一种lf炉精炼处理中防止增氮的控制方法

文档序号:8524006阅读:1854来源:国知局
一种lf炉精炼处理中防止增氮的控制方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及LF炉精炼工艺,更具体地说,涉及一种LF炉精炼处理中防止增氮的控制方法。
【背景技术】
[0002]对于大部分钢产品,钢中的氮元素是一种有害元素。钢中的氮含量高,易导致钢的时效和蓝脆现象;当氮超过一定含量,还会导致板坯气泡和中心疏松;此外,氮还降低钢的韧性、塑性以及焊接性能。由于氮气是空气中的主要物质,在炼钢生产过程中,很容易被钢水吸入,并难以用常规方法去除。所以,如何防止炼钢各工序过程中增氮尤为重要。
[0003]钢包精炼炉(以下简称LF炉)在处理钢水的过程中,采用底吹氩搅拌工艺,在目前LF炉造渣脱硫操作过程中,由于没有对影响钢水增氮的几个因素加以控制,特别是埋弧和炉压的控制及脱氧时机把握不当,且在加热档位的选择存在盲目性,没有使热效率最大化,从而延长了供电时间,再加上操作不规范,钢水在脱硫作业过程中,钢水极易发生严重增氮,且过程增氮不稳定,最高增氮可达18ppm,严重影响了钢水质量。
[0004]目前,常规的LF处理情况如下:
[0005]I)渣料情况:加入适量石灰,适量高铝脱氧剂,化渣速度较慢。
[0006]2)供电制度:在LF炉加热时,采用高电压,长电弧,噪音较大。
[0007]3)炉盖内气氛不考虑,除尘阀开度随意。
[0008]4)升温时间:前期升温时间较长,一次升温时间控制在23min左右,钢包渣线易出现发红现象。
[0009]5)钢包底吹流量控制:处理过程均采用大流量吹氩,保证渣金充分反应,促进脱硫O
[0010]6)该炉钢LF炉处理结束,LF炉增氮达13ppm。
[0011]综上所述,现有技术LF炉精炼过程中增氮的主要原因如下:
[0012]I、钢水顶渣层厚度不够,不能进行有效的埋弧加热。
[0013]2、LF炉在加热过程中,供电制度选择不合理。
[0014]3、钢包底吹流量控制不规范,造成钢水裸露吸氮。
[0015]4、钢水加热时间过长,增氮越多。
[0016]5、LF炉内气氛控制不当,造成钢液增氮。

【发明内容】

[0017]针对现有技术中存在的上述缺点,本发明的目的是提供一种LF炉精炼处理中防止增氮的控制方法,能够有效防止在精炼处理中的增氮。
[0018]为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0019]一种LF炉精炼处理中防止增氮的控制方法,包括以下步骤:
[0020]A.在精炼处理前,通过补充渣料以实施埋弧加热;
[0021]B.在精炼处理初期,钢包底吹采用大流量吹氩以造出白渣,并采用低档电流电压供电;
[0022]C.在精炼处理中期,采用高档电流电压供电,并减少加热次数及打开炉门测温取样频次以提高升温效率;
[0023]D.在精炼处理后期,钢包底吹采用弱流量吹氩,并采用低档电流电压供电。
[0024]在步骤A中,具体包括以下步骤:
[0025]Al.向LF炉内加入石灰、高铝脱氧剂,使得钢液顶渣厚度达到埋弧需求;
[0026]A2.同时配加预熔渣,以减少钢水吸氮几率并提高LF热效率;
[0027]A3.再次加入石灰、高铝脱氧剂和脱硫用的预熔渣。
[0028]在步骤Al中,所述的钢液顶渣厚度为70mm以上。
[0029]在步骤A2中,所述的配加预熔渣分两批间隔加入。
[0030]在步骤C中,所述的加热时间一次最长不超过15min。
[0031]在步骤B中,通过控制除尘阀开度,将炉盖微压差控制在-O. 5?IPa ;
[0032]在步骤C中,通过控制除尘阀开度,将炉盖微压差控制在2?4Pa。
[0033]在步骤B中,所述的除尘阀开度控制为15%?18%之间;
[0034]在步骤C中,所述的除尘阀开度控制为10%?15%之间。
[0035]在上述技术方案中,本发明的LF炉精炼处理中防止增氮的控制方法,在精炼前,通过补充渣料以实施埋弧加热;在精炼处理初期,通过钢包底吹采用大流量吹氩以造出白渣,并采用低档电流电压供电;在精炼处理中期,采用高档电流电压供电,并减少加热次数及打开炉门测温取样频次以提高升温效率;在精炼处理后期,通过钢包底吹采用弱流量吹氩,并采用低档电流电压供电。采用上述多个方面的防止增氮的手段,可有效防止LF炉在作业过程中增氮,使其平均增氮控制在3?5ppm,以进一步提高钢水的质量。
【附图说明】
[0036]图I是本发明的控制方法的主流程框图;
[0037]图2是本发明的补充渣料的流程框图。
【具体实施方式】
[0038]下面结合附图和实施例进一步说明本发明的技术方案。
[0039]请参阅图I所示,本发明的LF炉精炼处理中防止增氮的控制方法,主要包括以下步骤:
[0040]A.在精炼处理前,通过补充渣料以实施埋弧加热。即钢水在未通电情况下,首先需要在钢液内要加入一批渣料覆盖。
[0041]这是因为转炉出钢过程中,已经进行挡渣作业,转炉下渣量控制在50mm以下,由于钢液与大气没接触,钢液吸氮的热力学和动力学条件不足,而渣可起到防止钢液吸氮的作用,若钢水进LF炉不补充渣料,实现不了埋弧操作,LF炉是靠电弧高温加热的,电弧是一种高温、高速的气体射流,能在冲击点处形成凹抗,电弧凹抗平均深度3mm/kA,加热过程中弧光外溢,热效率降低,且因电弧电离空气会造成钢水增氮。若LF精炼过程将高温电弧掩埋,则大大减少钢水吸氮现象发生。
[0042]请结合图2所示,因此对于不脱硫钢种,LF炉进站每炉加入800kg石灰,100?150kg高铝脱氧剂(有利于化渣,脱氧),可以保证钢液顶渣厚度达到70mm,基本能够埋弧,同时每炉配加IOOkg预熔渣,分二批加入,间隔5min,以减少钢水吸氮几率,同时可以提高LF热效率20?30%。在这批料
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