本实用新型涉及一种防止聚合釜短节堵塞的装置,尤其涉及一种用于聚氯乙烯生产用的108m3聚合釜上的短节,因引发剂自聚而导致的堵塞装置。
背景技术:
在聚氯乙烯生产过程的聚合体系中,聚合前期需要对聚合釜内加入氮气来防止釜顶冷凝器进行换热,当反应进行到80分钟时为聚合反应剧烈期,为提高聚合釜换热效果,需要将聚合釜内氮气逐渐排出,开始启用釜顶冷凝器,对聚合釜进行换热。这时聚合釜上五通、七通、手投、安全阀四处短节的氮气也会随之排出,里面充满VCM单体,并有微量的引发剂挥发至釜上短节处,在聚合釜温度较高的情况下,会产生物料自聚现象,造成短节堵塞,清釜时不但非常难以清除,还给生产带来安全隐患。原有工艺是在聚合釜上短节水套内通冷却水循环,以降低温度的方式来阻止物料自聚,冷却循环水的温度在30度左右,并不能有效达到冷却效果,不能有效防止物料自聚现象的发生。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种防止聚合釜短节堵塞的装置,为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种防止聚合釜短节堵塞的装置,包括聚合釜短节,所述的聚合釜短节两端头设有法兰,在聚合釜短节本体外设有水套,水套上设有若干用于水进出的水管接头。
进一步的,所述的聚合釜短节一端设有纵向短节,所述的纵向短节两端头设有法兰,所述的纵向短节本体外设有水套,所述的纵向短节上水套上设有若 干用于水进出的水管接头,以上所述的聚合釜短节与纵向短节相贯通,所述的聚合釜短节上水套与纵向短节上水套相贯通。
进一步的,以上所述的水套内通入87度—95度的热水。
本实用新型有益效果是:在聚合釜上短节水套内改用通87度-95度的热水,大大减少了聚合釜短节堵塞现象,在保证生产安全的同时,延长了淸釜周期,在节省了人力物力的同时提高了生产效率。
附图说明
图1为本实用新型示意图;
图2为本实用新型图1的侧向示意图;
图3为本实用新型另一实施例示意图;
图4为本实用新型图3的侧向示意图。
图中:1.聚合釜短节;2.水套;3.法兰;4.水管接头;5.纵向短节。
具体实施方式
由附图1和附图2可知,本实用新型包括聚合釜短节,所述的聚合釜短节两端头设有法兰,在聚合釜短节本体外设有水套,水套上设有若干用于水进出的水管接头。
附图3和附图4为本实用新型另一实施例示意图,由附图3和附图4可知,在聚合釜短节一端设有纵向短节,所述的纵向短节两端头设有法兰,所述的纵向短节本体外设有水套,所述的纵向短节上水套上设有若干用于水进出的水管接头,以上所述的聚合釜短节与纵向短节相贯通,所述的聚合釜短节上水套与纵向短节上水套相贯通。
本实用新型在聚合釜上短节水套内通入87度—95度的热水,在高温的情况下,微量挥发的引发剂会快速失效,当短节内没有引发剂的情况下,物料是不 会自聚的,有效防止了聚合釜上短节自聚现象的发生,大大减少了聚合釜短节堵塞现象。