一种低成本冶炼管线钢的方法

文档序号:9271116阅读:470来源:国知局
一种低成本冶炼管线钢的方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于冶金领域,设及一种低成本冶炼管线钢的方法。
[0002] 的一种炼钢工艺,设及管线品种钢低成本制造和稳定控制钢水夹杂物水平的工 艺,通过转炉留渣操作与吹炼终点精准的成分和温度控制,出钢脱氧合金化强脱氧操作,精 炼炉前期快速化渣升温,强化底吹静揽工艺,巧处理工艺优化,使整个冶炼过程石灰等原辅 料消耗降低,转炉渣量减少,钢水收得率提高,轴制钢板夹杂物改判率减少,提高经济效益。
【背景技术】
[0003] 随着钢铁企业竞争压力的逐步恶化,降低品种钢冶炼成本,提高企业市场竞争力, 越来越成为企业研究的课题,降低生产冶炼成本,减少轴制钢板改判率成为技术人员迫切 解决的问题。由于管线钢轴制成品的C、P、S元素要求苛刻,生产难度较大,转炉冶炼过程中 活性石灰消耗量大,冶炼过程渣量大,导致了真空管线钢钢铁料消耗巨大,同时也造成了钢 水中氧含量异常高,在精炼后续的钢水脱氧、造渣脱硫过程中,产生了大量B类夹杂物,造 成了大量轴制成品的管线钢因夹杂物不合而改判,因此,降低转炉渣量、提高钢水收得率、 提高钢水洁净度和冶炼极低C、极低P、极低S管线品种钢成为生产过程中的瓶颈,为了突破 该个限制性环节,开发了一种低成本冶炼品种管线钢的生产控制工艺,特别是对于批量生 产的真空管线钢是急需解决的一个问题。

