一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉的制作方法

文档序号:19414591发布日期:2019-12-14 00:48阅读:578来源:国知局
一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉的制作方法

本发明涉及玻璃生产的技术领域,尤其是涉及一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉。



背景技术:

玻璃管烧成炉,指玻璃制造中用于熔制玻璃配合料的热工设备。将按玻璃成分配好的粉料和掺加的熟料(碎玻璃)在窑内高温熔化、澄清并形成符合成型要求的玻璃液,在通过拉管机将玻璃液制成玻璃管。

但现在的玻璃管烧成炉为了提高产出率,会尽量增加烧成炉面积;但烧成炉的面积增大后,熔化池与工作池的局部之间的温差更容易出现波动,导致局部的玻璃液温差增大,熔制均匀度差,导致成品的玻璃管外径公差大,直接影响产量任务目标完成;且局部温度变化也不容易检测,导致烧成炉的工艺变化不能第一时间识别,进一步导致玻璃液的熔化情况不符合所需标准。同时,熔化池的面积增大后,开设的观察孔数量也需要增加,造成熔化池的热量散失更加严重,导致熔化池的能耗极具增加。



技术实现要素:

针对现有技术中的上述问题,本发明提出了一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉,其目的在于大面积玻璃管烧成炉中玻璃液温差大,导致熔制均匀度差的问题。

本发明的技术方案为:

一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉,包括依次设置的蓄热室、熔化池和工作池;蓄热室通过小炉与熔化池内部连通,小炉内设置有喷射燃料的喷嘴;熔化池的池深为0.9m-1.1m,熔化池的内壁均设置有电熔砖,且熔化池的侧壁上开设有投料口,熔化池的侧壁上开设有若干的观察孔;熔化池内设置有检测设备,检测设备包括设置在熔化池的底部与顶部的若干热电偶,熔化池的底部还设置有差压变送器,且热电偶和差压变送器均连接在同一可编程控制器上,可编程控制器连接有显示屏;熔化池的底部还开设有放料孔,放料孔处设置有用于封堵放料孔的密封柱;熔化池的底部还设置有一排鼓泡器;工作池与熔化池之间通过倾斜设置的流液洞连通,工作池的端部则设置有放料口,工作池的两侧正对设置有两条料道,料道的端部均设置有马弗炉,料道的顶端均设置有烟囱;熔化池与工作池的底部固定有支撑架,支撑架的底部向下没入地面。

进一步,支撑架上固定有正对放料孔的喷火嘴。

通过设置喷火嘴对放料孔处进行加热,防止放料的过程中,玻璃液在放料孔处固化,从而堵住放料孔;同时,通过加热使玻璃液的保持液化状态,使熔化池中残留的玻璃液快速流出,缩短检修所耗时间。

进一步,观察孔上方铰接有用于封闭观察孔的密闭罩,熔化池的外壁上开有竖直的滑槽,滑槽中滑动连接有垂直与熔化池外壁的第一螺杆,密封罩的上方设置有杠杆,杠杆转动连接在熔化池的外壁上,杠杆的两端均固定有拉线,杠杆一侧的拉线固定在第一螺杆上,杠杆另一侧的拉线固定在密封罩的自由端。

通过滑动第一螺杆,第一螺杆通过拉线和杠杆来带动密封罩的摆动,从而精确的调节密封罩与观察孔之间的距离,在不需要进行观察的时候,使密封罩盖住观察孔,防止大量的热量从观察孔中溢出,导致熔化池内的局部热量不均衡。

进一步,料道上固定有支柱,支柱的顶端开有竖直方向的通槽,通槽内滑动连接有横杆;烟囱上设置有遮灰散热盖,横杆的一端固定有竖直设置的连杆,连杆的自由端固定在遮灰散热盖上;横杆的另一端固定有第二螺杆,第二螺杆螺纹连接在支撑架上,支撑架上还转动连接有螺母,螺母与第二螺杆螺纹连接。

通过转动螺母,使第二螺杆上下移动,再通过杠杆和连杆带动遮灰散热盖上下移动,从而调节遮灰散热盖与烟囱之间的距离,控制烟囱的排烟,同时起到遮灰和减少散热的效果。

进一步,一排鼓泡器的数量为七个。

鼓泡器的数量为七个,产生更多的鼓泡而使搅拌效果更加均匀。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1.现有技术中的熔化池1.5米池深深,上下玻璃液温差大,熔制均匀度差,导致成型的玻璃管外径公差大,直接影响产量任务目标完成;而本方案中熔化池的池深控制在0.9m-1.1m之间,极大的减小了上下层玻璃液温差,有效的提高了熔制均匀度,明显缩小玻璃管外径公差,调高了产品的质量。

2.本方案中,通过熔化池底部设置的放料孔,在烧成炉检修的过程中,能够快速的将熔化池中残留的玻璃液放出,便于工作人员进行检修;检修后4小时内即可恢复正常生产,较现有技术中检修后的熔化池2天内不能正常生产有了极大地改善。

3.现有技术中缺少必要的局部温度监测点,烧成炉的温度变化不能第一时间识别,出现的生产异常也没有有效数据可供分析和解决,只能凭经验调节;本方案中增加了熔化池顶部、底部的热电偶,以及底部的差压变送器,对熔化池的局部温度和窑压实时监测,实时收集熔制过程中的重要参数电子记录,生产异常有了分析和追溯的第一手数据,使得异常问题能够准确和快速的解决。

4.本方案中,在熔化池内壁均铺设全电熔砖,极大了的增加了熔化池的稳固性,提高了烧成炉的使用寿命。

附图说明

图1为本发明实施例的纵向剖视图;

图2为本发明实施例的横向剖视图;

