一种低成本冶炼管线钢的方法_2

文档序号:9271116阅读:来源:国知局
间间隔> 30秒; 加入石英砂80Kg至120Kg,保证石英砂充分烙化不卷入渣中。
[0019] 进行了巧处理工艺的优化,巧处理工艺由原来的LF处理结束后进行巧处理改进 为RH真空结束后巧处理,此方法提高了巧的收得率,增加钢水的巧处理效果,提高了RH工 序炉渣的活度,同时增加炉渣中的巧含量,炉渣碱度有所增加,最终提高了炉渣对夹杂物的 吸附能力。
[0020] 提高静揽优化技术的实施,当RH真空结束后及时打开底吹氣气,破真空时依靠真 空室内大于1个大气压的压力将渣面冲破,同时较大的氣气流量将渣面充分与钢水接触, 使抽真空时凝固的炉渣迅速液化,当炉渣液化后喂入无缝纯巧线,一部分巧线进入炉渣后, 炉渣中巧含量迅速增加,炉渣的碱度随之增加,碱度增加后吸附侣系、娃系夹杂物的能力增 加,因此钢水的纯净度随之增加,在巧处理后及时向渣面加入碳化稻壳,碳化稻壳的作用可 W改善炉渣表面张力,在炉渣与碳化稻壳之间可W形成一层薄薄的气体,隔绝了炉渣与空 气的接触,保证了炉渣保持液态的时间,增加了炉渣吸附夹杂物、提高钢水纯净度的目的。 [00川 实施例
[0022] 一种低成本冶炼管线钢的控制工艺,该工艺要求转炉通过留渣(约2~3吨)操 作、吹炼终点精准的成分(出钢碳控制在0. 〇26%《C《0. 040% )控制与温度控制(出钢 温度1640度~1680度),出钢脱氧合金化强脱氧(加入纯侣块最少350Kg)操作,精炼炉前 期快速化渣升温,强化底吹静揽工艺,巧处理工艺优化,底吹静揽技术,使整个冶炼过程石 灰消耗降低,转炉渣量减少(总渣量约减少3吨),钢水收得率提高,轴制钢板夹杂物改判率 降低,提高经济效益。
[0023] 本实施例选择X70-3钢种,其化学成分见表1,整个冶炼过程控制如下:
[0024] 表1X70-3化学成份(% )
[00巧]
[0026] (1)转炉吹炼,转炉冶炼过程加入的原辅料见表2。
[0027] 表2转炉原辅料加入量(% )
[0028]
[002引 似转炉吹炼,吹炼终点成分和温度控制见表3。
[0030] 表3转炉终点成分(%)
[0031]
[0032] (3)转炉炉后脱氧造渣合金化。出钢过程辅料加过顺序;石灰一合金一侣块,加入 量和炉后成分控制见表4。
[0033] 表4炉后成分(%)
[0034]
[00巧](4)精炼脱氧、造渣脱硫,去夹杂工艺。控制底吹氣气,用侣丝对渣进行扩散脱氧, 根据渣况加石灰、蛋石进行造渣脱硫,脱硫结束后加入石英砂进行调渣。具体用量见表4,精 炼处理结束渣样成分见表5。
[0036] 表5精炼数据(%)
[0037]
[0038] 表6精炼炉结束渣成份(% )
[0039]
[0040] (5)RH真空保持时间、真空度、巧处理工艺、碳化稻壳加入量,具体见表7。
[00川表7RH精炼数据(%)
[0042]
[0043] (6)转炉造渣量、钢水收得率、夹杂物合格率、LF处理时间。
[0044] 表8X70-3综合消耗(% )
[0045]
【主权项】
