一种木薯酒精废水的生物处理工艺的制造方法与工艺

文档序号:11434931阅读:247来源:国知局
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种木薯酒精废水的生物处理工艺。

背景技术:
以木薯为原料生产酒精在我国广西、广东、湖北、江苏等省有较为广阔的市场。常规生产工艺中每生产1t木薯酒精排出的废水约为12~15t,且木薯酒精废糟液出水温度高,含有大量的有机化合物及悬浮物,COD高达30~60g/L,悬浮物高达20~30g/L,pH较低,属于典型的高浓度有机废水,其浓度高、黏度大,直接固液分离处理较为困难。且其分离后的糟渣由于蛋白质含量低,做饲料销售困难。如果该废水不能得到稳定、可靠的处理,势必对环境造成严重的污染。近年来,国家对严重污染环境的酒精废糟液的治理越来越重视,规定酒精行业废液允许排放的COD的二级标准为≤300mg/L,一级标准为≤100mg/L。现有技术中木薯酒精废水进入污水处理系统有以下影响:1、泥砂含量大会在后续的水处理构筑物中沉积,减小有效容积,降低构筑物的可利用容积;同时,对卧式螺旋离心机、水泵、换热器、管道也造成很大的磨损。如果不去除,肯定会淤积在一级厌氧罐中,并且极难从厌氧罐中排出来。2、木薯渣沉降速度快木薯渣进入水处理构筑物内,会很快沉积在构筑物底部,靠单纯的排泥和提高上流速度来排除构筑物内木薯渣,肯定会遇到重大问题。并且,由于木薯渣特别容易沉淀,会造成带式压滤机、板框压滤机的脱水效果不好,损坏滤袋、滤布等。3、木薯渣较难生物降解通过反复试验,经过清洗烘干后的干木薯渣基本不能短时间产生沼气,而含木薯渣的废醪液能大量产气,其原因是木薯渣中夹带的高浓度有机废水在发生作用,废水中的CODCr产生沼气。所以,想通过在构筑物内提高停留时间,让木薯渣自行降解,是不可行的。4、造成反应器淤塞、混合困难、进水堵塞。根据以上提出的木薯渣的特点,一旦木薯渣进入反应器内,会很难自动出来,会造成反应器有效容积逐步减小,泥水混合困难,进水压力增加,进水管堵塞,需要定期进行开罐、放空清理。5、造成好氧池淤塞、曝气系统堵塞颗粒较小的木薯渣容易随水流进入好氧系统,在好氧池内沉积,堵塞曝气系统。尤其是在停留曝气一段时间后,堵塞现象更加严重。

