一种生产9Ni钢减少夹杂的方法与流程

文档序号:32338495发布日期:2022-11-26 08:52阅读:114来源:国知局
一种生产9ni钢减少夹杂的方法
技术领域
1.本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种生产9ni钢减少夹杂的方法。


背景技术:

2.9ni钢由于优良的耐低温性能,越来越受到用户的青睐。但是9ni钢对钢水纯净度要求极高,生产9ni钢由于钢水纯净度控制不好影响9ni钢性能,导致9ni钢探伤合格率偏低,9ni钢探伤合格率仅为85%。
3.为了提高生产9ni钢的钢水纯净度,将9ni钢的夹杂控制在较低水平,主要问题是解决9ni钢炉渣偏稀、渣扒不净的技术难题。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种生产9ni钢减少夹杂的方法,本发明通过钢水稠渣等措施解决了9ni钢炉渣偏稀、渣扒不净的技术难题,缩短了9ni钢水扒渣时间,提高扒渣效果,降低了9ni钢的钢水夹杂,提高了9ni钢的钢水质量。
5.为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
6.一种生产9ni钢快速扒渣方法,包括如下方法:
7.1)出钢成分温度控制:
8.a)9ni钢终点温度控制1550~1650℃,终点氧控制0.03%~0.09%;
9.b)出钢过程加1.2~2.0kg/t纯铝脱氧,将钢水中的氧尽可能脱净,生产脱氧产物al2o3夹杂,出钢后取样als成分控制在0.03~0.06%;
10.c)出钢过程吹氩,保证加入合金及改质剂熔化,促进脱氧产物上浮,氩气流量90~100m3/h,吹氩2~5分钟;
11.d)出钢末期采用挡渣措施,避免钢水下渣;
12.e)出钢后通过合金下料溜管加入改质剂5~10kg/t,加入钢水罐过程要求控制下料溜管的角度-30
°
~30
°
,将改质剂均匀铺洒在钢水罐表面;
13.2)钢水扒渣:
14.a)出钢后钢水吊到扒渣位进行扒渣,控制传搁时间在8~15分钟;
15.b)将钢水罐倾翻到20~30
°
渣面与罐口下沿齐平;
16.c)利用扒渣机将固化渣扒净;
17.d)扒渣过程视罐内渣面高度采取倾翻铁水罐,要求渣面始终与罐口下沿齐平。
18.所述改质剂成分包括:cao 70~95份、sio
2 0.5~10份、mgo 0.5~10份。
19.所述改质剂粒度为10~30mm。
20.扒渣后钢水吊到lf炉重新造渣、脱硫,成分温度合格后到rh循环脱气,上机浇注。
21.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
22.1)本专利发明了一种9ni钢减少夹杂控制方法,解决了9ni钢渣偏稀、扒渣时间长的技术难题,通过快速稠渣及扒渣,可以缩短扒渣时间,将扒渣时间由原来的50分钟缩短到
10分钟;
23.2)本发明通过快速扒渣,可以将渣中的al2o3约80%扒除,提高了扒渣效果,减少了内生夹杂;
24.3)本发明可以将9ni钢的夹杂控制在非常低的水平,铸坯中的全氧含量10~15ppm,探伤合格率达到99%以上。
具体实施方式
25.通过实施例对本发明进行更详细的描述,这些实施例仅仅是对本发明最佳实施方式的描述,并不对本发明的范围有任何的限制。
26.一种生产9ni钢减少夹杂的方法,主要工艺路线为:铁水预处理-转炉-钢水扒渣-lf炉-rh炉-铸机,即转炉出钢采取强脱氧,然后吊到钢水扒渣进行扒渣处理,将9ni钢水上的渣扒净,然后钢水经lf、rh炉处理,成分、温度合格后上机浇注。具体包括如下方法:
27.1)出钢成分温度控制:
28.a)9ni钢终点温度控制1550~1650℃,终点氧控制0.03%~0.09%;
29.b)出钢过程加1.2~2.0kg/t纯铝脱氧,将钢水中的氧尽可能脱净,生产脱氧产物al2o3夹杂,出钢后取样als成分控制在0.03~0.06%;
30.c)出钢过程吹氩,保证加入合金及改质剂熔化,促进脱氧产物上浮,氩气流量90~100m3/h,吹氩2~5分钟;
31.d)出钢末期采用挡渣措施,避免钢水下渣;
32.e)出钢后通过合金下料溜管加入改质剂5~10kg/t,加入钢水罐过程要求控制下料溜管的角度-30
°
~30
°
,将改质剂均匀铺洒在钢水罐表面;
33.2)钢水扒渣:
34.a)出钢后钢水吊到扒渣位进行扒渣,控制传搁时间在8~15分钟;
35.b)将钢水罐倾翻到20~30
°
渣面与罐口下沿齐平;
36.c)利用扒渣机将固化渣扒净;
37.d)扒渣过程视罐内渣面高度采取倾翻铁水罐,要求渣面始终与罐口下沿齐平。
38.所述改质剂成分包括:cao 70~95份、sio
2 0.5~10份、mgo 0.5~10份。
39.所述改质剂粒度为10~30mm。
40.扒渣后钢水吊到lf炉重新造渣、脱硫,成分温度合格后到rh循环脱气,上机浇注。
41.实施例1:
42.一种生产9ni钢减少夹杂的方法,包括如下方法:
43.1)工艺路线:铁水预处理

