一种控制钢水氮含量的精炼装置及方法

文档序号:9859308阅读:757来源:国知局
一种控制钢水氮含量的精炼装置及方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于连钢技术领域,特别涉及一种可控制钢水氮含量的精炼装置及方法。
【背景技术】
[0002] 氮在钢中的作用具有两面性:一方面,氮作为间隙固溶元素可大幅度提高钢的强 度。另一方面,氮会显著降低钢的延展性,这在超低碳钢中影响尤为突出;韧性方面,氮会大 幅度提高韧脆转变温度;氮与铝、钛等元素形成氮化物,在某些情况下会导致钢的热脆;另 外氮在室温时的延迟析出还与钢的某些时效效应有关。对绝大多数钢种来说,氮在钢中被 视为杂质元素,钢中的氮含量较高时,可使钢材产生时效脆化,降低钢材的冲击韧性,也可 引起钢的冷脆等不利影响。在加热至一定温度范围时,钢的强度上升,冲击韧性降低,发生 "蓝脆"现象,因此降低钢中氮含量可提高钢材的韧性指标。此外,铝镇静钢钢中氮含量增加 会增加连铸坯裂纹敏感性。因此,氮对钢的使用性能有不利影响,需要进行控制。
[0003] 降低钢中氮含量包括两方面内容,即抑制钢液由大气吸氮和氮自钢液中的脱除。 吸氮与钢液的氧位、硫位密切相关。钢液的脱氮主要依靠真空处理,氮在钢液中的扩散系数 较低,因此脱氮速率较慢。在真空条件下,低硫、低氧含量有利于钢液的脱氮,而在大气条件 下,钢液中低硫、低氧含量时,钢水易于吸氮。
[0004] 钢水在进行LF精炼时,LF炉盖与钢包的直径相当,正好扣在钢包的上沿,熔池金 属靠电弧的高温加热,电弧是一种高温高速的气体射流,它对熔池的冲击作用和转炉中氧 气流股的冲击作用在本质上是相似的,在冲击点处造成一个凹坑。电极加热时,凹坑处会出 现裸露的钢液面,而这部分裸露的钢液较其它部位的钢液温度高,大于2400K,在该温度下, 氧、硫对阻碍钢液吸氮的表面活性作用也消失。此时只要钢液裸露就容易吸氮。电弧的高 温作用下,周围空气中的氮气基本上全部被离解为单原子状态,也给钢液吸氮创造了条件。 钢包内整个渣面与空气接触且处于活跃状态,底吹氩气分布在整个钢包,因此在LF精炼时 非常容易吸氮。
[0005] 中国发明专利申请号200910300110. 9公开了一种"控制转炉工艺生产铝脱氧钢 氮含量的方法",该方法在转炉开始造渣时将转炉炉渣碱度Ca0/Si02调整为5~7。通过控 制转炉炉渣碱度使转炉冶炼过程的脱氮率由50~70%提高到65~85%,转炉终点钢水 氮含量可控制在15ppm以内。通过碱度控制、加入特殊渣料和连铸开浇前在钢包下口与保 护管之间使用带帽沿的密封垫圈密封,实现了 LD-LF - SCC工艺铸坯氮含量< 35ppm、LD- LF - RH - BCC工艺铸坯氮含量彡30ppm的稳定控制。但该专利在实施时所生产的钢种均需 经过LF处理,而在整个炼钢生产过程中,主要的增氮环节是LF精炼环节,该专利只是对转 炉环节采取了措施,在LF并未采取必要的措施。由于转炉冶炼用的铁水中含有一定量的硅 元素,在吹炼时会生成Si0 2,在转炉内将炉渣碱度调整为5~7,由于转炉内的渣量非常大, 约为钢液量的10%,因此将会浪费大量的石灰,同时,渣的流动性会很差,不利于钢液脱磷。 转炉冶炼钢液中氧含量比较高,钢液不易吸氮,同时,转炉内碳氧反应生成C0,有利于钢液 的脱氮。因此,由转炉引起的钢液增氮在整个炼钢过程中问题较小。
[0006] 申请号201210020449. 5公开了 "一种顶吹氩气防止LF精炼过程钢水增氮的方 法",是在LF精炼过程中,通过LF顶吹氩枪或利用LF的事故氩枪,在钢液面140~170_ 处,以流量为20~80NL/min顶吹纯氩气,营造惰性气体环境,稳定地控制钢液增氮量小于 5ppm。但由于顶部吹气枪向钢包渣面进行吹氩操作过程,极易造成钢液、钢渣的飞溅,为生 产安全埋下重大隐患,在生产中难以应用。

