片玻璃2,所述的上片玻璃1与下片玻璃2之间为真空层3,所述的上片玻璃1与下片玻璃2之间还设置有起支撑作用的支撑物4;所述的上片玻璃1上开有抽气口5,所述的上片玻璃1与下片玻璃2的结合部通过玻璃粉7进行封边;所述的上片玻璃1或下片玻璃2设置有沉孔8,所述的沉孔8内部设置有吸气剂9,所述的吸气剂9在沉孔8中有活动间隙。
所述的沉孔8开在上片玻璃1时,吸气剂9下方设置有托架10,所述的托架10为“十”、“井”或“二”等形状。
所述的抽气口5上安装有保护帽6。
所述的上片玻璃1与下片玻璃2靠近真空层3处设置有low-e膜11。
所述的吸气剂9组成为ti-v-fe-al-si材料。
一种用于真空玻璃用吸气剂装置的使用方法,将两片真空平板玻璃分为上片玻璃1与下片玻璃2,上片玻璃1与下片玻璃2的四周用封接玻璃粉7密封起来,将其间隙抽成真空并密封排气,上片玻璃1与下片玻璃2之间的间隙为0.15mm-0.25mm,其中均布支撑物4;同时在其中一片玻璃上加装吸气剂10,以保持其真空度;真空玻璃的真空层3只有0.15mm-0.25mm的高度,吸气剂10需在两片玻璃对合前放置其中,并与真空玻璃整体结构一起经过高温加热实现密封。
本发明的有益效果:
1.体积小,轻薄,满足真空玻璃腔体狭小的特殊空间需求;
2.安装操作简单,易实现,满足工业化生产需求;
3.激活过程简单,易操作;且与玻璃性能具有兼容性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明上片玻璃1的托架10结构示意图。
图3为本发明原理结构示意图。
图4为吸气剂曲线示意图。
具体实施方式
下面参照附图并结合实施例详述本发明。
如图1所示:一种用于真空玻璃用吸气剂装置,包括上片玻璃1与下片玻璃2,所述的上片玻璃1与下片玻璃2之间为真空层3,所述的上片玻璃1与下片玻璃2之间还设置有起支撑作用的支撑物4;所述的上片玻璃1上开有抽气口5,所述的上片玻璃1与下片玻璃2的结合部通过玻璃粉7进行封边;所述的上片玻璃1或下片玻璃2设置有沉孔8,所述的沉孔8内部设置有吸气剂9,所述的吸气剂9在沉孔8中有活动间隙。
所述的抽气口5上安装有保护帽6。
所述的上片玻璃1与下片玻璃2靠近真空层3处设置有low-e膜11。
所述的吸气剂9组成为ti-v-fe-al-si材料。
如图2所示:所述的沉孔8开在上片玻璃1时,吸气剂9下方设置有托架10,所述的托架10为“十”、“井”或“二”等形状。
如图3所示:本发明原理采用一种“沉孔”结构,将非蒸散性吸气剂10放置于真空腔3内,待产品制备完成后,通过外部高频加热设备将其激活,使其具有吸气能力,从而保持真空腔3体内的真空度。
如图4所示:该吸气剂分别经390℃/keep20min、425℃/keep20min下焙烧,激活后的吸气效果的检测示意图。
本发明的工作原理:
真空玻璃是将两片平板玻璃,上片玻璃1与下片玻璃2的四周用封接玻璃粉7密封起来,将其间隙抽成真空并密封排气,上片玻璃1与下片玻璃2之间的间隙为0.15mm-0.25mm,其中均布支撑物4。同时在其中一片玻璃上加装吸气剂10,以保持其真空度;真空玻璃的真空层3只有0.15mm-0.25mm的高度,吸气剂10需在两片玻璃对合前放置其中,并与真空玻璃整体结构一起经过高温加热实现密封。
实施例1:
产品结构:c5+v+c5真空玻璃(双白玻);
外形尺寸:(长×宽×厚,单位:mm)610×610×10;
吸气剂规格:ф6.0mm,高度1.0mm,数量:1片;
在真空玻璃的下片打出一个ф10mm、深2.0mm的沉孔,将吸气剂10放入其中,之后将完成前加工的上片玻璃1与下片玻璃2对合,入炉后进行封接排气。待冷却出炉后,吸气剂10未激活的条件下测量样品的u值,并记录;之后将吸气剂10用专用的高频加热设备激活,再测量同一样品的u值,对比两者之间的u值变化情况。
经对比,吸气剂10激活前后,u值减小32.5%,真空层3内残气减少120.3%,吸气剂效果显著。
实施例2:
产品结构:c5+v+l5真空玻璃(双白玻);
外形尺寸:(长×宽×厚,单位:mm)600×900×10;
吸气剂规格:ф6.0mm,高度1.0mm,数量:1片;
在真空玻璃的下片打出一个ф10mm、深2.0mm的沉孔,将吸气剂10放入其中,之后将完成前加工的上下两片玻璃对合,入炉后进行封接排气。待冷却出炉后,吸气剂10未激活的条件下测量样品的u值,并记录;跟踪15天后的样品u值并记录(吸气剂10仍处于未激活状态);跟踪60天的样品u值并记录(吸气剂仍处于未激活状态);之后用专用高频加热设备激活,并再次测量u值,对比四次测量u值变化情况。
经对比,吸气剂10激活前后,u值减小37.0%,真空层3内残气减少5.3%,吸气剂10效果显著。