一种高浓度n–苯基马来酰亚胺反应液的后处理工艺的制作方法

文档序号:9742224阅读:869来源:国知局
一种高浓度n –苯基马来酰亚胺反应液的后处理工艺的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于精细化学品领域范畴,是一种高浓度耐热改性剂N -苯基马来酰亚胺反应液的后处理方法。
【背景技术】
[0002]N-苯基马来酰亚胺(N-PMI)是近年来兴起的一种高分子耐热改性剂,主要用于ABS、PVC、PMMA树脂和感光材料的耐热改性。目前,国外有日本大八化学公司、美国杜邦公司、德国拜尔公司等少数几家大的公司生产N-PMI,国际市场的产量在8万吨以上。国内有清华紫光、西北化工研究院、杭州欣阳三友化工、兰州石油化工等厂家生产N-PMI,全国产量仅为5000吨/年,且国产产品杂质含量高,颜色不纯,保质期短,含量只有97%,低于进口产品98%的标准。目前由于市场的需求,需要大量从国外进口,2010年从国外进口 12000吨。而我国是世界塑料大国,预计到2015年我国N-MPI需求量将达5~6万吨。因此对N-PMI的开发,可以满足国内经济发展的需求,改变该产品长期依赖进口的局面,具有重要的社会效益。如何提高N-PMI的收率和含量,改善产品的颜色,较少晶粒大小,延长保质期成为当前该技术领域的主要问题。
[0003]N-PMI反应液的后处理方法主要是先中和,后水洗(一次或多次),然后蒸馏成品,最后将成品在醇类或环己烷等溶剂中重结晶得到N-PMI产品。目前并没有特别针对N-PMI反应液后处理方法的专利。CN102399180A提及将反应液倒入弱碱性水溶液中洗涤至中性,再用水洗,再旋转蒸发仪旋蒸得到N-PMI粗品,再加入环乙烷重结晶,纯度97%,产率97%。该法先中和再水洗,导致顺酐大量损失在中和工序中,造成原料浪费,最后重结晶,所得产品纯度仍达不到98%的国际水平。CN102850253A涉及一种N-PMI的精制方法,在精制料液中添加稳定剂,通过精馏工艺精制,精馏馏分制成片状或颗粒状固体而成型。收率95.2%,含量99.8%。该稳定剂实际上是一种阻聚剂,留在了产品中成为新的杂质,且该法收率不高。CN1962634A涉及N-PMI反应液的后处理方式为直接将反应液在旋转蒸发仪上脱除甲苯,再加入环己烷或甲醇中重结晶,收率为85~93%。该法未进行水洗或中和,导致顺酐大量滞留,会影响产品的纯度、外观和保质期,还浪费了原料。此外,重结晶会大大影响收率,且多使用了一种重结晶溶剂就多了一道溶剂的回收工序。CN101875626A也采用了相同的方法进行了后处理,产率为86~92%。CN102633706A提到的后处理方法是将反应液降温至_5~0°C,抽滤得到粗品N-PMI,再将粗品与精制溶剂中,加入白土、缚酸剂,升温溶解至透明,过滤、冷却、结晶,干燥,得到产品N-PMI,纯度为99.12~99.18%,未提及收率。该方法首先要降温至0°C以下,该工艺条件比较苛刻。还加入了一系列的其他物质,不环保,也难回收。整体流程也比较长,虽然所得产品的纯度高,但是会影响收率。

【发明内容】

[0004]本发明涉及一种高浓度N -苯基马来酰亚胺反应液的后处理工艺。
[0005]本发明高浓度N -苯基马来酰亚胺反应液的后处理工艺,该反应液的浓度为22%~47%,其特征在于将该反应液先进行水洗再进行中和,然后于旋转蒸发仪中脱除溶剂即得产品,无需经过重结晶工序,其工艺包括N-苯基马来酰亚胺的水洗,中和以及溶剂的脱除。
[0006]具体过程如下:将少量的特殊溶剂混合物和水按一定比例混合加至绝对含量为22%~47%的N-苯基马来酰亚胺反应液中,在5(Tll(TC下搅拌5~60min,随后降温,分出水层和油层。水洗水层经冷却、带真空抽滤得到顺丁烯二酸酐副产物固体和水,顺丁烯二酸酐作为反应原料继续套用于N-苯基马来酰亚胺的反应工序,水继续套用于水洗工序。水洗油层加入碱液中和至PH为6~10,保持一定的温度,分出水层和油层。中和水层经蒸馏得到水和微量残渣,水可继续套用于水洗工序。将中和油层加入旋转蒸发仪,在一定的温度和真空度下,蒸出溶剂,得到N-苯基马来酰亚胺成品。
[0007]本发明采用特殊混合物和水按一定比例混合后对N-PMI进行水洗。该酸特殊溶剂混合物为硫酸、磷酸、甲醇、乙醇、丙酮、环己烷、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、甲苯、二甲苯中的两种或三种。比较合适采用其中的硫酸、乙醇、丙酮、环己烷、二甲基甲酰胺和甲苯、二甲苯。
[0008]本发明中将特殊溶剂混合物中两种物质的体积比为为了更好的提高N-PMI的收率,可以优化为1:8~1:3。特殊溶剂混合物总量为水洗水量体积的55%~200%。特殊溶剂加的太少,N-PMI容易损失在水相中,加的太多,不利于节约原料还延长了中和油相蒸馏的时间。可以优化为58%~140%。
[0009]本发明中水洗的水量为N-苯基马来酰亚胺反应液质量的30%~49%。水加入的少则洗的不充分,会导致顺酐残留在油相中,影响中和工序碱液的用量,还影响产品质量,加的太多则产生的废水较多,因此以加入反应液质量35~45%的水洗为宜。
[0010]本发明中水洗结束后当温度降至6(T90°C时出料分层。温度太低,N-PMI和顺酐容易析出,温度太高,N-PMI容易损失在水相中。故水洗分层温度可以优化为55~80°C。而水洗油层中和后的分层温度为39~82°C,由于经过水洗顺酐含量很少,因此可以适当降低分层温度,水洗油层中和后的较佳分层温度为45飞(TC。
[0011]本发明水洗分层结束后当水洗水层温度冷却至-4~20°c时带真空抽滤。温度过高,水中的顺酐溶解度较高,而温度过低有可能会结冰,影响抽滤。故此,抽滤的温度以5~20°C较合适。水洗水层采用孔径大小为G2~G5的砂芯漏斗进行过滤。孔径太大,起不到过滤效果,孔径太小容易堵料。故此,选择孔径大小为G3~G4的砂芯漏斗能使顺酐回收过程更加顺利。
[0012]本发明将水洗后的油相升温将溶剂蒸出,当液温升高至11(T155°C时,停止加热。如果液温太高,N-PMI容易发生聚合反应,生产二聚体,影响产品收率和含量。液温太低,会导致蒸馏结束后,N-PMI产品为固体,不能从四口瓶中倒出来。因此,当液温升高至ll(Tl3(rC时,可以停止加热。
[0013]本发明将水洗后的油相蒸馏的真空度为为-0.02~-0.099Mpa,真空度太低,蒸馏速度慢,液温高,容易发生聚合反应。真空度太高,溶剂损失较大。该真空度可以优化为-0.06?0.098 Mpa0
[0014]本发明提出了一种高浓度N -苯基马来酰亚胺反应液后处理的新型工艺。相对于现有技术:(I)本发明将反应
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