一种无氧化辊底式热处理炉双排布料生产降本增效方法与流程

文档序号:14650038发布日期:2018-06-08 21:36阅读:507来源:国知局

本发明涉及一种热处理炉的降本增效方法,具体的说是一种无氧化辊底式热处理炉双排布料生产降本增效方法。



背景技术:

宽厚板厂热处理炉一般采用无氧化辊底式热处理炉,其能够生产8mm~150mm厚度、1800mm~4500mm宽度的多种规格钢板。现有技术中,无氧化辊底式热处理炉均是采用单排料钢板进炉,这种传统的生产模式,在生产2200mm及以下宽度的钢板时不但浪费了能源,而且极大降低了生产节奏。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是,针对以上现有技术存在的缺点,提出一种一种无氧化辊底式热处理炉双排布料生产降本增效方法,大大提升了热处理炉的产能,同时降低了热处理能源的消耗。

本发明解决以上技术问题的技术方案是:

一种无氧化辊底式热处理炉双排布料生产降本增效方法,双排布料钢板为2200mm以下相同规格的钢板;无氧化辊底式热处理炉步序:吊上、对中、测长、入炉、出炉、分离上冷床;对2200mm及以下宽度的钢板在入炉前,将其双排摆放在炉前辊道上,通过对中及测长后,将两块钢板一起入炉生产,经过热处理炉热处理工序后,通过横移装置将钢板分开,再分别上冷床降温;无氧化辊底式热处理炉炉前有5个冷金属检测器,为对中和测长步序主要信号,炉内有8个热金属检测器,为炉内钢板跟踪主要信号;吊上(行车工吊上钢板)步序中,布料时选择精整侧钢板为跟踪钢板,将其头部位置设置为比另一块多出9-11cm,另一块钢板通过操作工手动记录数据并且在标印时核对;这样既降低了钢板在炉内由于热检误信号导致的跟踪问题,也减少了操作人员的工作量,极大地提高了生产节奏;对中步序中,将出对中装置压力的最优极限位报警值设置为135-145bar,并将对中下降信号延时2s信号;由于两块钢板置于辊道,对中装置夹紧时容易将两块钢板重叠夹入,通过反复的对比与实验,将出对中装置压力的最优极限位报警值为135-145bar,并加入对中下降信号延时1.5-2.5s信号,提高了对中装置在双排料对中时的稳定性;入炉步序中,由于炉前辊道冷金属检测器检测一块钢板长度,双排布料生产时需要将两块规格相同的钢板同时入炉生产,避免炉前与炉内金属检测出现不稳定,导致跟踪出现紊乱报警;双排布料钢板通过淬火机进入横移装置后,选择在横移装置将钢板分开。由于横移装置视野好,方便操作工操作,分开后的钢板再经过矫直机分别上冷床。

这样,本发明无氧化辊底式热处理炉双排布料生产针对2200mm及以下宽度的钢板在入炉前,将其双排摆放在炉前辊道上,通过对中及测长工序后,两块钢板一起入炉生产,经过热处理炉热处理工序后,通过横移装置将钢板分开,再分别上冷床降温。在相同设备条件下,无氧化辊底式热处理炉双排布料生产,不但热处理钢板产能翻倍,而且电、压缩空气、水等能源消耗大大降低,极大地提高了生产效率和降低了生产成本。

本发明的有益效果是:

本发明在相同设备条件下,可以使无氧化辊底式热处理炉所生产的热处理工艺钢板产能翻倍,大大提升了热处理炉的产能,而且电、压缩空气、水等能源消耗大大降低,极大地提高了生产效率和降低了生产成本。

具体实施方式

实施例1

本实施例是一种无氧化辊底式热处理炉双排布料生产降本增效方法,双排布料钢板为2200mm以下相同规格的钢板;无氧化辊底式热处理炉步序:吊上、对中、测长、入炉、出炉、分离上冷床;对2200mm及以下宽度的钢板在入炉前,将其双排摆放在炉前辊道上,通过对中及测长后,将两块钢板一起入炉生产,经过热处理炉热处理工序后,通过横移装置将钢板分开,再分别上冷床降温;无氧化辊底式热处理炉炉前有5个冷金属检测器,为对中和测长步序主要信号,炉内有8个热金属检测器,为炉内钢板跟踪主要信号;吊上(行车工吊上钢板)步序中,布料时选择精整侧钢板为跟踪钢板,将其头部位置设置为比另一块多出10cm,另一块钢板通过操作工手动记录数据并且在标印时核对;这样既降低了钢板在炉内由于热检误信号导致的跟踪问题,也减少了操作人员的工作量,极大地提高了生产节奏;对中步序中,将出对中装置压力的最优极限位报警值设置为140bar,并将对中下降信号延时2s信号;由于两块钢板置于辊道,对中装置夹紧时容易将两块钢板重叠夹入,通过反复的对比与实验,将出对中装置压力的最优极限位报警值为140bar,并加入对中下降信号延时2s信号,提高了对中装置在双排料对中时的稳定性;入炉步序中,由于炉前辊道冷金属检测器检测一块钢板长度,双排布料生产时需要将两块规格相同的钢板同时入炉生产,避免炉前与炉内金属检测出现不稳定,导致跟踪出现紊乱报警;双排布料钢板通过淬火机进入横移装置后,选择在横移装置将钢板分开。由于横移装置视野好,方便操作工操作,分开后的钢板再经过矫直机分别上冷床。

本实施例大大提升了热处理炉的产能,同时降低了热处理能源的消耗,在达到工艺要求的前提下降低了成本,提高了产量。本实施例用于生产能力为一个月热处理双料生产正火板963吨,以平均热处理产品售价为6000元/吨,工序成本300元/吨,钢板成本4000元/吨计算,由于双排料生产省去了大部分工序成本,则一个月可增加的钢板实际效益为(963/2)*(6000-4000)=96万元,年度效益净增加96万元*12=1155.6万元。经过计算,以每月生产2.2米以下正火板963t为例,一个月可节约煤气为:963t*(1.26*2-1.38)GJ/t/4.2J/car/2000Kcar=130690m3,每月可直接挽回的经济金额为130690*0.5元=6.53万元,年度挽回经济金额为6.53*12=78.36万元,那么每年创造的价值为1155.6+78.36=1233.96万元。

除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。

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