一种焦化废水深度处理的方法与流程

文档序号:12937740阅读:199来源:国知局
本发明属于废水处理
技术领域
,具体涉及一种fenton氧化和沉淀絮凝联用的焦化废水深度处理方法。
背景技术
:焦化废水是一种难降解的工业废水,源于焦化厂在生产过程中的洗涤水、洗气水、蒸汽分馏后的分离水,其成分复杂,含大量难降解有机物,主要为芳香族有机物、杂环及多环有机物。另外,焦化废水又是含高浓度nh3-n废水,经普通预处理(例如蒸氨、除油等)、生化处理(a2/o工艺)之后,cod仍不能达到排放标准,需要对其进行深度处理。目前已有报道通过fenton氧化试剂对难降解难氧化的有机废水进行深度处理的方法。fenton氧化反应的原理如下:h2o2在fe2+的催化作用下分解产生·oh,其氧化点位达到2.8v,它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时,fe2+被氧化成fe3+产生混凝沉淀,去除大量有机物。可见,fenton试剂在水处理中具有氧化和混凝两种作用。然而,在现实生产中,仅仅采用fenton试剂并不能使废物充分沉淀,需要加入絮凝剂帮助沉淀,以缩短废水处理时间。目前所用的常规絮凝剂主要有无机型絮凝剂如fecl3、feso4和al2(so4)3等;无机高分子絮凝剂,如聚合alcl3(pac)、聚合fe2(so4)3(pfs)、聚合硫酸铝铁(pafs)等,同时搭配使用助凝剂,如聚丙烯酰胺(pam)及其阴阳离子,目的减少絮凝时间,增强絮凝效果。例如,专利申请201310063465.7公开了一种甲萘酚废水处理工艺,其工艺包括先用pac/pam对废水进行预处理,然后再加入fenton试剂进行深度处理。然而,在fenton氧化之后,部分有机物质仍不能沉淀完全,易造成排水不达标。简单调整处理顺序又会造成需加大pac/pam使用量才能达到净化处理效果,成本较高。因此,仍需对废水深度处理工艺进行改进。技术实现要素:为了解决上述技术问题,发明人对影响fenton氧化反应的各种因素,包括ph值、h2o2浓度、催化剂浓度、反应时间等进行了系统考察,发现首先进行fenton氧化反应,然后在酸性条件下进行过滤,之后再加入碱将体系ph值调节至碱性时;再加入絮凝剂/助凝剂,使有机物质充分沉淀去除;过多的h2o2会增加cod,可以加入酶对多余的h2o2进行分解,能够使得水质达到排放标准,同时降低综合成本,从而完成本发明。因此,本发明提供了一种焦化废水深度处理的方法,所述方法包括以下步骤:(1)使用硫酸将经过生化处理的二沉池废水的ph值调节至3-5,向其中加入亚铁盐和h2o2,进行fenton反应,反应完毕后进行过滤;(2)使用碱将步骤(1)获得的滤液的ph值调节至6-7,加入絮凝剂,停留0~30min后加入助凝剂,充分沉淀后进行过滤;(3)向步骤(2)获得的滤液中加入过氧化氢酶,反应30min,排水。其中,二沉池废水是指焦化废水在经过常规蒸氨、除油等预处理后,再采用a2/o工艺进行生化处理获得的废水,优选地,步骤(1)中,使用硫酸将二沉池废水的ph值调节至3.3。本发明的亚铁盐例如可以是硫酸亚铁、氯化亚铁、硝酸亚铁,优选硫酸亚铁。优选地,亚铁盐的浓度为160-200mg/l、优选180mg/l;h2o2的浓度为350-450mg/l、优选400mg/l,工业生产中,可以使用30%的双氧水;fenton反应持续2.5-3.5h、优选3h。步骤(2)中,所述碱可以为氢氧化钠,所述絮凝剂可以为例如fecl3、feso4、al2(so4)3、聚合alcl3(pac)、聚合fe2(so4)3(pfs)、聚合硫酸铝铁(pafs),优选pac;所述助凝剂可以为例如聚丙烯酰胺(pam)及其阴阳离子,优选pam。优选地,在絮凝剂停留10min后,再加入助凝剂,其中,絮凝剂的浓度为100-200mg/l、优选150mg/l,助凝剂的浓度为6-10mg/l、优选8mg/l。步骤(3)中,过氧化氢酶的浓度为0.05-0.2mg/l。