技术实现要素:
为了解决以上现有技术的缺点和不足之处,本发明的目的在于提供一种木薯酒精废水的生物处理工艺。本发明目的通过以下技术方案实现:一种木薯酒精废水的生物处理工艺,包括以下步骤:(1)过滤处理:将废水蒸馏,馏出液进入混合处理罐中,剩余浓水经过沉砂池过滤,除去泥沙和木薯渣,过滤后的水进入集水池,在搅拌和曝气条件下处理5~6h,然后将混合处理罐中的馏出液导入集水池中混合,调节pH值为6~6.5;(2)厌氧处理:将步骤(1)处理后的废水用水泵打入一级厌氧反应器中,在温度为58~62℃条件下进行一次厌氧处理,得到COD小于6000mg/L的一级厌氧水出水;然后通过筛分装置得到富集活性污泥的一级厌氧水的筛下物、富含渣泥的筛上物以及筛分后的出水;筛分后的出水进入分区多级内循环厌氧反应器,在温度为38~42℃的条件下进行二次厌氧处理,二次厌氧处理后的出水进入膜生物反应器进行脱氮处理及泥水分离;(3)好氧处理:步骤(2)处理后的废水进入好氧池,通过连续曝气并加入臭氧进一步深度氧化处理,得到COD浓度小于80mg/L的好氧水出水;(4)精细处理:将步骤(3)的好氧水出水通过纳滤装置(NF)进行深度处理或加入净水剂和粉末活性炭,通过降流式连续固定床进行处理,得到符合标准的排放水或回用水。步骤(1)中所述馏出液与过滤进入集水池中的水的比例是1:(1.5~3);所述的调节pH值是指用盐酸、硫酸、硝酸和磷酸中的一种或两种以上的混合物调节pH值。所述调节pH值的同时,还可加入1~10g/m3消泡剂进行消泡,或加入10~20g/m3的克菌灵P313进行调节;所述的消泡剂是指蔗糖酯、植物油、聚醚或硅油。步骤(1)中所述的过滤过程如下:在沉砂池内依次安装150~160目的转筒式不锈钢滤网、砂水分离器和渣水分离器,浓水先通过滤网过滤,然后通过砂水分离器将沉砂池沉淀的泥沙排入集砂斗,集砂斗上设有滤液管,滤液排入集水池;渣水分离器将沉砂池沉淀的木薯渣排入集渣斗,集渣斗上设有滤液管,滤液排入集水池;所述的集砂斗设有排砂口,将沉淀的泥沙排入集砂车,送去沉砂堆放厂堆放;所述的集渣斗设有排渣口,将木薯渣排入集渣车,送去沉砂堆放厂堆放或送入螺旋挤压机挤压脱水后,送入热风炉干燥后,掺煤燃烧。步骤(2)中所述的一级厌氧反应器是指全混合式高温厌氧反应器;所述筛分装置的筛孔直径为0.05~0.08毫米。步骤(2)中所述的二次厌氧处理过程如下:一级厌氧水出水通过分区多级内循环厌氧反应器进行反应并实现气、固、液三相分离;三相分离后的废水送入陶瓷膜MBR系统进行处理;所述的陶瓷膜MBR系统主要由A/O池和管式膜设备组成;污水首先输送至A/O池,在其反硝化池进行反硝化反应,反硝化完的污水溢流到其硝化池中,进行硝化反应;将硝化反应后的污水输送到管式膜设备中,通过管式膜设备中的无机陶瓷膜超滤膜对污水进行固液分离。所述的无机陶瓷膜超滤膜对污水进行固液分离的错流流速为1~7m/s,操作压力为0.3~0.4MPa。所述的管式膜设备还外接有膜清洗系统,可在线清洗管式膜设备,所述的管式膜设备中采用聚氯丙烯超滤膜,聚氯丙烯超滤膜的孔径范围为30nm~50nm。步骤(3)中所述的曝气是指采用转碟曝气机进行连续曝气;所述深度氧化处理的过程如下:转碟曝气机与风机连接,好氧水出水采用间歇吸引方式,工作5~8分钟,停止3分钟,好氧处理的水力停留时间为8~12小时。步骤(4)中所述的净水剂是指聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)和改性硅藻土中的一种或两种以上的组合;所述的粉末活性炭是指粒径为150~180目的粉末活性炭。步骤(4)中所述的净水剂和粉末活性炭优选质量比为9:1的改性硅藻土与150~180目粉末活性炭的组合,净水剂和粉末活性炭的总投放量为50~60mg/L。本发明的处理工艺具有如下优点及有益效果:(1)在稳定运行期,厌氧处理系统允许进水COD浓度的变化范围为(4500~8500)mg/l,进水有机负荷为(9.5~15.5)kgCOD/(m3.d),水力停留时间为小于24小时,厌氧生物反应器对COD的平均去除率达74.6%;(2)该组合工艺稳定运行时,废水COD的去除率最高可达98%以上,出水水质可达到综合排放一级标准,采用两级厌氧、厌氧活性污泥浓缩回用等技术,强化了厌氧操作,降低了投资及排放废水中的COD含量,提高了沼气收率,实现了厌氧污泥的减量排放,解决了制约酒精生产实现清洁生产的关键技术瓶颈,经济和社会效益明显;(3)采用两级厌氧工艺处理高浓度有机废水,能使废水中的有机物通过厌氧菌作用最大限度地产生沼气,保证产气量;对废水处理而言,厌氧比好氧节能,所以从节能方面考虑,应尽可能在厌氧段去除更多的有机物;两级厌氧产生的沼气收集利用,废水进入后续好氧段继续处理;整个处理工艺流程简洁,管理方便,生产运行能耗低,处理效率高、污泥产量少且易于处置;(4)本发明的工艺用膜生物反应器取代传统的二沉池,可以防止高污泥负荷情况运行出现污泥膨胀现象,使得泥水分离效果不佳,出水不达标;AO工艺在脱氮方面具有很大优势,而生物膜系统又有利于硝化细菌的截留、生长和繁殖,系统硝化效率得以提高,从而保证整个系统具有很高的脱氮效果;(5)本发明陶瓷膜MBR系统中的无机陶瓷膜超滤膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相对极大丰富,活性污泥驯化、增殖过程大大缩短,处理的深度和系统抗冲击能力得以加强。(6)本发明的处理工艺,提高了厌氧处理效率,减轻了后续好氧处理负荷,该工艺简单、处理效果好、综合费用低、实现环境效益和经济效益的和谐统一。具体实施方式下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。实施例1本实施例的一种木薯酒精废水的生物处理工艺,包括以下步骤:(1)过滤处理先将废水蒸馏,将蒸馏后的部分废水放到混合处理罐中,其余蒸馏后的废水经过沉砂池,在沉砂池内依次安装150至160目的转筒式不锈钢滤网、砂水分离器和渣水分离器,通过上述分离器过滤废水;砂水分离器将沉砂池沉淀的泥沙排入集砂斗,集...
当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1