一种转炉终渣稠化方法

文档序号:8218701阅读:468来源:国知局
一种转炉终渣稠化方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种转炉终渣稠化方法。
【背景技术】
[0002] 转炉炼钢时存在如下问题:转炉终渣FeO含量为16%左右,操作中存在补吹次数 多、时间短的问题,这会造成终渣过泡、粘度较低。而采用全留渣的过程操作模式,在拉碳及 放钢倒炉的过程中,存在跑渣量过多的问题,石灰消耗偏高,终渣碱度偏低,对全留渣造成 一定的影响。若出钢过程中采用挡渣球挡渣,过泡的炉渣造成挡渣成功率低,出钢后期卷渣 量大,钢包澄量较多,对钢包回磷造成不利影响。
[0003] 此外,目前转炉终渣MgO含量为7. 5%左右,炉渣耐火度偏低,溅渣护炉效果较差, 无法满足留渣操作的渣量要求。

【发明内容】

[0004] 针对上述问题,本发明提供了一种转炉终渣稠化的方法,通过调整冶炼10分钟后 的吹氧模式及加料方式,形成具有一定粘度、合适耐火度的炉渣,起到减少跑渣、减少钢包 渣量、提高溅渣护炉效果的作用。
[0005] 本发明所采用的技术方案如下:
[0006] 1)吹氧至10分钟时,进行压枪操作,即将枪位降低200mm,氧压保持0.75? 0. 80MPa,持续时间大于40秒。
[0007] 本步骤中,压枪操作可通过转炉炉口火焰进行监控,当钢水中的碳含量较低时,脱 碳速度明显变慢,火焰要收缩、发软打晃,颜色白亮,逐渐变得软而细长,并隐约看见氧枪轮 廓时,此时钢水碳含量约0. 1?0. 15%,钢水温度约1620?1670°C,应提枪结束吹炼,进行 测温、取样操作。
[0008] 优选的,步骤1)总供氧时间为11分?11分30秒。
[0009] 2)通过取样化验,钢水碳含量大于冶炼钢种要求或钢水温度低于冶炼钢种要求 时,进行补吹处理。
[0010] 优选的,补吹时间要不小于15秒(补吹时间对温度及碳含量的影响估算值如表 1),枪位与压枪操作枪位相同,氧压保持〇. 75?0. 80MPa。
[0011] 表1、补吹时间对温度及碳含量的影响估算表
[0012]
【主权项】
1. 一种转炉终渣稠化方法,包括: 1) 吹氧至10分钟时,进行压枪操作,所述压枪操作为将枪位降低200mm,氧压保持 0. 75?0. 80MPa,所述压枪操作持续时间大于40秒; 2) 取钢水样化验,钢水碳含量大于冶炼钢种要求或钢水温度低于冶炼钢种要求时,进 行补吹处理; 3) 放钢前加入生白云石或石灰作为稠化料,加入量为2?化g/t钢。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤1)总供氧时间为11?11分钟 30秒。
3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤2)中补吹时间不小于15秒,枪 位与压枪操作枪位相同,氧压保持0. 75?0. 80MPa。
【专利摘要】本发明公开了一种转炉终渣稠化方法,包括:1)吹氧至10分钟时,进行压枪操作,即将枪位降低200mm,氧压保持0.75~0.80MPa,持续时间大于40秒;2)通过取样化验,钢水碳含量大于冶炼钢种要求或钢水温度低于冶炼钢种要求时,进行补吹处理;3)放钢前加入生白云石或石灰作为稠化料,加入量为2~5kg/t钢。本发明通过优化转炉终点压枪及补吹,降低了炉渣FeO含量,提高了金属收得率,有利于提高挡渣成功率,减少钢包渣量,减少回磷,有利于提高溅渣护炉效果和炉龄,保证了留渣操作的渣量需求,有利于降低石灰消耗。
【IPC分类】C21C5-30, C21C5-36
【公开号】CN104531940
【申请号】CN201510003376
【发明人】李洪建, 王键, 刘志民, 张学民, 魏义胜, 张昭平, 姜兴辰, 赵圣功, 纪瑞东, 王尖锐, 郭达, 梁景玥, 孙翠华, 苗金鹏, 刘文凭, 王玉春
【申请人】山东钢铁股份有限公司
【公开日】2015年4月22日
【申请日】2015年1月5日
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