本实用新型涉及一种熔体管道切换装置。
背景技术:
化纤厂的纺丝设备上,传统的熔体过滤装置通常只有一个过滤口,只能存放一个过滤桶,一般都是通过切换阀来进行切换,在更换过滤桶的过程中必须停机,影响了生产的连续性,不仅提高了单位耗电,而且在停机过程中由于冷却会出现熔体凝固在管道内的重大故障,不得不更换管道和相关设施,还会出现因停机而导致的许多其他问题,造成不必要的损失。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种不停产可连续作业的熔体管道切换装置。
本实用新型采用的技术方案是:一种熔体管道切换装置,包括箱体、进料口和出料口,所述的箱体内设置有上切换阀和下切换阀,所述的进料口包括上进料口和下进料口,所述的出料口包括上出料口和下出料口,每个出料口都连接了一个过滤桶,形成了并联的、可控的两条熔体通道。
作为上述方案的进一步设置,所述的箱体内还设置有加热器。
所述的箱体上设置排气口,所述的上切换阀和下切换阀上带有隔热橡胶。
本实用新型的有益效果是:不需要关闭挤出机和下料口,在不停产的前提下就可进行手动切换熔体通道,从而不需要设置价格昂贵的液压驱动换网装置,直接就能进行手动更换过滤桶。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图中:1、箱体;2、进料口;3、出料口;11、上切换阀;12、下切换阀;13、隔热橡胶;14、加热器;15、排气口;21、上进料口;22、下进料口;31、上出料口;32、下出料口。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。
实施例1
一种熔体管道切换装置,包括箱体1、进料口2和出料口3,所述的进料口2包括上进料口21和下进料口22,所述的出料口3包括上出料口31和下出料口32,每个出料口都连接了一个过滤桶(过滤桶并非是切换装置的必要特征,未图示),形成了并联的、可控的两条熔体通道。
每条通道上设置有上切换阀11和下切换阀12,通过上、下切换阀的设置,不需要关闭挤出机和下料口,在不影响生产的前提下可进行手动切换熔体通道,而且不需要价格昂贵的液压驱动换网装置,直接进行手动操作;上切换阀11和下切换阀12上带有隔热橡胶13,保证操作的安全性和可行性;
本实施例中,箱体1内还设置有加热器14,可以补充换网过程中热量的损失,和换网器相连的熔体管带有导热油加热,可以保证整个换网过程的顺利进行。本实施例还设置了良好的隔热措施保证操作的安全性和节能降耗。
本实施例中,所述的箱体1上设置排气口15。
在正常情况中,PET粒子通过挤出机熔融后,PET熔体从上进料口21进入,再从上出料口31流出;使用日久,当过滤装置不够通畅的时候,通过上切换阀11慢慢关闭,同时慢慢打开下切换阀12,让熔体从下进料口22进入,再从下出料口32出去,整个过程不需要停止挤出机及下料口,就可以对过滤桶进行在线切换。