固定锅炉烟气除尘器的制作方法

文档序号:4536200阅读:189来源:国知局
专利名称:固定锅炉烟气除尘器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种固定锅炉烟气除尘器。
背景技术
小型固定锅炉排放的烟气内含有大量的粉尘,易造成空气污染,传统的除尘方法 之一为采用离心、旋风除尘,效果只能达到90%,满足不了环保要求;之二为采用布袋、 静电除尘,造价太高,不经济实用。目前的湿法除尘器(水膜、水帘、喷淋及水遇)的下部为沉 淀室,中部为净化室,上部为脱水室;烟气从除尘器中部进入净化室向上遇水,然后流向上 方,经挡水板后进入烟筒。此法除尘效果能达到98%,但阻力大,引风压力减少34%,增加 风机的用电量,一般4吨锅炉每小时用电增加3. 5KW ;且风机带水多,腐蚀严重。

实用新型内容本实用新型提供一种通过减少烟气中的含水量,从而降低引风阻力,达到节能目 的的固定锅炉烟气除尘器。技术方案如下一种固定锅炉烟气除尘器,包括外壳,且外壳内从上到下依次是脱 水室、净化室、沉淀室,所述脱水室和净化室合并为脱水室,所述沉淀室从上到下分割为净 化室和沉淀室,且该净化室的上端面为密封结构,净化室两侧和沉淀室上方安装有挡水板。带水的烟气在高温、高压、快速流动时含水量很多,当温度降低,水分将被脱离,到 达某一温度时水可以从烟气中完全脱离出来,此温度称为露点温度,常压下为65°C。实际生 产中,烟气进入除尘器的温度在160°C左右,要使160°C的烟气降至露点温度,降低幅度大, 较难实现,而当压差变大时,露点温度就会下降,压差变小时,露点温度就会升高。所以,本 实用新型中,当烟气进入净化室后,由于其上部端面密封,迫使烟气向下运行遇水脱尘后, 脱尘烟气经两侧挡水板进入加大的脱水室,其一可延长烟气在除尘器内时间,便于冷却,脱 离水在重力作用下易于落下;其二烟气除尘器内外压差小,露点温度提高,速度小水分不易 带出,从而实现脱水效果。上述原因,使得本实用新型的除尘效果达98 %,烟气中含水量大大减少,烟筒及风 机内无水,排烟温度在56° C左右,低于烟气的露点温度。风机压力只减少10%,不需增加 风机容量,减少电的消耗,达到节能效果,同时减少对烟筒、风机的腐蚀,降低维修费用。

图1为本实用新型结构示意图。
具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步的说明。参照图1。一种固定锅炉烟气除尘器,包括外壳,且外壳内从上到下依次是脱水室、 净化室、沉淀室,所述脱水室和净化室合并为脱水室1,所述沉淀室从上到下分割为净化室2和沉淀室4,且该净化室2的上端面用钢板密封,净化室2两侧和沉淀室4上方安装有挡 水板3。所述锅炉烟气除尘器的外壳用钢板焊制成长方形箱体,不同的锅炉吨位,其大小 不同,钢板厚度不同。如4吨的锅炉,本实用新型的外形尺寸为1500 X 1500 X 4500毫米。 每增加或减少1吨锅炉,外形尺寸增加或减少200到300毫米。钢板厚度为4到5毫米。进入上端密封的净化室2中的烟气向下运行遇水脱尘后,脱尘烟气经两侧挡水板 3进入加大的脱水室1,之后,通过百叶窗6从排气口 7排出达标烟气;脱水室1加大为整个 除尘器体积的2/3,使得烟气含水量大大降低,风机及烟筒内没水。从而也降低了烟气运行 阻力。解决了烟气含水高、阻力大问题,同时达到节能效果。
权利要求1. 一种固定锅炉烟气除尘器,包括外壳,且外壳内从上到下依次是脱水室、净化室、沉 淀室,其特征在于所述脱水室和净化室合并为脱水室(1),所述沉淀室从上到下分割为净 化室(2)和沉淀室(4),且该净化室(2)的上端面为密封结构,净化室(2)两侧和沉淀室(4) 上方安装有挡水板(3)。
专利摘要一种固定锅炉烟气除尘器,包括外壳,且外壳内从上到下依次是脱水室、净化室、沉淀室,该净化室的上端面为密封结构,净化室两侧和沉淀室上方安装有挡水板。本实用新型的除尘效果达98%,烟气中含水量大大减少,烟筒及风机内无水,排烟温度在56℃左右,低于烟气的露点温度。风机压力只减少10%,不需增加风机容量,减少电的消耗,达到节能效果,同时减少对烟筒、风机的腐蚀,降低维修费用。
文档编号F23J15/04GK201871301SQ20102060022
公开日2011年6月22日 申请日期2010年11月10日 优先权日2010年11月10日
发明者高健 申请人:白银有色集团股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1