本发明涉及一种次磷酸生产中的浓缩装置,具体为次磷酸的浓缩生产装置。
背景技术:
工业生产次磷酸的一般工艺为:次磷酸钠溶液通过强酸型阳离子交换树脂处理,将na+交换成为h+,制得稀次磷酸,经精过滤器过滤稀酸附带的杂质,在真空状态下蒸发、浓缩制得浓度为50%的合格次磷酸。阳离子交换树脂经盐酸再生后重复使用。为了方便理解,我们把整个次磷酸生产分为交换和浓缩两个过程来分别描述。
上氢:即用盐酸再生阳离子树脂,使之具有交换活性。
洗氯:即用纯水洗涤再生合格的树脂,排出cl-氯离子。
上钠:即次磷酸钠交换液与阳树脂进行离子交换,na+被树脂吸附,h+进入水中,生成稀次磷酸,进入稀酸槽。
排钠:即用纯水或者冷凝水洗涤树脂,是树脂附带的次磷酸钠排出,不影响下一次交换。
次磷酸(h3po2)可用作金属表面处理剂、杀菌剂、神经系统的强壮剂、制造催化剂和次磷酸盐的原料等。次磷酸钠单价较高,是影响次磷酸生产成本的最主要因素,其次是盐酸用量和纯水用量。目前大部分公司的次磷酸装置因为工艺老化导致消耗较高,急需要对该次磷酸生产装置进行改进。
技术实现要素:
针对上述技术问题,本发明提供了一种次磷酸生产中的浓缩装置,阳离子交换柱的出酸管线与稀酸槽连接,稀酸槽底部与石墨蒸发器连接,石墨蒸发器与分离器连接,分离器底部与次磷酸产品槽连接;分离器顶部与石墨换热器连接,石墨换热器底部与冷凝器连接,冷凝器经真空槽连接至储水槽。
石墨换热器下部与稀酸槽连接,稀酸槽与石墨换热器下部连接,形成循环回路。
石墨换热器上部经管线与石墨蒸发器连接。
石墨换热器下部经管线与稀酸槽循环泵连接后,再与稀酸槽连接。
阳离子交换柱上部设置有管式分布器,内部设置有浮球液位计。
阳离子交换柱上设置有投料槽的进入管线,同时该个管线上还设置有检漏排钠水管线以及进水管线、排水管线。
本实用新型的改造思路及方案如下:
1、总体思路
改造的总体思路是优化工段工艺流程、把各种物料完全回收,逐级回收利用各种工艺水及低位热能,达到提产降耗的目的。影响次磷酸钠用量、盐酸用量和纯水用量的因素都发生在交换工序。我们改造的重点也是在交换工序。
2、改造方案(含工艺调整)
主要改造是在每天工艺管线增加捡漏装置,防止物料掺混;在出酸管线增加波美度计,监控出塔物料密度,判断各工序终点,防止物料浪费。将浓缩的冷凝水全部回收,用于洗钠工序用水(原工艺使用的是纯水),减少外排水量。
稀盐酸:夏季控制在3.2波美,冬季在3.5波美。盐酸浓度高则容易导致浪费,盐酸消耗高;盐酸浓度低则容易再生迟迟不能合格,影响当天生产。
上钠结束后把交换柱内的次磷酸钠溶液全部排到化钠槽,作为母液循环使用。
受现场条件限制,本次对装置只做了部分改造。交换部分增加检漏装置、优化了工艺管线;浓缩部分增加石墨换热器,回收了低位热能预热稀次酸,减轻了冷却器负荷,提高了真空度,降低了蒸汽消耗。
经过改造,吨次磷酸消耗的次磷酸量从0.86t/t下降到0.84t/t,次磷酸钠价格为14500元/吨,每吨次磷酸成本减少290元。其他消耗如蒸汽消耗、纯水用量均明显下降。总体来说,经济效益和环保效益都较为明显,改造达到预期目标。
附图说明
图1为次磷酸生产中浓缩装置。其中,1.阳离子交换柱,2.稀酸槽,3.石墨蒸发器,4.分离器,5.次磷酸产品槽,6.石墨换热器,7.冷凝器,8.真空槽,9.储水槽,10.管式分布器,11.浮球液位计,12.出酸管线,13.投料槽,14.进交换液管线,15.进盐酸管线,16.检漏排钠水管线,17.上排水管线,18.上进水管线,19.下进水管线,20.下排水管线。
具体实施方式
实施例1
次磷酸生产中的浓缩装置,阳离子交换柱1的出酸管线12与稀酸槽2连接,稀酸槽2底部与石墨蒸发器3连接,石墨蒸发器3与分离器4连接,分离器4底部与次磷酸产品槽5连接;分离器4顶部与石墨换热器6连接,石墨换热器6底部与冷凝器7连接,冷凝器7经真空槽8连接至储水槽9。
石墨换热器6下部与稀酸槽2连接,稀酸槽2与石墨换热器6下部连接,形成循环回路。
石墨换热器6上部经管线与石墨蒸发器3连接。
石墨换热器6下部经管线与稀酸槽2循环泵连接后,再与稀酸槽2连接。
阳离子交换柱1上部设置有管式分布器10,内部设置有浮球液位计11。
阳离子交换柱1上设置有投料槽13的进入管线,同时该个管线上还设置有检漏排钠水管线以及进水管线、排水管线。