一种转炉吹炼终点渣泡快速消除的方法与流程

文档序号:16503569发布日期:2019-01-05 08:54阅读:1121来源:国知局

本发明涉及钢铁冶炼技术领域,尤其涉及一种转炉吹炼终点渣泡快速消除的方法。



背景技术:

顶底复吹转炉通常采取“高拉补吹”炼钢工艺,受低碳钢品种结构、钢包热周转效率以及粗炼钢水终点[s]、[p]含量要求等因素影响,往往造成转炉补吹时间长,转炉终渣及钢水氧化性强,炉内终渣泡沫化程度严重,在转炉倒炉测温取样或出钢操作时,严重泡沫化的炉渣会从炉口涌出,流到炉前平台或炉下钢包车设备,将会产生一系列危害:(1)流到炉前平台的高温炉渣极易烫伤测温取样作业人员;(2)流到等待出钢的钢包内或钢包车设备,容易造成钢水质量事故或生产设备事故;(3)大量溢出的高温炉渣,造成钢铁料消耗增加。此时,若不采取炉渣消泡的措施,需要等待炉内泡沫化严重的炉渣衰弱至一定程度后,才能倒炉测温取样或出钢操作,倒炉时间增加,冶炼周期延长,不能满足炼钢快节奏生产要求。

炉渣泡沫化程度严重导致炉口涌渣,炉渣泡沫化根本原因在于:(1)转炉停止吹炼时,炉内钢水中的c-o反应远未达到平衡,仍要继续反应,以致钢水中有过量的co气体产生溢出,促使炉渣发泡;(2)转炉钢水过氧化时(终点[c]≤0.06%),渣中的(feo)含量过高(一般可达20%-25%),一方面渣中(feo)和钢液中的[c]反应产生co气泡溢出,促使炉渣发泡;另一方面,渣中过高的(feo)含量降低了炉渣的黏度,使得炉渣表面的张力有利于炉渣泡沫化。目前,常规做法是在转炉吹炼终点渣泡时,通过向炉内加入压渣剂以消除炉渣泡沫化程度。压渣剂消泡,主要分为物理消泡和化学消泡两种工艺:(1)物理消泡工艺,通过向炉内加入冷钢渣,击碎炉渣泡沫、提高炉渣黏度快速降低炉渣温度,达到消泡目的;(2)化学消泡工艺,加入碳质原料,对炉渣进行脱氧以降低渣中feo含量,提高炉渣熔点及黏度。上述两种压渣工艺在抑制转炉吹炼终点渣泡方面起到一定作用,但其对出钢前钢渣的性质以及炉渣碱度的影响较大。

中国专利号cn102787201a公开了一种煤作为炼钢压渣剂的用途及其抑制钢渣泡的方法,此方法对渣泡有一定的抑制作用,但该压渣剂以煤粉为基,并对煤粉含水量、煤粉可燃基的挥发分百分含量以及制球粒径都有严格要求,限制其推广应用前景。中国专利号cn102719595a公开了一种通过氧枪向转炉内吹氧消除渣泡的方法,该方法利用氧气射流破坏炉渣泡沫化且无需压渣剂投入,起到很好的消泡的作用。但该方法通过氧枪下降至炉口水平位置以下-300mm区间吹氧,对吹氧时间有严格要求:若吹氧时间短,达不到消泡的作用;若吹氧时间长,则渣中(feo)可能会再次聚集,不仅会增加炉渣泡沫化程度,还会对转炉炉衬有一定的侵蚀作用。另外,严重泡沫化炉渣漫至炉口时,该方法则不能将氧枪下降至炉内开氧进行消泡操作,否则极易引发氧枪大漏水安全事故。



技术实现要素:

为了解决上述存在的问题,本发明提出一种转炉吹炼终点渣泡快速消除的方法,该终点渣泡快速消除的方法先向转炉内加入白云石,在辅以渣面吹氮,通过白云石在高温下分解产生的co2气体迅速聚集上升,co气体随大量地co2气体逸出,在氮气吹扫强搅拌作用下,co气体和co2气体在转炉渣面形成的气泡破碎,从而在短时间内快速排出co气体,达到快速消泡的目的,操作简单,安全可靠,效率高,不影响冶炼周期。