1. 一种低成本冶炼管线钢的方法,其特征方法具体步骤如下: 1) 出钢结束后直接倒渣,炉内留渣约3~5吨,此时将转炉垂直,采用氮气溅渣护炉,通 过溅渣护炉让2~3吨炉渣粘附与炉壁,很稳定的粘附在炉壁上不至于脱落,实现护炉;同 时减少了溅渣料的使用量,并且一部分处于熔融状态的炉渣留在炉底,加废钢、兑铁水后再 次卷入炉渣中参与冶炼反应,熔融状态的炉渣提高了石灰、轻烧的熔化速率,达到转炉前期 脱磷的目的,减少了脱磷、脱硫的石灰使用量,降低了整体炉渣渣量油于总渣量的降低,渣 中的氧化铁含量降低,提高了钢水收得率; 2) 严格控制出钢过程中的下渣量,控制下渣量< 2kg/t,防止有氧化性的炉渣进入钢 水,降低合金收得率;转炉出钢过程采用铝块强脱氧,当钢水出至钢包1/4时加入铝块进行 脱氧,每炉最少加入量350Kg,最大加入量500Kg,炉后脱氧结束后加入合金,提高了合金收 得率,Mn收得率由97%提高到99%,Si收得率由96%提高到98% ; 3) 提高钢水的洁净度,减少夹杂物不合格的改判量,通过精炼渣系调整,调整LF脱硫 后的炉渣碱度,降低脱硫后炉渣的熔点,从而提高炉渣的活度,增加炉渣的对夹杂物的吸附 作用,实现降低因夹杂物不合格的改判量; 4) 进行钙处理工艺的优化,钙处理工艺由原来的LF处理结束后钙处理改进为RH真空 结束后钙处理,提高了钙的收得率,增加钢水的钙处理效果,提高了 RH工序炉渣的活度,同 时增加炉渣中的钙含量,炉渣碱度有所增加,最终提高了炉渣对夹杂物的吸附能力; 5) 静搅优化技术的实施,当RH真空结束后及时打开底吹氩气,破真空时依靠真空室内 大于1个大气压的压力将渣面冲破,同时较大的氩气流量将渣面充分与钢水接触,使抽真 空时凝固的炉渣迅速液化,当炉渣液化后喂入无缝纯钙线,一部分钙线进入炉渣后,炉渣中 钙含量迅速增加,炉渣的碱度随之增加,碱度增加后吸附铝系、硅系夹杂物的能力增加,钢 水的纯净度随之增加,在钙处理后及时向渣面加入碳化稻壳,改善炉渣表面张力,在炉渣与 碳化稻壳之间形成一层薄薄的气体,隔绝了炉渣与空气的接触,提高了炉渣保持液态的时 间,增加了炉渣吸附夹杂物、提高钢水纯净度。2. 根据权利要求1所述的低成本冶炼管线钢的方法,其特征在于:步骤3)具体操作方 法为:LF脱硫结束后,在吊包前3分钟采用低电流、低电压加热,氩气流量100~200L/min, 每袋加入时间间隔多30秒;加入石英砂80Kg至120Kg,保证石英砂充分熔化不卷入钢水 中。
【专利摘要】本发明公开了一种低成本冶炼管线钢的方法,通过转炉留渣溅渣操作,转炉炉后强脱氧工艺优化、精炼渣系调整,精炼炉钙处理工艺优化、强化底吹静搅技术等工艺优化和操作改进等措施,保证整个冶炼过程综合成本的降低及内部质量改判率的下降。本发明成功解决了管线钢冶炼过程成本波动大的控制难点,降低了冶炼区域原辅料的使用量,提高了钢水收得率;特别是保证展宽轧制时,冶炼过程稳定控制夹杂物,轧制成品夹杂物含量稳定控制在99%以上水平。本发明稳定降低了管线钢冶炼过程中成本消耗,减少轧制钢板因夹杂物不合改判率,从而降低了管线钢的生产成本,大幅度提高经济效益。
【IPC分类】C21C7/064, C21C7/06, C21C7/00, C21C5/36, C21C5/28, C21C7/10
【公开号】CN104988270
【申请号】CN201510397588
【发明人】翟冬雨
【申请人】南京钢铁股份有限公司
【公开日】2015年10月21日
【申请日】2015年7月8日
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1