【发明内容】

[0007] 本发明旨在提供一种能够在LF精炼时有效脱硫,抑制增氮,对钢水进行还原与合 金化,去除钢中夹杂物,同时减少钢水温降的精炼装置及方法。
[0008] 为此,本发明所米取的解决方案是:
[0009] -种控制钢水氮含量的精炼装置,其特征在于,包括升降液压缸、浸入管、炉盖、电 极、料仓及钢包;升降液压缸固定在地面上,液压缸活塞杆前端横向固定一连接杆,连接杆 前端焊接在炉盖上,炉盖中间设有至少2根电极,炉盖一侧进料口上方设有料仓,耐火材料 浸入管固定在炉盖下面的钢结构上,炉盖通过升降液压缸及连接杆升降和吊挂在钢包上 方。
[0010] 所述炉盖直径为钢包直径的1/3~1/2。
[0011] -种控制钢水氮含量的方法,其特征在于,其具体方法和步骤为:
[0012] (1)先将炉盖下方浸入管使用前预热到950~1050°C。
[0013] (2)转炉出钢过程中采取挡渣操作,渣层厚度控制在50~100mm ;并加入脱氧剂进 行预脱氧,钢水中氧含量控制在30~80ppm,转炉出钢温度控制在1640~1660°C。
[0014] (3)出钢结束后进入LF精炼钢水,钢包放好后,通过透气砖底吹氩气,将钢水面上 的钢渣吹活动。
[0015] (4)利用升降液压缸降下炉盖,当浸入管浸入钢水的位置到达钢液面下50~ 150mm深度后,由料仓向浸入管内部液渣中加入预恪渣和电石,用于形成良好的泡沫渣,预 熔渣加入量为0. 8~1. 2kg/吨钢,电石加入量为0. 3~0. 7kg/吨钢,分2~3次加入;同 时,在浸入管外部向渣面加入石灰,用于形成不易流动的钢渣,使外部钢渣碱度达到7. 3~ 8. 0。预熔渣具有较低的熔点,同时吸附夹杂物的能力很强,电石有利于形成泡沫渣,浸入管 内部空间比较小,同时有泡沫渣覆盖,抑制钢水的增氮。
[0016] (5)在加入预熔渣及石灰后,降下电极进行升温操作,以达到精炼化渣目的,对浸 入管内部的液渣进行还原操作,保持底吹氩气,氩气流量为〇. 13~0. 26Nm3Ah. t),并在浸 入管内部液渣面上加入铝线段,进行脱氧还原。在降下浸入管后,底吹氩气仅通过浸入管向 钢液外排出,利于去除钢液中的硫及氧化物夹杂物,氩气对钢液起到保护作用。
[0017] (6)待液渣充分还原且钢水温度达到设定温度后,升起电极,保持底吹氩气流量 4~8min ;其后降低氩气流量至0. 025~0. 050Nm3Ah. t)进行软吹,使渣液面微动而不使 钢水裸露,保持5~7min,升起炉盖。
[0018] (7)将精炼后钢水送至连铸工序进行浇铸,连铸过程中采取保护浇铸,减少钢水增 氮。
[0019] 所述预熔渣主要组分 wt% 为:CaO :40 ~45%,Al203:38 ~42%,Si02:5 ~9%, MgO :4~7%,其它为不可避免的杂质。
[0020] 所述石灰中CaO含量彡90wt %。
[0021] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:
[0022] 1.本发明可以完全达到控制钢水增氮的目的,小尺寸的炉盖减少了钢液与空气接 触的机会,且底吹氩气全部由浸入管内的钢液中排出,与常规LF相比,浸入管内上升的氩 气也起到减少钢液吸氮的作用,达到增氮量不超过〇. 0003 %。
[0023] 2.本发明采用的精炼方法可以有效地减少钢水在处理过程中的温降,与常规LF 精炼相比,温度损失降低约50 %。
[0024] 3.本发明在精炼时,采用预熔渣可以有效地去除钢水中的夹杂物,使夹杂物充分 上浮并被钢渣吸附,提高了钢水的洁净度,预熔渣用量是常规操作的40%,降低成本。
[0025] 4.本发明精炼装置结构简单,易于操作,投资小,不影响其它设备的正常操作,浸 入管可以重复多次使用。
【附图
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