肥槽回填用自密实水泥土浆液的制作方法

文档序号:12450508阅读:4420来源:国知局

本发明属于建筑地基基础施工中的肥槽回填用材料,特别涉及一种新型自密实水泥土浆液。可用于建筑基坑肥槽回填,也可用于地基局部换填或空洞回填等。自密实性是指其高流动性、不离析、均匀性和稳定性,浇筑时依靠其自身流动,无需振动而达到密实的性能,特别用于难以浇筑甚至无法浇筑的部位。



背景技术:

目前大部分建筑工程肥槽回填设计为素土或2:8灰土或3:7灰土回填,而实际施工时均采用土方车或铲车直接倒入填土方式,有的基坑肥槽深十几米,一夜就填满了。监理也疏于监管,导致肥槽回填质量极差。以北京某大厦肥槽回填为例,采用该方法回填后不到两年时间,由于水的浸泡,导致肥槽部位填土沉降陷落,进而导致该部位埋设的多种管线折断,造成该大厦停电停水停气等严重后果。为了修复肥槽填土密实,采用了小型设备单管旋喷钻机进行高压旋喷注浆,造价超过300万元,建设方被迫起诉施工方,损失金额巨大。这是一起典型的由于肥槽回填施工质量引起的合同纠纷的案例。

还有因肥槽狭窄,无法实施回填土分层夯实,由于低标号混凝土和砂浆价格高,膨胀混凝土或发泡混凝土价格更高,于是选择级配砂石作回填料,相应采用了“水夯法”,即边填料边用水冲使之密实,这种做法也是不可取的。一种情况底板上设后浇带,尚可通过坑内的抽水井将该部分水抽出;另一种情况则是未设后浇带,这些水对该部分建构筑物浮力不可忽视,某工程由于采用水夯法回填肥槽导致底板开裂即是一失败案例。

尤其当有不良地质情况时及时回填是十分必要的,又由于肥槽狭窄若采用水夯法,其后果将是很严重的,例如有顺向基坑的煤层,大量水的灌入可能导致临近建构筑物地基基础水浸、开裂,严重还可造成滑坡坍塌。

更有甚者,肥槽回填不密实,就盲目拆除锚杆,导致基坑坍塌,临近管线断裂,或“水漫金山”,或“浓烟滚滚豪气冲天”;也有造成临近建构筑物严重损毁。

由于肥槽回填不密实,长期渗水浸泡沉陷,也是导致临近道路沉陷造成车毁人亡的原因。

因此要求施工方采用合适的材料及方法进行回填,既可保证质量、安全、快捷又经济环保,是非常必要的。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种肥槽回填用自密实水泥土浆液,以解决现有技术存在的由于肥槽回填不密实而导致的各种上述问题。

本发明的技术方案是:一种肥槽回填用自密实水泥土浆液,其特征在于:基本配方为每立方米中所用材料为:水泥100~400kg、就地取土500~900kg、石屑或石粉200~400kg和粉煤灰50~100kg,其余体积为水,将上述材料用搅拌机搅拌均匀后浇筑到肥槽内。粉煤灰有低标号水泥作用,同时提高拌合料的可泵性。

还包括占水泥重量1~3%的速凝剂或早强剂1~3%;速凝剂作用是促进拌合料快速凝固,并提高其早期强度;早强剂能够提高其早期强度,缩短凝结时间。如必要可采用高标号水泥,省去速凝剂和早强剂,简化配方及工序。

所述的水泥包括普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合水泥;就地取的土包括粉土、粘性土、砂土或砂卵石土;所述的石屑为石子分选的副产品,用来调节水泥土拌合料的可泵性、比重及强度。

如现场采用砂卵石土,经试验可不再掺入石屑及粉煤灰,简化配方及工序。

检测刚搅拌好的水泥土浆液特性应满足:坍落度达260mm,坍落扩展度达600mm,比重可调范围宽1.01~1.90;在28天时检测的强度在0.8MPa以上;渗透系数达1.0×10-6cm/s。

其工艺采用现场搅拌,就地取土,采用可自动计量的强制式搅拌机搅拌,用地泵输送浇筑。

委托专门混凝土搅拌站进行搅拌好后,用混凝土罐车运至现场,直接浇筑或采用地泵或汽车泵等进行浇筑。

本发明的有益效果是:免去振捣程序,靠自重成型,减少施工噪音,改善工人工作环境和周围居民的居住环境。解决了不易或无法振捣作业的问题(如肥槽过于狭窄而深)。提高浇筑速度,缩短施工工期。节约人工,减轻了工人劳动强度。由于其就地取材节约了材料费用且减少土方外运费用,还可利用工业废料如粉煤灰、石屑等,比混凝土砂浆有明显的成本优势,经济效益显著。使肥槽回填保证质量、安全、快捷又经济环保,克服了传统回填方法对周围环境不利影响。所以其经济效益显著,社会效益和环保效益明显。