转炉

氩站

lf

rh

铸机,冶炼9ni钢;
44.2)终点温度1592℃,终点氧0.052%;
45.3)转炉出钢1/4时,加入金属锰1.8吨,1.5kg/t纯铝脱氧,出钢后取样als成分控制在0.03~0.06%;加合金同时开启底吹氩,大流量(90m3/h)吹氩气2分钟,保证合金熔化;
46.4)滑板挡渣出钢,避免钢水罐下渣,;
47.5)出钢后通过合金下料溜管加入改质剂6kg/t;改质剂加入钢水罐过程控制下料溜管的角度为-30
°
~30
°
;改质剂成分包括:cao 80份、sio
2 7份、mgo 7份;改质剂粒度为10~30mm;
48.6)钢水罐吊到扒渣位进行扒渣,控制传搁时间在12分钟;
49.7)倾翻铁水罐到20~30
°
,保证渣面与罐口齐平;
50.8)操作扒渣机,将罐内固化渣扒除,露出钢水面;
51.9)扒渣结束,将钢水吊到精炼lf炉处理;
52.10)扒渣后钢水吊到lf炉重新造渣、脱硫,成分温度合格后到rh循环脱气,上机浇注。
53.实施例2:
54.一种生产9ni钢减少夹杂的方法,包括如下方法:
55.1)工艺路线:铁水预处理

转炉

氩站

lf

rh

铸机,冶炼9ni钢;
56.2)9ni钢终点温度控制1620℃,终点氧控制0.087%;
57.3)出钢过程加1.8kg/t纯铝脱氧,将钢水中的氧尽可能脱净,生产脱氧产物al2o3夹杂,出钢后取样als成分控制在0.03~0.06%;出钢过程吹氩,保证加入合金及改质剂熔化,促进脱氧产物上浮,氩气流量95m3/h,吹氩3分钟;
58.4)出钢末期采用挡渣措施,避免钢水下渣;
59.5)出钢后通过合金下料溜管加入改质剂6kg/t,加入钢水罐过程要求控制下料溜管的角度-30
°
~30
°
,将改质剂均匀铺洒在钢水罐表面;改质剂成分包括:cao 85份、sio26份、mgo 8份;改质剂粒度为10~30mm;
60.6)出钢后钢水吊到扒渣位进行扒渣,控制传搁时间在12分钟;
61.7)将钢水罐倾翻到20~30
°
渣面与罐口下沿齐平;
62.8)利用扒渣机将固化渣扒净;
63.9)扒渣过程视罐内渣面高度采取倾翻铁水罐,要求渣面始终与罐口下沿齐平。
64.10)扒渣后钢水吊到lf炉重新造渣、脱硫,成分温度合格后到rh循环脱气,上机浇注。
65.实施例3:
66.一种生产9ni钢减少夹杂的方法,包括如下方法:
67.1)工艺路线:铁水预处理

转炉

氩站

lf

rh

铸机,冶炼9ni钢;
68.2)9ni钢终点温度控制1585℃,终点氧控制0.060%;
69.3)出钢过程加1.4kg/t纯铝脱氧,将钢水中的氧尽可能脱净,生产脱氧产物al2o3夹杂,出钢后取样als成分控制在0.03~0.06%;出钢过程吹氩,保证加入合金及改质剂熔化,促进脱氧产物上浮,氩气流量98m3/h,吹氩4分钟;
70.4)出钢末期采用挡渣措施,避免钢水下渣;
71.5)出钢后通过合金下料溜管加入改质剂8kg/t,加入钢水罐过程要求控制下料溜管的角度-30
°
~30
°
,将改质剂均匀铺洒在钢水罐表面;改质剂成分包括:cao 75份、sio28份、mgo 6份;改质剂粒度为10~30mm;
72.6)出钢后钢水吊到扒渣位进行扒渣,控制传搁时间在10分钟;
73.7)将钢水罐倾翻到20~30
°
渣面与罐口下沿齐平;
74.8)利用扒渣机将固化渣扒净;
75.9)扒渣过程视罐内渣面高度采取倾翻铁水罐,要求渣面始终与罐口下沿齐平。
76.10)扒渣后钢水吊到lf炉重新造渣、脱硫,成分温度合格后到rh循环脱气,上机浇
注。
77.与现有技术相比:原有工艺是转炉出钢后先进lf炉升温造渣,渣中al2o3含量高,渣偏稀,扒渣时间偏长,需要达到50分钟;而本发明具有以下技术特点:1、出钢后钢水罐稠渣;2、稠渣后直接扒渣;3、由于稠渣后钢水罐表面渣基本都是固态渣,扒渣效率高,扒渣效果好。
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