气田含醇污水预处理方法

文档序号:4807381阅读:235来源:国知局
专利名称:气田含醇污水预处理方法
技术领域
本发明用于高矿化度、低PH值、机杂含量较高的气田含醇污水预处理方法。
运行情况由于该装置的设计没有考虑处理污水的本质特性(即高矿化度、低PH值、机杂含量较高),使得装置在运行过程中经常出现再生主要装置精馏塔经常堵塞,装置设备经常被腐蚀穿孔的现象,严重影响装置的正常运行,对气田的正常生产带来一定的影响。
本发明是这样实现的PH值调节剂为NaOH;调节污水7.5≤PH≤8.5;H2O2加入量0.05~0.10ml/L;
混凝剂2B(聚二甲基二烯丙基氯化铵)加入量1.0~2.0mg/L;缓蚀阻垢剂由HEDD(羟基磷酸盐)加量为10.0mg/L,磺酸盐阻垢分散剂加量为20.0mg/L,唑类化合物加量为2.0mg/L来组成。
工艺流程如下1.气田含醇污水经粗滤器进行初步过滤;2.经增压泵1将原料水打入700m3原料水罐进行固、液分离;3.经过分离后的污水经增压泵打入5m3反应罐;4.在进行第3步的同时,给污水加入NaOH、H2O2经管道混合器进行混合处理;5.经过5m3反应罐的污水加入混凝剂2B进入700m3混凝沉降罐,进一步进行固、液分离;6.分离后的污水经增压泵2将污水打入甲醇回收单元;7.在进行第6步的同时向污水中加入缓蚀阻垢剂。
经过预处理及甲醇回收装置处理后的回罐污水均达到国家环保要求,即甲醇≤0.1%,机杂和含钠量≤5.0mg/L,总铁离子≤0.5mg/L,阻垢率在95%~100%,碳钢腐蚀率≤0.2mm/a。
实施例1表1污水预处理前后水质变化情况

实施例2表2污水预处理前后水质变化情况

实施例3表3污水预处理前后水质变化情况

从表中数据可以看出污水经过前处理后,污水的PH值有了明显的提高,Ca2+、Mg2、∑Fe含量明显降低,污水透光率几乎与蒸馏水相同。
经过预处理后的污水在下游甲醇回收单元进行处理时,在设备、管线内无沉淀生成,无堵塞现象发生,阻垢率为95~100%,对装置区设备管线的腐蚀率可以控制在0.2mm/a以下。
权利要求
1.气田含醇污水预处理方法,其特征步骤为①气田含醇污水经粗滤器进行初步过滤;②经增压泵(1)将原料水打入原料水罐进行固、液分离;③分离后的污水加入PH值调节剂为NaOH;调节污水7.5≤PH≤8.5;并加入氧化剂H2O2,经管道混合器进行混合处理;④进入反应罐,并加入1.0~2.0mg/L混凝剂2B,反应0.5小时;⑤然后进入混凝沉降罐,进一步进行固、液分离;⑥分离后的污水经增压泵(2)将污水打入甲醇回收单元,同时向污水中加入缓蚀阻垢剂。
2.根据权利要求1所述的气田含醇污水预处理方法,其特征在于H2O2加入量为0.05~0.10ml/L;
3.根据权利要求1所述的气田含醇污水预处理方法,其特征在于混凝剂2B为聚二甲基二烯丙基氯化铵,其加入量为1.0~2.0mg/L;
4.根据权利要求1所述的气田含醇污水预处理方法,其特征在于缓蚀阻垢剂由HEDD(羟基磷酸盐)加量为10.0mg/L,磺酸盐阻垢分散剂加量为20.0mg/L,唑类化合物加量为2.0mg/L组成。
全文摘要
一种用于高矿化度、低pH值、机杂含量较高的气田含醇污水预处理方法,气田含醇污水经粗滤器进行初步过滤,将原料水打入原料水罐进行固、液分离,再加入pH值调节剂为NaOH,调节污水7.5≤pH≤8.5;并加入氧化剂H
文档编号C02F9/02GK1436741SQ0210391
公开日2003年8月20日 申请日期2002年2月7日 优先权日2002年2月7日
发明者朱天寿, 吴新民, 刘峰, 李泽新 申请人:中国石油天然气股份有限公司
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