附图说明

图1是本发明自密实水泥土浆液搅制工艺流程图。

具体实施方式

参见图1,采用本发明一种肥槽回填用自密实水泥土浆液的施工工艺,主要流程包括:

1、对施工现场进行常规的三通一平,施工设备进场。

2、强制式搅拌机就位、安装、调试,搭设必要的防尘棚。

3、输送地泵就位安装调试。

4、现场土质挑选或筛选。

5、料场规划,临水临电接通。

6、石屑或石粉及粉煤灰等进场;水泥及外加剂进场,这些材料经实验室复试合格。

7、按设计配比试搅拌并测试:采用的材料配方为每立方米中所用材料为:水泥100~400kg、就地取土500~900kg、石屑或石粉200~400kg、粉煤灰50~100kg,其余为水,将上述材料用搅拌机搅拌均匀;对搅拌后的水泥土浆液的性能进行测试,应满足:坍落度达260mm,坍落扩展度达600mm,比重可调范围宽达1.01~1.90;28天试样强度可控制在0.8MPa以上;渗透系数达1.0×0-6cm/s。测试样本的制备按试验规程要求制备即可。

8、正式搅拌生产水泥土浆液,搅拌均匀即可,一般搅拌2~3分钟。

9、地泵输送浇筑。

还可以在原料中加入1~3%水泥重量比的速凝剂或早强剂,速凝剂作用是促进拌合料快速凝固,并提高其早期强度;早强剂能够提高其早期强度,缩短凝结时间。如必要可采用高标号水泥,省去速凝剂和早强剂,简化配方及工序。

所述的水泥包括普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合水泥;就地取的土包括粉土、粘性土、砂土或砂卵石土;所述的石屑为石子分选的副产品,用来调节水泥土拌合料的可泵性、比重及强度。

如现场采用砂卵石土,经试验可不再掺入石屑及粉煤灰,简化配方及工序。

其工艺采用现场搅拌,就地取土,采用可自动计量的强制式搅拌机搅拌,用地泵输送浇筑。

委托专门混凝土搅拌站进行搅拌好后,用混凝土罐车运至现场,直接浇筑或采用地泵或汽车泵等进行浇筑。

下面是本发明与两个现有技术施工方案的技术效果对比实例:

北京市丰台区某基坑,深21.8m,周长约800m,地层:上部6m为填土及粉土,下部为砂卵石地层。水位在基坑底下1m。基坑支护体系设计为桩锚体系,桩径800mm,桩间距1.5m,锚杆为一桩一锚,间距为1.5m,共设置了5道,长度为23~26m。腰梁为28B工字钢两根。肥槽设计预留0.8m宽。

施工过程中尽管采用了垂直度较好的旋挖钻机,但仍然难免出现桩垂直度不易保证的情况。多处出现“大肚子”和混凝土超灌现象。锚杆施工上钢梁张拉锁定后,发现大部分肥槽宽度不足0.4m。而且还有截断的钢绞线外留长度10~20cm。如果人站在如此狭窄的肥槽中分层填土,分层夯实,显然是不能实现的。施工单位还提出了回收钢梁的想法,如果肥槽回填不密实,就盲目拆除锚杆显然会导致基坑支护桩变形甚至坍塌,严重还会造成临近道路管线或建构筑物损毁。为此提出了三个方案,其中前面两个方案是采用现有技术,第三个方案是采用本发明的技术方案,对三者进行技术效果的比较。

方案一:采用素土回填,分层回填分层夯实,该传统方案显然不能实施,如此狭窄的空间分层填分层夯,人不能进去,无法实现,因而也不能实现拆除回收钢梁的想法。

方案二:采用级配砂石回填,采用水夯法,该方法在北京地区极少采用,尤其如此大面积大深度基坑,尚无先例,需要大量的水,地层中本没有水,如此大量的水灌入地层中,或可对基坑稳定造成严重破坏,而且对建筑物的浮力破坏也无法准确预估,最后还是放弃。

方案三:采用本发明自密实水泥土浆液回填。该方案可以保证安全回填,不会对现有支护体系造成破坏,能实现拆除锚杆的想法,比低标号或砂浆混凝土节约造价50%以上,按理论方量计算,14000m3,可节约200万元直接成本。少外运渣土14000 m3,运费及消纳节约35万元。钢梁回收直接收益100万元。由此可看出其经济效益社会效益及环保效益是明显的。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1