用于液力缓速器的集成控制阀的制作方法

文档序号:8900546阅读:419来源:国知局
用于液力缓速器的集成控制阀的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及到控制阀,具体涉及到用于液力缓速器的工作腔内的压力控制的控制阀。
【背景技术】
[0002]液力缓速器制动力矩的大小取决于工作腔内的油压和油量,以及转子的转速。当汽车下坡时,汽车在重力作用下滑行,使缓速器的转子高速运转,此时向液力缓速器充油。工作油面在转子内被加速,在定子内又被减速。它给转子以很大的反转矩,从而对汽车制动。汽车下坡时位能在液力缓速器内逐渐地转变为热能。高温的工作油液被引至冷却器进行冷却,又不断地通过油泵将冷却后的工作油补充进来。如此不断循环,即可进行持续不断的液力制动。当汽车满载下长坡时,可维持汽车恒速行驶。
[0003]液力缓速器的阻力矩与转子转速的平方成正比。随着汽车速度的增加,汽车的制动力也按转子转速的平方关系而上升。汽车以不同档位行驶时,汽车的制动力随车速而变化;液力缓速器的辅助制动效果远远优于电涡流缓速器,对经常下坡特别是连续下长坡的车辆辅助制动效果更为明显。
[0004]上述液力缓速器的工作腔内的油压和油量通过充入液力缓速器工作腔内的气源进行控制,现有技术中,对于液力缓速器的气源控制的阀均为比例阀,通过比例阀对气体流量的控制,实现液力缓速器在各种路况中下的正常工作,比例阀具有调节精度高等优点,但是其易损耗、故障频繁需要经常更换的缺点,加上单个比例阀的成本较高,成为液力缓速器推广的瓶颈。
【实用新型内容】
[0005]为了解决现有技术中液力缓速器的比例阀易损耗、故障频繁及成本高的技术问题,本实用新型提供了一种中位封闭电磁先导式集成控制阀(下简称集成控制阀),替代现有技术中的比例阀。
[0006]其具体的技术方案如下:
[0007]所述集成控制阀由主阀体1,第一阀杆3、第二阀杆4组成,所述主阀体I上设有相互平行的第一阀腔5、第二阀腔6,所述第一阀杆3、第二阀杆4分别设于第一阀腔5、第二阀腔6内;所述主阀体I上设有控制阀的进气口 P、液力缓速器的进气口 A、液力缓速器排气口R,控制阀的进气口 P与汽车主气源连通,液力缓速器的进气口 A与液力缓速器的进气口连通,液力缓速器排气口 R与液力缓速器的排气口连通。
[0008]所述控制阀为电磁先导式,通过电磁线圈吸、放动铁芯对先导头活塞的控制,从而实现阀杆的动作。
[0009]所述第一阀杆3的两端侧分别设有第一先导头7和第二先导头8 ;第二阀杆4的两端侧分别设有第三先导头9和第四先导头10 ;所述先导头上均装有线圈;所述第一阀杆3靠近第一先导头7的一端侧在主阀体I内设有第一复位弹簧13,所述第二阀杆4靠近第三先导头9的一端侧在主阀体I内设有第二复位弹簧14。
[0010]进一步地优化的技术方案,安全阀集成于所述主阀体I上,安全阀阀体2设于主阀体I的一侧,所述安全阀阀体2内设有第三阀腔16,所述第三阀腔16内设有第三阀杆12,所述第三阀杆12的一端侧设有第五先导头11,所述第三阀杆12靠近第五先导头11的一端侧在安全阀阀体2内设有第三复位弹簧15。
[0011]所述阀体内设有三个主气道,第一主气道17、第二主气道18以及第三主气道19,所述三个主气道分别与第一阀腔5、第二阀腔6连通;所述控制阀的进气口 P与第一主气道17连通、液力缓速器的进气口 A与第二主气道18连通、液力缓速器排气口 R与第三主气道19连通。
[0012]一种采用集成控制阀控制液力缓速器的方法,所控制方法包括工作压力的初步粗调和动态细调;
[0013]初步粗调步骤:
[0014]打开汽车电源,液力缓速器的控制器让第五先导头11的线圈处于通电状态,使得第三阀杆12左移,阻断液力缓速器的进气口 A与液力缓速器排气口 R,从而关闭液力缓速器工作腔与大气通路,液力缓速器进入准备工作状态;
[0015]在行车过程中,需要使用液力缓速器时,操纵手柄,控制器让第二先导头8的线圈通电,第一阀杆3左移,进气口 P与液力缓速器进气口 A大截面相通,液力缓速器迅速工作;当压力传感器检测到工作腔压力达到设定值时,控制器让第二先导头8的线圈断电,第一阀杆3在第一复位弹簧13的作用下复位,阻断进气口 P与液力缓速器进气口 A,集成控制阀处于不进气也不排气的状态;
[0016]动态细调步骤:
[0017]液力缓速器工作过程中,当压力传感器检测到液力缓速器工作腔的压力小于设定值时,控制器让第四先导头10的线圈通电,使第二阀杆4左移,此时进气口 P与液力缓速器进气口 A小截面相通,给液力缓速器工作腔微量补气;
[0018]当压力传感器检测到液力缓速器工作腔压力达到设定值时,控制器让第四先导头10的线圈断电,第二阀杆4在第二复位弹簧14的作用下复位,阻断进气口 P与液力缓速器进气口 A,集成控制阀处于不进气也不排气的状态;