为了实现上述目的,本发明采用以下方案,包括:

(1)转炉停止吹炼后,炉口少量炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉内炉渣泡沫化严重,迅速将氧枪操作模式选为“手动”;

(2)通过转炉高位料仓向炉内加入白云石;

(3)将氧枪喷头降至炉口水平线以下,“手动”开氮气,保证氮气射流完全覆盖渣面,吹氮30s后,停止吹氮;

(4)将氧枪自动提至等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°;

(5)转炉正常倾动,进行测温取样和出钢操作。

优选地,所述白云石的加入量为1.5~3.0kg/吨钢。

优选地,所述氮气压力为1.3~1.5mpa,氮气流量14000~16000m3/h。

本发明的优点在于:本发明所述转炉吹炼终点渣泡快速消除的方法,先向炉内加入白云石,由于白云石高温分解快速产生co2、cao和mgo,cao和mgo为高熔点物质,提高了炉渣的黏度和熔点,具有调渣作用,无需对过氧化炉渣进行改质,可直接进行溅渣护炉;白云石分解产生的co2气体增加了钢中气体形核中心,降低了co气泡的形成压力,co2气体迅速聚集上升,co气体随大量地co2气体逸出,在氮气吹扫强搅拌作用下,co气体和co2气体在转炉渣面形成的气泡破碎,从而在短时间内快速排出co气体,达到快速消泡的目的,操作简单,安全可靠,效率高,不影响冶炼周期。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,以利于本领域技术人员能够更加清楚的了解,本发明采用以下方案,包括:

(1)转炉停止吹炼后,炉口少量炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉内炉渣泡沫化严重,迅速将氧枪操作模式选为“手动”;

(2)通过转炉高位料仓向炉内加入1.5~3.0kg/吨钢白云石,白云石高温分解快速产生co2、cao和mgo,co气体随大量地co2气体逸出;

(3)将氧枪喷头降至炉口水平线以下,“手动”开氮气,氮气压力为1.3~1.5mpa,氮气流量14000~16000m3/h,保证氮气射流完全覆盖渣面,吹co气体和co2气体在转炉渣面形成的气泡破碎,氮30s后,停止吹氮;

(4)将氧枪自动提至等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,使得均匀钢水成分和温度,有利于渣中剩余气体更好地排出;

(5)转炉正常倾动,进行测温取样和出钢操作。

本发明所述转炉吹炼终点渣泡快速消除的方法,先向炉内加入白云石,由于白云石高温分解快速产生co2、cao和mgo,cao和mgo为高熔点物质,具有调渣作用,无需对过氧化炉渣进行改质,可直接进行溅渣护炉;白云石分解产生的co2气体迅速聚集上升,co气体随大量地co2气体逸出,在氮气吹扫强搅拌作用下,从而在短时间内快速排出co气体,达到快速消泡的目的,操作简单,安全可靠,效率高,不影响冶炼周期。

实施例1

以转炉冶炼swrch6a钢种为例,其粗炼钢水[c]含量要求≤0.04%:转炉提枪停止吹炼后,炉口部分炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉口火焰高度较高,说明炉内炉渣泡沫化程度严重,将氧枪操作模式选为“手动”;通过转炉高位料仓向炉内加入180kg白云石;按住“氧枪下降”按钮,手动下枪至4700mm,氧枪喷头降至炉口水平线以下-800mm位置,按“开氮”按钮,手动开氮,氮气射流完全覆盖渣面,氮气压力1.5mpa,氮气流量16000m3/h,吹氮30s后,按“关氮”按钮,手动关氮;按“氧枪等候点”按钮,将氧枪自动提至6500mm等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,再向倒渣侧倾斜84°,进行测温取样和倒渣操作;待倒渣操作结束后,转炉正常进行出钢操作。

实施例2

以转炉冶炼mlo8al钢种为例,其粗炼钢水[c]含量要求≤0.05%:转炉提枪停止吹炼后,炉口部分炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉口火焰高度较高,说明炉内炉渣泡沫化程度严重,将氧枪操作模式选为“手动”;通过转炉高位料仓向炉内加入150kg白云石;按住“氧枪下降”按钮,手动下枪至4800mm,氧枪喷头降至炉口水平线以下-700mm位置,按“开氮”按钮,手动开氮,氮气射流完全覆盖渣面,氮气压力1.5mpa,氮气流量16000m3/h,吹氮30s后,按“关氮”按钮,手动关氮;按“氧枪等候点”按钮,将氧枪自动提至6500mm等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,再向倒渣侧倾斜85°,进行测温取样和倒渣操作;待倒渣操作结束后,转炉正常进行出钢操作。