【发明内容】

[0004] 本发明的目的是提供一种低成本冶炼管线钢的方法,该方法采用;铁水倒罐一铁 水预处理一B0F-LF-RH-CCM流程,通过转炉留渣瓣渣操作,炉后强脱氧工艺优化,精 炼炉渣系调整,精炼巧处理优化、RH工序优化底吹静揽技术,可有效提高钢水收得率,提高 精炼合金收得率,去除钢水内生夹杂物,提高钢水洁净度,有效的提高了铸巧的内部质量。
[0005] 本发明的目的通过W下技术方案实现:
[0006] -种低成本冶炼管线钢的方法,其特征在于该方法具体步骤如下:
[0007] 1)出钢结束后直接倒渣,炉内留渣约3~5吨,此时将转炉垂直,采用氮气瓣渣护 炉,通过瓣渣护炉让2~3吨炉渣粘附与炉壁,很稳定的粘附在炉壁上不至于脱落,实现护 炉;同时减少了瓣渣料的使用量,并且一部分处于烙融状态的炉渣留在炉底,加废钢、兑铁 水后再次与卷入炉渣中参与冶炼反应,烙融状态的炉渣提高了石灰、轻烧的烙化速率,达到 转炉前期脱磯的目的,减少了脱磯、脱硫的石灰使用量,降低了整体了炉渣渣量;由于总渣 量的降低,渣中的氧化铁含量降低,提高了钢水收得率;
[000引 2)严格控制出钢过程中的下渣量,控制下渣量《化g/t,防止有氧化性的炉渣进 入钢水,降低合金收得率;转炉出钢过程采用侣块强脱氧模式,当钢水出至钢包1/4时加入 侣块进行脱氧,每炉最少加入量350Kg,最大加入量500Kg,炉后脱氧结束后加入合金,提高 了合金收得率,Mn收得率由97%提高到99%,Si收得率由96%提高到98% ;
[0009] 3)提高钢水的洁净度,减少夹杂物不合格的改判量,通过精炼渣系调整,改善LF 脱硫后的炉渣碱度,降低脱硫后炉渣的烙点,从而提高炉渣的活度,增加炉渣的对夹杂物的 吸附作用,实现降低因夹杂物不合格的改判量。
[0010] 4)进行巧处理工艺的优化,巧处理工艺由原来的LF处理结束后进行巧处理改进 为RH真空结束后巧处,提高了巧的收得率,增加钢水的巧处理效果,提高了RH工序炉渣的 活度,同时增加炉渣中的巧含量,炉渣碱度有所增加,最终提高了炉渣对夹杂物的吸附能 力;
[0011] 5)静揽优化技术的实施,当RH真空结束后及时打开底吹氣气,破真空时依靠真 空室内大于1个大气压的压力将渣面冲破,同时较大的氣气流量将渣面充分与钢水接触, 使抽真空时凝固的炉渣迅速液化,当炉渣液化后喂入无缝纯巧线,一部分巧线进入炉渣后, 炉渣中巧含量迅速增加,炉渣的碱度随之增加,碱度增加后吸附侣系、娃系夹杂物的能力增 加,钢水的纯净度随之增加,在巧处理后及时向渣面加入碳化稻壳,改善炉渣表面张力,在 炉渣与碳化稻壳之间形成一层薄薄的气体,隔绝了炉渣与空气的接触,保证了炉渣保持液 态的时间,增加了炉渣吸附夹杂物、提高钢水纯净度。
[0012]本发明中,步骤3)具体操作方法为;LF脱硫结束后,在吊包前3分钟采用低电流、 低电压加热,氣气流量100~2(K)L/min,每袋加入时间间隔> 30秒;加入石英砂80Kg至 120Kg,保证石英砂充分烙化不卷入钢水中。
[0013]本发明采用一种创新的生产方式达到提高钢水收得率、提高产品内部质量的稳定 控制,通过转炉留渣瓣渣操作,转炉炉后强脱氧工艺优化、精炼渣系调整,精炼炉巧处理工 艺优化、强化底吹静揽技术等工艺优化和操作改进等措施,保证整个冶炼过程综合成本的 降低及内部质量改判率的下降。
[0014]本发明成功解决了管线钢冶炼过程成本波动大的控制难点,降低了冶炼区域原辅 料的使用量,提高了钢水收得率;特别是保证展宽轴制时,冶炼过程稳定控制夹杂物,轴审U 成品夹杂物含量稳定控制在99%W上水平。此工艺稳定提高了管线钢冶炼过程中成本控 审IJ,减少轴制钢板因夹杂物不合改判率,从而降低了管线钢的生产成本,大幅度提高经济效 益rm. 〇
【具体实施方式】
[0015]一种低成本冶炼管线钢的方法,具体步骤如下:
[0016]转炉炉长根据转炉出钢时炉渣粘稠度、炉渣总量进行判断,出钢结束后直接倒渣, 炉内留渣约3~5吨为宜,此时将转炉垂直,采用氮气瓣渣护炉,通过瓣渣护炉可让约2~3 吨炉渣粘附与炉壁,经现场操作经验可判断,此时粘附与炉壁的渣量适当,能很稳定的粘附 在炉壁上不至于脱落,达到护炉的目的,同时减少了瓣渣料的使用量,并且一部分处于烙融 状态的炉渣留在炉底,加废钢、兑铁水后会再次与卷入炉渣中参与冶炼反应,由于该种烙融 状态的炉渣提高了石灰、轻烧的烙化速率,达到转炉前期脱磯的目的,减少了脱磯、脱硫的 石灰使用量,降低了整体了炉渣渣量,由于总渣量的降低,渣中的氧化铁含量有所降低,钢 水收得率得到了提高。
[0017]严格控制出钢过程中的下渣量,控制下渣量《化g/t,防止有氧化性的炉渣进入钢 水,降低合金收得率;转炉出钢过程采用侣块强脱氧模式,当钢水出至钢包1/4时加入侣块 进行脱氧,每炉最少加入量350Kg,最大加入量500Kg,炉后脱氧结束后加入合金,此方法提 高了合金收得率,Mn由97%提高到99%,Si由96%提高到98%。
[0018] 提高钢水的洁净度,减少夹杂物不合格的改判量,通过精炼渣系调整,改善LF脱 硫后的炉渣碱度,降低脱硫后炉渣的烙点,从而提高了炉渣的活度,增加了炉渣的对夹杂物 的吸附作用,达到降低因夹杂物不合格的改判量,具体操作方法为,LF脱硫结束后,在吊包 前3分钟义用低电流、低电压加热,氣气流量100~20化/min,每袋加入时
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