经测定,二沉池废水的cod约为330mg/l,经本发明所述的fenton氧化和絮凝处理后,cod降低至135mg/l,而h2o2残余质量分数为0.01-0.02%;再经酶处理除去h2o2后,可使得cod降低至100mg/l以下,色度达标,达到排放标准。并且相较于传统废水处理方法,本发明的方法综合成本明显降低。具体实施方式下面通过具体实施例对本发明的方法进行详细说明:实施例1采用以下步骤进行焦化废水的深度处理:(1)使用硫酸将经过生化处理的二沉池废水的ph值调节至3.3,向其中加入硫酸亚铁和30%双氧水,使得硫酸亚铁和h2o2的浓度分别达到180mg/l和400mg/l,进行fenton反应,反应3h,进行过滤;(2)使用氢氧化钠将步骤(1)获得的滤液的ph值调节至6.5,加入pac,使其浓度达到150mg/l,停留10min之后再加入pam,使pam的浓度达到8mg/l,充分静置至观察不到新的沉淀产生时,进行过滤;(3)向步骤(2)获得的滤液中加入过氧化氢酶,使其浓度达到0.1mg/l,反应30min,观察色度良好,经测定,排水cod由约330mg/l降低至小于100mg/l。实验实施例1在不进行过滤的情况下,为达到与实施例1中观察到的排水的相同色度,需采用以下步骤进行焦化废水的深度处理:(1)使用硫酸将经过生化处理的二沉池废水的ph值调节至3.3,向其中加入硫酸亚铁和30%双氧水,使得硫酸亚铁和h2o2的浓度分别达到270mg/l和400mg/l,进行fenton反应,反应3.5h;(2)使用氢氧化钠将步骤(1)获得的反应液的ph值调节至6.5,加入pac,使其浓度达到700mg/l,停留15min之后再加入pam,使pam的浓度达到15mg/l,充分静置至观察不到新的沉淀产生时,进行过滤,滤液的cod降低至100mg/l以下。然而,在不进行过滤的情况下,所使用的亚铁盐浓度需达到270mg/l,pac和pam的用量也非常大,增加了处理成本。实验实施例2为达到与实施例1中观察到的排水的相同色度,并降低pac和pam的用量,采用fenton氧化前首先进行预絮凝的方法,具体采用以下步骤进行焦化废水的深度处理:(1)向二沉池废水中加入pac,使其浓度达到200mg/l,停留5min之后加入pam,使其浓度达到8mg/l,即可较为完全的除去悬浮的颗粒和胶体,cod降低35-40%左右;(2)接着采用对比例1的方法进行处理,但fenton反应之后,使得达到满意色度所需加入的pam和pac的量并未明显降低。推测原因可能是fenton体系所加fe2+量较大,后期转变为fe3+胶体量大,同时较大极性的大分子不能通过预絮凝沉淀处理,造成后期仍然需添加较多的pac来进行处理。实验实施例3在fenton氧化中,通过不同量的fe2+和h2o2的正交实验,最终的h2o2的残余质量分数0.01~0.02%,残余量较大,提高了cod,同时外排有泡沫产生,因此必须除去。考虑以下三种方法:1.无催化剂自然分解h2o2在中性环境中较稳定,不易分解,本实施例中采用质量分数0.024%h2o2溶液,在煮沸情况下,1h后残余量0.0072%,至2h分解完全,在煮沸苛刻的条件下,分解较慢。2.mno2催化分解取100ml质量分数0.024%h2o2,加入50mgmno2,残余量与分解时间的对应关系如下表1所示。表1分解时间残余量0min0.0240%3min0.0167%7min0.0093%18min0.0072%36min0.0033%47min0.0018%相对自然分解,此种方法分解较快,但是考虑粉状mno2用量较大,同时不易回收,因此此种方法并不适宜工业生产。3.过氧化氢酶催化分解过氧化氢酶可高效地将h2o2分解成o2和h2o,不产生其它副产物,且分解速度更快,因此,采用0.05-0.2mg/l的过氧化氢酶进行处理,能够很好地将降解过量的h2o2,使得cod由150mg/l降低至100mg/l以下。当前第1页12
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