实施例3

以转炉冶炼钢种swrch10a为例,其粗炼钢水[c]含量要求≤0.07%:转炉提枪停止吹炼后,炉口部分炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉口火焰高度较高,说明炉内炉渣泡沫化程度严重,将氧枪操作模式选为“手动”;通过转炉高位料仓向炉内加入120kg白云石;按住“氧枪下降”按钮,手动下枪至4700mm,氧枪喷头降至炉口水平线以下-800mm位置,按“开氮”按钮,手动开氮,氮气射流完全覆盖渣面,氮气压力1.4mpa,氮气流量15000m3/h,吹氮30s后,按“关氮”按钮,手动关氮;按“氧枪等候点”按钮,将氧枪自动提至6500mm等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,再向倒渣侧倾斜83°,进行测温取样和倒渣操作;待倒渣操作结束后,转炉正常进行出钢操作。

实施例4

以转炉冶炼q235b钢种,补吹时间长,终点碳低导致炉渣泡沫化为例。粗炼钢水终点温度1600℃,但炼钢工艺技术规程要求出钢温度为1645℃-1665℃,为补偿终点温度,补吹时间长,钢水实测终点[c]含量0.05%,终点温度1652℃,转炉提枪停止吹炼后,炉口部分炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉口火焰高度较高,说明炉内炉渣泡沫化程度严重。此时,将氧枪操作模式选为“手动”;通过转炉高位料仓向炉内加入130kg白云石;按住“氧枪下降”按钮,手动下枪至4700mm,氧枪喷头降至炉口水平线以下-800mm位置,按“开氮”按钮,手动开氮,氮气射流完全覆盖渣面,氮气压力1.4mpa,氮气流量15000m3/h,吹氮30s后,按“关氮”按钮,手动关氮;按“氧枪等候点”按钮,将氧枪自动提至6500mm等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,再向倒渣侧倾斜84°,进行测温取样和倒渣操作;待倒渣操作结束后,转炉正常进行出钢操作。

实施例5

以转炉冶炼q345b钢种,为脱除[p],造成补吹时间长,终点过氧化,炉渣泡沫化严重为例。其粗炼钢水[p]含量0.050%,但炼钢工艺技术规程要求终点钢水[p]含量≤0.035%,为脱除[p],达到工艺对[p]含量要求,造成补吹时间长,钢水实测终点[c]含量0.07%,[p]含量0.030%,转炉提枪停止吹炼后,炉口部分炉渣外溢并伴有大量气体排出,炉口火焰高度较高,说明炉内炉渣泡沫化程度严重,将氧枪操作模式选为“手动”;通过转炉高位料仓向炉内加入120kg白云石;按住“氧枪下降”按钮,手动下枪至4700mm,氧枪喷头降至炉口水平线以下-800mm位置,按“开氮”按钮,手动开氮,氮气射流完全覆盖渣面,氮气压力1.5mpa,氮气流量16000m3/h,吹氮30s后,按“关氮”按钮,手动关氮;按“氧枪等候点”按钮,将氧枪自动提至6500mm等候点位置后,转炉向出钢侧倾斜30°,再向倒渣侧倾斜84°,进行测温取样和倒渣操作;待倒渣操作结束后,转炉正常进行出钢操作。

本发明上述实施例以白云石为主原料,其来源广泛,且价格便宜,投入转炉中,分解产生co2气体并辅以氮气吹扫强搅拌作用,充分促进了渣中co气体排出,有效解决了转炉吹炼终点渣泡问题,达到了快速消泡的目的,平均冶炼周期由35分钟缩短至32分钟,钢铁料消耗指标降低10-15kg/吨钢。另外,白云石分解后产生的cao和mgo高熔点物质起到了很好的调渣作用,出钢完毕后无需对过氧化炉渣进行改质,可直接进行溅渣护炉,有利于转炉炉况稳定。

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