氨纶纺丝甬道氮气补加装置及其工艺的制作方法

文档序号:1782552阅读:492来源:国知局
专利名称:氨纶纺丝甬道氮气补加装置及其工艺的制作方法
技术领域
本发明涉及化纤纺丝设备及其工艺,具体指氨纶纺丝甬道氮气补加装置及其工艺。
背景技术
本公司采用的日清纺干法纺丝属于当今世界上较先进的氨纶纺丝工艺,氨纶丝耐 热性、伸度具有独特的优势,丝质性能较好,已得到用户的普遍认可。缺点是设备投资较大, 氮气消耗较高,在纺丝工序排放的废气中含微量DMAC挥发物(DMAC对人体肝脏有一定的损害)。传统的氨纶生产工艺流程是含有DMAC溶剂的纺丝原液,通过计量泵精确计量, 从纺丝头纺出,在纺丝甬道中DMAC溶剂蒸发,聚合物以一定的速率冷却形成氨纶丝束,经 专用卷绕装置卷绕在筒管上。甬道底部是出丝口,所以必须是开放的,在丝束流出的过程中,为了防止含DMAC 溶剂的挥发气体随同一起逃逸,减少有害气体对工作环境的影响,所以在纺丝甬道底部 (俗称D段)设置了抽吸装置,在丝束流出甬道以前就把含DMAC溶剂的挥发气体吸出。抽 吸装置的运行使出丝口呈现负压状态,为此抽吸的气体流量必须有严格的工艺要求,甬道 底部需要有20-30Nm3/h的空气逆丝束流出方向涌入,迎头拦堵废气从出丝口逃逸。抽吸的 含DMAC溶剂的废气通过冷凝、洗涤处理后,得到DMAC水溶液,将其输送至溶剂精制系统进 行DMAC回收。而处理后的废气(含微量DMAC)排放掉一定的量,其余经补加适量氮气以调 整氧含量后,通过加热器加热,重新输送到纺丝头中。DMAC溶剂是一种易燃易爆物质,其挥 发气体遇到一定浓度的氧气会发生爆炸,而氮气是惰性气体,补充氮气进行稀释可以降低 纺丝甬道中的氧含量。为了实现原液中DMAC溶剂蒸发的工艺要求,在纺丝头中必须加入每 纺位50-60Nm3/h的高温惰性气体,其含氧量不能超过11. 5% (爆炸上限),否则会引起空 爆。所以在实际生产中为了降低回用气体中的含氧量需要消耗大量的氮气进行置换,制备 氮气的能耗非常大。排空的废气中也含有少量DMAC成份,对环境造成一定的污染。

发明内容
本发明的目的是为了节能、减排,主要是节省氮气用量和减少废气排放。本公司通 过三年来的实践探索,对引进的日清纺传统工艺从消化、吸收到创新、改造,对纺丝甬道中 DMAC废气回收系统进行了大胆改造,在降耗节能及环保减排方面取得了重大突破,为中国 于2009年12月在哥本哈根世界气候大会上承诺的低碳环保目标作出了自己的贡献。本发明是通过下述技术方案得以实现的,在纺丝工艺流程中增加了一个氮气补加 工序。氨纶纺丝甬道氮气补加工艺,其特征在于在纺丝甬道D段中增设了氮气补加装置, 每纺位氮气补加量为8Nm7h-14Nm3/h,调整甬道顶部输入的惰性气体配比,使含氧量设定值 为 6. 5% -7. 8%。氮气是惰性气体,由于氮气的填充,使甬道底部吸入口的气流负压降低,从而减少了空气吸入量,导致回收废气中的含氧量降低,大大减少了置换氮气的消耗量,其减少的消 耗量远大于在甬道D段补加的氮气用量,经济效益巨大;间接带来的效果是废气排空量明 显减少,排空废气的DMAC含量降低,达到节能减排、低碳生产的环保目标。为了实施氮气补加工序,在纺丝甬道D段增设的氨纶纺丝甬道氮气补加装置,包 括甬道筒体、环形管、氮气进口管、分配孔。在甬道筒体外壁上设置的半圆形环形管,和甬 道筒壁形成了密闭的环形通道,被环形管包围着的筒壁部分设置了数排分配孔,沿圆周方 向均布;氮气进口管和环形管连通。从氮气进口管输入的氮气气流会沿着环形管内壁形成的通道流动,并通过筒壁上 的许多分配孔进入纺丝甬道,由于氮气的填充,减少了甬道底部空气的流入,氮气是惰性气 体,氮气的置换减少了甬道下部废气中的含氧量,且能增加含DMAC废气的回用量,也即减 少了含DMAC废气的排空量。