图3为图1中a处的放大示意图;

图4为本发明实施例密封盖的结构示意图;

图5为本发明实施例遮灰散热盖的结构示意图;

图6为检测设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明中的技术方案进一步说明。

本发明包括说明书附图中的附图标记包括:蓄热室1、小炉2、熔化池3、工作池4、流液洞5、放料孔6、喷嘴7、热电偶8、密封柱9、差压变送器10、观察孔11、料道12、烟囱13、遮灰散热盖14、支撑架15、放料口16、投料口17、马弗炉18、滑槽19、杠杆20、拉线21、密封盖22、支柱23、横杆24、连杆25、第一螺杆26、第二螺杆27、螺母28、鼓泡器29、喷火嘴30、可编程控制器31、显示屏32。

实施例基本如附图1、图2、图3、图4、图5和图6所示:

一种环保节能的药瓶用玻璃管烧成炉,包括依次设置的蓄热室1、熔化池3和工作池4;蓄热室1通过小炉2与熔化池3内部连通,小炉2内设置有喷射燃料的喷嘴7;熔化池3的池深为1m,熔化池3的内壁均铺设有电熔砖,且熔化池3的侧壁上开设有投料口17;熔化池3的侧壁上还开设有若干的观察孔11,观察孔11上方铰接有用于封闭观察孔11的密闭罩,熔化池3的外壁上开有竖直的滑槽19,滑槽19中滑动连接有垂直与熔化池3外壁的第一螺杆26,密封罩的上方设置有杠杆20,杠杆20转动连接在熔化池3的外壁上,杠杆20的两端均固定有拉线21,杠杆20一侧的拉线21固定在第一螺杆26上,杠杆20另一侧的拉线21则固定在密封罩的自由端;熔化池3内设置有检测设备,检测设备包括设置在熔化池3底部的四个热电偶8和设置在熔化池3顶部的四个热电偶8,熔化池3的底部还设置有差压变送器10,且热电偶8和差压变送器10均连接在同一可编程控制器31上,可编程控制器31连接有显示屏32;熔化池3的底部还开设有放料孔6,放料孔6处设置有用于封堵放料孔6的密封柱9;熔化池3的底部还设置有一排鼓泡器29,鼓泡器29的数量为七个;工作池4与熔化池3之间通过倾斜设置的流液洞5连通,工作池4的端部则设置有放料口16,工作池4的两侧正对设置有两条料道12,料道12的端部均设置有马弗炉18,料道12的顶端均设置有烟囱13;熔化池3与工作池4的底部固定有支撑架15,支撑架15的底部向下没入地面,支撑架15上固定有正对放料孔6的喷火嘴30;料道12上固定有支柱23,支柱23的顶端开有竖直方向的通槽,通槽内滑动连接有横杆24;烟囱13上设置有遮灰散热盖14,横杆24的一端螺栓连接有竖直设置的连杆25,连杆25的自由端焊接在遮灰散热盖14上;横杆24的另一端螺栓连接有第二螺杆27,第二螺杆27螺纹连接在支撑架15上,支撑架15上还转动连接有螺母28,螺母28与第二螺杆27螺纹连接。

具体实施时:

通过投料口17将原料投入至熔化池3内,利用喷嘴7喷射进来的天然气燃烧,产生大量的热量将原料熔化为玻璃液。熔化池3内燃烧所产生的烟气好通过小炉2排放至蓄热室1中,蓄热室1将烟气中的热量进行蓄存,再将蓄积的热量传给熔化池3中,起到保存热量的作用。

工作人员通过滑动第一螺杆26,第一螺杆26通过拉线21和杠杆20来带动密封罩的向上摆动,从而打开密封盖22,使工作人员能够直接观察熔化池3内部的情况;在不需要进行观察的时候,反向转动第一螺杆26,使密封罩反向摆动至初始位置,使密封罩盖住观察孔11,防止大量的热量从观察孔11中溢出,导致熔化池3内的局部热量不均衡;同时,熔化池3内部的热电偶8对熔化池3内部的局部温度进行精确测量,并将测量出来的数据转化为电信号传输至可编程控制器31内;同样的,差压变送器10也将检测到的熔化池3内部压强值转化电信号传输至可编程控制器31内,可编程控制器31将接受到的电信号进行分析并将数值传输在显示屏32上显示出来,便于工作人员实时检测熔化池3的内部情况。

玻璃液通过将流液洞5流入至工作池4内,再经由放料口16放出至丹纳机中进行吹制;而马弗炉18和料道12则对降温后的玻璃液进行保温,防止玻璃液冷却过渡,无法吹制;玻璃液所携带的烟气则通过料道12的烟囱13散发出去;同时,工作人员通过转动螺母28,使第二螺杆27上下移动,第二螺杆27带动横杆24上下移动,横杆24则通过连杆25带动遮灰散热盖14上下移动,从而调节遮灰散热盖14与烟囱13之间的距离,控制烟囱13的排烟效果,同时起到遮灰和减少散热的效果。

通过遮灰散热盖14与密封盖22,能够有效的减少烧成炉内部的热量散失,现有的烧成炉天然气日均能耗在10000m3左右,而本实施例中的烧成炉日均能耗在7700m3左右,较大的节约了能耗及废弃排放。

在长时间工作后,需要对烧成炉进行检修;停止烧成炉的使用,取下密封柱9,通过放料孔6将熔化池3中残留的玻璃液放出;同时打开喷火嘴30对放料孔6进行加热,防止玻璃液凝固。通过放料孔6清理残留的玻璃液,便于工作人员进行检修;检修后4小时内即可恢复正常生产,较现有技术中检修后的熔化池32天内不能正常生产有了极大地改善。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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