一种用于高炉上料系统筛料的方法

文档序号:3402579阅读:357来源:国知局
专利名称:一种用于高炉上料系统筛料的方法
技术领域
本发明属于高炉冶炼上料系统设备改造技术领域,特别提供了一种用于高炉上料 系统筛料的方法,适用于高炉冶炼皮带上料环节提高原燃料质量。
背景技术
炼铁高炉上料系统设计按照传统工艺通常采用以下两种模式
第一种料仓下料口手动插板阀下加装振动给料机,由振动给料机为下面的筛子 供料,此种方法的优点是可保证筛子上不积料,从而较好的保证了筛分效果,缺点是 工程建设初期投资巨大,设备复杂,费用高,原料下落过程中由于落差加大且给料机 振动给料,造成原燃料粒度降低。
第二种不安装振动给料机,料仓下料口处,在手动插板阀打开后,料直接压在 筛子上。此种方法的优点是减少了工程建设初期投资,简化了振动给料机这个环节, 节约了相应设备采购费用。缺点是由于筛分前筛子上会积料约2-3吨,在振动筛启动 后,筛子上的积料未经过充分筛分,直接进入称量罐,通过皮带运到炉内,对高炉顺 行产生不利影响。

发明内容
本发明的目的在于提供一种用于高炉上料系统筛料的方法,既能克服传统工艺中 的各种弊病,又能满足高炉生产中对原料粒度要求。解决了高炉上料设备初期投资大, 原料筛分后粒度达不到要求的问题,对节约上料系统设备投资,提高原料筛分精度起 到决定性作用。 技术方案
首秦两座高炉原设计采用不安装振动给料机模式,打开手动插板阀(手动插板阀 处于常开状态)原料直接压在筛子上,这些压在筛子上的料(如烧结矿可达到2-3吨) 当称量罐发出要料申请时,压在筛子上的料,得不到充分筛分,而直接进入称量罐运 到炉内进行冶炼,(通过取样检测,入炉烧结矿小于5mm直径所占比例平均8y。)。给高 炉冶炼造成不利因素。本发明是在在原设计基础上进行了如下创新改造
在料仓内原燃料系统的料仓下料口的手动插板阀后面再加装一道由计算机控制 的气动插板阀,在原有的手动插板阀完全关闭后,在其阀板上根据料仓内不同的原燃料切割出满足工艺要求的下料口,如球团矿粒度较均匀,流动性好,就切割成 200mi^200mtn下料口,再如烧结矿流动性差,粒度不均匀,就切割成220誦4250mm形 状的下料口,需要筛料时,由计算机控制新加的气动插板阀给料。
本发明所述的计算机控制气动插板阀给料是指使用计算机远程控制气动插板阀 关闭、开启。
发明的效果-
简化了上料系统原设计中加装振动给料机这个环节,节约了相应工程建设、设备 采购、后期维护等费用约1500万元。
2、通过筛分过程的精确控制,原料粒度得到有效改善,按照原料质量改善后, 对高炉产量提高1%计算,两座高炉每年增加生铁产量约2. 6万吨。
具体实施例方式
对料仓内原燃料系统的料仓下料口的手动插板阀后面再加装一道由计算机控制的气 动插板阀,在原有的手动插板阔完全关闭后,在其阀板上根据料仓内不同的原燃料切 割出满足工艺要求的下料口,如球团矿粒度较均匀,流动性好,就切割成200MM*20(MM 下料口,再如烧结矿流动性差,粒度不均匀,就切割成220画*250画的形状,需要筛 料时,由计算机控制新加的气动插板阀给料。过程如下在称量罐发出申请要料信号 时,先启动振动筛,待其工作5秒,达到额定功率高速运转起来后,由计算机发出信 号,打开新加的气动插板阀,开始从原手动插板阀切割出的下料口开始下料、筛分, 在料满信号发出后,先将气动插板阀关闭切断料流,振动筛延时10秒,待筛子上的 存料彻底筛净后,振动筛再停止工作。这样操作,真正做到了筛子上无积料,启筛及 停筛都先保证筛子有充分的空振时间,达到筛网干净、无堵塞。极大的提高了筛分效 果。保证入炉料的粒度,为高炉顺行创造了精料条件。改造后取样入炉烧结矿小于5MM 直径所占比例平均3%以下。
权利要求
1、一种用于高炉上料系统筛料的方法,在不安装振动给料机模式下,打开手动插板阀,原料直接压在筛子上,这些压在筛子上的料当称量罐发出要料申请时,直接进入称量罐运到炉内进行冶炼;其特征在于,在料仓内原燃料系统的料仓下料口的手动插板阀后面再加装一道由计算机控制的气动插板阀,在手动插板阀完全关闭后,在其阀板上根据料仓内不同的原燃料切割出满足工艺要求的下料口,需要筛料时,由计算机控制气动插板阀给料。
2、 按照权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的切割出满足工 艺要求的下料口是指当为粒度较均匀,流动性好的球团矿时,切割成 200mi^200咖下料口,当为粒度流动性差,粒度不均匀的烧结矿时,就切 割成220mm*250mm形状的下料口 。
3、 按照权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的计算机控制气 动插板阀给料是指使用计算机远程控制气动插板阀关闭、开启。
全文摘要
一种用于高炉上料系统筛料的方法,属于高炉冶炼上料系统设备改造技术领域。在不安装振动给料机模式下,打开手动插板阀,原料直接压在筛子上,这些压在筛子上的料当称量罐发出要料申请时,直接进入称量罐运到炉内进行冶炼;其特征在于,在料仓内原燃料系统的料仓下料口的手动插板阀后面再加装一道由计算机控制的气动插板阀,在手动插板阀完全关闭后,在其阀板上根据料仓内不同的原燃料切割出满足工艺要求的下料口,需要筛料时,由计算机控制气动插板阀给料。优点在于,简化了上料系统原设计中加装振动给料机这个环节,节约了相应工程建设、设备采购、后期维护等费用;通过筛分过程的精确控制,原料粒度得到有效改善,按照原料质量改善后,高炉产量提高1%。
文档编号C21B7/18GK101463399SQ20091007672
公开日2009年6月24日 申请日期2009年1月16日 优先权日2009年1月16日
发明者丁汝才, 张灿福, 程学彬, 陈少杰, 庆 韩 申请人:秦皇岛首秦金属材料有限公司;首钢总公司
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