柔性抗高温催化剂固定反应器的制作方法

文档序号:11436933阅读:360来源:国知局
柔性抗高温催化剂固定反应器的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种柔性抗高温催化剂固定反应器,属于固体粉末或涂有催化剂的载体的催化性能测试领域。



背景技术:

汽车的广泛应用极大地便利了国内民众的生活和工作,但汽车的发展也是一把双刃剑,如以石油为燃料传统汽车,大量地消耗了不可再生的石油资源,与日俱增的能源需求则加剧了全球能源危机,汽车尾气排放日益增多也对人类生存环境造成了严重污染。在汽车尾气排放中,对人体健康和生态环境危害最大的当属NOX。为满足越来越严格的排放法规,SCR 技术已成为中重型柴油机企业首选降低 NOx技术路线。SCR是一个复杂的化学反应体系,而且存在一个温度窗口。因而对SCR催化剂提出了巨大难题。对于新鲜样件的催化剂,催化活性是最能直接反映催化剂性能的一项重要指标,是De-NOx催化剂验收的重要依据。因此,催化剂性能评价对De-NOx系统具有重要的影响,直接关系到NOx 是否达标排放标准的要求。

目前通常采用石英管或不锈钢管作为催化剂的固定反应床,装填1~3ml催化剂粉末后两端用玻璃石英棉堵住将其放置于管式炉中加热(100~600℃),与模拟配气和气体分析仪进行连接即可进行催化剂的活性测试。此测试装置中催化剂的固定反应床尤为重要,是获得真实催化活性数值的关键所在。在实际使用测试过程中固定反应床存在以下缺点:(1)不锈钢材质在高于500℃温度条件下,测试后易发生螺纹咬合现象,导致测试装置报废;(2)对模拟尾气也有催化作用,不能真实反映催化剂的本身的反应活性;(3)采用石英管时两端分别通过橡胶管与进气端和气体分析仪相连接,管路件密封不紧密,气体极易泄漏,特别是NH3和NOx给操作人员带来极大身体损害。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种柔性抗高温催化剂固定反应器,其采用SUH660不锈钢能够耐高温耐腐蚀,即使在高于600℃使用后也不会发生咬合现象,且化学惰性耐腐蚀性好,不与测试评价的催化剂反应;管路连接均采用不锈钢管,装置的连接气密性好;采用外螺纹的腔体和内螺纹的腔帽作为催化剂固定反应床,结构简单,催化剂填装及装置清洗、拆卸方便。

本实用新型的技术方案是这样实现的:柔性抗高温催化剂固定反应器,由不锈钢管、固定反应床腔体和腔帽组成,其特征在于:不锈钢管与固定反应床腔体连接,固定反应床腔体和腔帽连接,腔帽与不锈钢管连接。

本实用新型的积极效果是其可操作温度高;结构简单,催化剂填装及装置清洗、拆卸方便;采用SUH660不锈钢,化学惰性耐腐蚀性好,不会对测试的催化剂活性产生影响;装置密封性好,没有气体泄漏。

附图说明

图1为本实用新型专利的结构示意图;

图中,a-1为不锈钢管,a-2为固定反应床腔体,a-3为腔帽。

图2为本实用新型专利催化剂填装顺序示意图;

图中,a-1为带有不锈钢管,a-2为固定反应床腔体,a-3为腔帽,a-4为粉末催化剂或者涂有催化剂的载体,a-5为石英棉。

图3为本实用新型专利在脱硝测试试验中装置图;

图中,a为可视化催化剂活性测试装置,1为程序升温管式炉,2为变径/直通连接件, 3为多组分气体分析仪,4为计算机,,5-1为O2气路,5-2为NO气路,5-3为NO2气路,5-4为N2气路,5-5为NH3气路,6为水蒸气发生气路,7为气体混合罐,8为质量流量控制器,9为三通阀,10为尾气处理装置。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步描述:如图1所示,柔性抗高温催化剂固定反应器,由不锈钢管a-1、固定反应床腔体a-2和腔帽a-3组成;其特征在于:不锈钢管a-1与固定反应床腔体a-2连接,固定反应床腔体a-2和腔帽a-3连接,腔帽a-3与不锈钢管a-1连接。

如图2所示,使用时将材质为SUH660的固定反应床腔体a-2与材质为SUH660的不锈钢管a-1连接处放入玻璃石英棉a-5,防止催化剂粉末被吹散;装填3mL粉末催化剂a-4与材质为SUH660的固定反应床腔体a-2内;将材质为SUH660的腔帽a-3与材质为SUH660的不锈钢管a-1连接处放入玻璃石英棉a-5,防止催化剂粉末被吹散;材质为SUH660的固定反应床腔体a-2和材质为SUH660的腔帽a-3通过螺纹连接,用扳手夹住凹槽部分便于夹紧密封后,按照图3所示进行连接,将柔性抗高温催化剂固定反应器放入管式炉1中,使催化剂填装部分正好位于管式炉加热膛中间,a-1两端分别通过变径/直通2连接件连接至管路。打开气体分析仪3,预热10-20min;打开计算机4上的流量控制软件,打开O2气路5-1, NO气路5-2, NO2气路5-3, N2气路5-4,NH3气路5-5,打开水蒸汽发生器6,所有气体经过混合罐7进行混合后,调节三通阀9前后端,使气路不经过管式炉中的可视催化剂固定反应床,气路未经过催化剂一侧直接进入气体分析仪中;待数据平稳后读取NOx数值三次,取其平均数,此时NOx数值为1056ppm;将管式炉1进行程序升温设置,当达到加热温度后,调节三通阀9前后端,使气路经过催化剂一侧,待NOx数值稳定后读取三次数值,平均值为58ppm,经计算,该催化剂的NOx转化率94.5%。

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