图1为日清纺原工艺流程2为氨纶纺丝甬道氮气补加装置工艺流程3为甬道D段结构示意4为环形管结构示意图(为了看清内部结构,进行了放大并把环形管剖去了四 分之一)。附图标记说明1连接法兰、2甬道筒体、2-1分配孔、3环形管、3-1氮气入口法兰、 4废气吸出口、5.甬道底部出口。
具体实施例方式下面结合附图来进一步阐述本发明如图2-图4所示,氨纶纺丝甬道氮气补加装置安装在纺丝甬道D段中部,位置比 废气吸出口 4略低。每纺位氮气补加量优选为llNm3/h。补加的氮气从氮气入口法兰3-1 进入,通过甬道筒体2外壁上环绕的环形管3,从甬道筒体2内壁的双排分配孔2-1输出,作 为优选,分配孔孔径为4mm,进气压力为20kPa,通过转子流量计计量,每个入口流量为1 lm3/ h(以纺40D氨纶丝计)。氮气从双排分配孔2-1进入大容积的甬道筒体2后,氮气呈低速、 低压、均勻状态涌入,保证甬道内下行的丝束不会因侧吹风而飘动,以免影响纤度和应力的 均勻性。设置了氮气补加装置后,从纺丝甬道顶部输入的惰性气体含氧量允许从6. 5%提 高到7. 8%,而在甬道D段区域内部仍能保证含氧量不超过工艺要求的6. 5%,使抽吸出的 DMAC废气的含氧量降低,减少了调整回用废气配比所需的氮气置换量,减少了回用系统中 的废气排放量,降低了 DMAC的消耗量,以达到节能减排的目的。采用氮气补加装置新工艺后,从每个纺丝甬道顶部输送的氮气补加量由21. 3Nm3/ h减少到18. 2Nm3. /h,吸出的含DMAC挥发物的排放废气中含氧量降低,从原工艺的11.3% 含氧量降低到新工艺的9. 12%。同时甬道底部吸入的空气量减少,废气排放量由每纺位 46. 3Nm3/h减少到32. 2Nm3/h,大大改善了厂区环境。本公司年产12000吨氨纶丝,可节省电 费160万元/年,设备配置可以减少1200立方制氮机和ZR400空压机各一台,节约投资150 万元。
权利要求
氨纶纺丝甬道氮气补加工艺,其特征在于在纺丝甬道D段中增设了氮气补加装置,每纺位氮气补加量为8Nm3/h-14Nm3/h,调整甬道顶部输入的惰性气体配比,含氧量设定值为6.5%-7.8%。
2.氨纶纺丝甬道氮气补加装置,其特征在于所述的氮气补加装置包括甬道筒体、环 形管、氮气进口管、分配孔;在甬道筒体外壁上设置的半圆形环形管,和甬道筒壁形成了密 闭的环形通道,被环形管包围着的筒壁部分设置了数排分配孔,沿圆周方向均布;氮气进口 管和环形管连通。
全文摘要
氨纶纺丝甬道氮气补加装置及其工艺改革了传统的日清纺工艺,增加了一个氮气补充工序,在纺丝甬道D段增设了氮气补加装置,由于氮气的填充,使甬道底部空气吸入量减少,降低了甬道内部含氧量,减少了废气排放量,而且排放废气中有害物质含量降低,降耗节能、低碳环保的效果巨大。甬道氮气补加装置包括甬道筒体、环形管、氮气进口管、分配孔。在甬道筒体外壁上设置的环形管和甬道筒壁形成了密闭的环形通道,被环形管包围着的筒壁上设置了数排分配孔,沿圆周方向均布。氮气从氮气进口管输入环形管,通过分配孔进入甬道筒体,补加的氮气呈低压、低速、均匀涌入,不会引起丝束飘动。
文档编号D01D5/04GK101851792SQ20101021492
公开日2010年10月6日 申请日期2010年6月25日 优先权日2010年6月25日
发明者林红卫 申请人:浙江四海氨纶纤维有限公司
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