[0019]液力缓速器工作过程中,当压力传感器检测到液力缓速器工作腔的压力大于设定值时,控制器让第三先导头9的线圈通电,使第二阀杆4右移,此时液力缓速器排气口 R与液力缓速器进气口 A小截面相通,给液力缓速器工作腔微量排气;
[0020]当压力传感器检测到液力缓速器工作腔压力达到设定值时,控制器让第三先导头9的线圈断电,第二阀杆4在第二复位弹簧14的作用下复位,阻断液力缓速器排气口 R与液力缓速器进气口 A,集成控制阀处于不进气也不排气的状态。
[0021]液力缓速器工作过程中,当压力传感器检测到液力缓速器工作腔的压力在设定值允许误差范围内时,控制器让第一、二、三、四先导头7、8、9、10的线圈断电,在第一、二复位弹簧13、14的作用下第一阀杆3、第二阀杆4处于中位状态,液力缓速器工作腔不进气也不排气。
[0022]所述的液力缓速器停止工作时集成控制阀的调节步骤如下:
[0023]在行车过程中,不需要使用液力缓速器时,关闭操纵手柄,控制器让第一先导头7的线圈通电,使得第一阀杆3右移,此时缓速器排气口 R与液力缓速器进气口 A大截面相通,液力缓速器工作腔气体快速排到大气中,液力缓速器迅速停止工作,防止出现类似“拖杀IJ ”现象。
[0024]所述的液力缓速器非正常停止工作时集成控制阀的调节步骤如下:
[0025]汽车停止时,驾驶员忘记关闭操纵手柄(或其它控制方式)使液力缓速器未正常退出工作状态而直接关闭汽车电源,液力缓速器的控制器掉电,第五先导头11的线圈也处于断电状态,在第三复位弹簧15及经过第五先导头11导气孔气压的作用下,使得第三阀杆12右移,此时液力缓速器排气口 R经过安全阀阀体2的内部气道与液力缓速器进气口 A相通,将液力缓速器工作腔中的气体排到大气中。
[0026]所述的集成控制阀设置有中位封闭功能,液力缓速器的控制器不给集成控制阀的第一、二、三、四先导头7、8、9、10的线圈通电时,第一阀杆3、第二阀杆4相对主阀体I均处于中位,此时集成控制阀处于不进气也不排气的“中封”状态。
[0027]采用本实用新型的技术方案,通过两个电磁阀的集合,一个电磁阀对液力缓速器的工作状态进行初步粗调,另一个电磁阀对液力缓速器进行动态细调,实现了对液力缓速器的控制,替代了现有技术中液力缓速器中的比例阀,降低液力缓速器的成本。
【附图说明】
[0028]图1为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的初步粗调时的状态的主剖视图。
[0029]图2为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的初步粗调时的状态的侧剖视图。
[0030]图3为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力小于设定值时的状态的主剖视图。
[0031]图4为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力小于设定值时的状态的侧剖视图。
[0032]图5为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力大于设定值时的状态的主剖视图。
[0033]图6为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力大于设定值时的状态的侧剖视图。
[0034]图7为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力在设定值允许误差范围内时的状态的主剖视图。
[0035]图8为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的动态细调时工作腔的压力在设定值允许误差范围内时的状态的主剖视图。
[0036]图9为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的在液力缓速器停止工作时集成控制阀的状态的主剖视图。
[0037]图10为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的在液力缓速器停止工作时集成控制阀的状态的侧剖视图。
[0038]图11为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的的在液力缓速器非正常停止工作时集成控制阀的状态的主剖视图。
[0039]图12为本实用新型的用于液力缓速器的集成控制阀的在液力缓速
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